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装置油浆泄漏事故调查报告(示范文本).doc
DCC装置油浆泄漏事故调查报告
一、事故概况
事故地点:DCC装置分馏塔底
事故发生时间:年 月 日时分(气象条件:阴天 东南风)
事故类别:生产事故 泄漏点油浆管线基本情况:
工艺介质:DCC油浆
介质温度:214°C
管线压力:2. 3M)a。
二、 人员伤亡情况
死亡零人、重伤零人、轻伤零人
三、 事故经济损失
一是泄漏油浆约6吨,以每吨2075元的价格,损失约
1.245万元整;
二是产出不合格石脑油的损失,每小时约30t,大约生 产次品8小时,在生产正常的状况下可以回炼,回炼成本约 100元/吨,累计损失2. 4万元;
三是清理管线、平台及地面油浆的人工费用,以20人, 7天的工程量,每人280元/天计算,累计3. 92万元;
是损坏劳动防护用品及应急器材、物资的消耗,大约
1万元;
以上共计损失8. 565万元。
本起油浆泄漏事故造成分馏系统超温、结焦,对装置安 全运行形成重大安全隐患。
五、事故经过
年 月6日下午烯烃中心工艺外操人员向电仪中心仪 表工反映分馏塔油浆上返塔流量计引压管上方堵头有泄漏 现象。8月7日8时左右,用座机两次打电话联系工艺主操 告知将进行漏点处理。约8时45分,与化建电仪处(仪表 保运人员)到达现场准备处理漏点。
说明:维修前流量计根部阀处于打开状态,导淋阀处 于关闭状态,上下两个堵头都处于堵死状态,上部堵头有泄 漏现象(预处理的漏点),工艺人员未到现场配合漏点处理; 约8时34分,烯经中心工艺外操开始从外操室出发准备巡 检,此时工艺内操对讲机询问仪表处理流量计情况,随即到 现场查看仪表处理情况,看到仪表正在处理,然后到2B框 架进行巡检。
首先关闭根部阀,在根部阀没有完全关上的情况下, 将下方排污堵头打开,将排污油桶放在排污口下方准备接收 排放污油。然后将手阀打开,用扳手敲击、细铁丝疏通后, 等了约3分钟,无物料排出,视为无压。开始处理上部堵头
r=i处漏点,在松开堵丝的过程中,约8时55分,堵头处突然 有大量油浆喷出,随即下方排污口也有大量油浆喷出,且因 喷出的油浆温度、压力都比较高,瞬间气化形成大量黄烟 出,笼罩了漏点周围空间,险情发生并一时无法控制。约8 时56分,马上打电话告知工艺外操郭栋堵头处有大量油浆 泄露,同时跑到外操室告知工艺班长,是否可以切出工艺介 质,降压处理,随即将险情报告仪表班长。然后携带防烫手 套、防护面罩到现场准备应急处置。
r=i
到达2B框架二层时,发现分馏塔有冒烟现象,立即告 知,并赶到事发现场,随即等赶到事发现场。约9时05 分,也到达现场,发现现场烟气浓重,已无法接近泄漏点, 无法看到根部阀。当时工艺人员已到达并借助现场消防设施 幵始进行喷水控制,到三层平台查看现场情况后,用对讲机 告知主操汇报联系消防队到现场,并告知用消防水炮向三 层漏点喷水控制。
9 : 03分,消防队队长接到艾小兵电话,告知分馏塔 底仪表处理阀门有泄露现象,请求进行现场监护,立即下令 赶到现场救援。接到杨浩命令后,立即带领并出动一辆消防 水罐车赶赴现场,途中又调动正在168执勤的泡沫车赶往事 发现场。于9时08分,消防队赶到事发现场。约9时10分, 保卫队到达事发现场,在安环部武常勇指挥下,根据当天气 象条件,保卫队组织疏散撤离下风向人员及车辆,并对现场 进行警戒隔离。当时,已到达事发现场,并进行现场喷水降 温控制事态发展。到达现场后,告知油气温度较高,存在一 定的安全风险,当务之急就是关闭根部阀。
在消防水降温期间,9时10分,关闭了油浆上下返塔 的来路总阀。约9时17分,两套防化服到达现场。约9时 20分,张峰到达二层平台,指挥马小平送了两盘水袋及一支 水枪,铺设水带进行上水冷却。此时,第二批消防力量也到 达事发现场。约9时22分,王瑞杰告知张峰大体阀位,张 峰根据告知情况寻找阀位。这时,赵建荣、王丰也告知泄漏 点的具体阀位。由于当时烟气较为浓重,无法看清具体阀位, 只能继续设法寻找机会。
约9时25分,工艺操作人员关闭了油浆上返塔来料阀 门,9时27分,关闭了反塔出口阀,但仍有大量油浆喷出。 在通过相关操作调整控制塔内工艺状况的情况下,停油浆 泵,进一步降低系统压力,并安排反应岗位及分离岗位做好 切料准备,以便彻底切出泄漏点。
约9时35分,张峰、赵建荣、刘晶等人在现场操作工 的配合下,将移动平台拉至泄漏点旁边。由于喷出的油浆温 度较高,现场人员对喷出的油浆特性以及根部阀位置等进行 综合分析,确定关阀方案:在两支消防水枪水喷雾的掩护下, 抢险人员靠近根部阀并实施关闭,为了防止烫伤,张峰将防 化服(耐100°C )更换为防火服。于9时59分,消防副队长张峰成功将泄露点根部阀关闭,险情消除。10时重新开启油 浆泵,进行系统恢复。油浆泄露持续时间约1小时4分。于 19时30
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