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硅钢连退机组急停系统测试及改造.doc
硅钢连退机组急停系统测试及改造
【 】介绍了 ESD (急停系统)在硅钢连退线上的应用 情况,并根据其存在的问题制定了测试及改造方案。通过对 现有系统的改造,解决了系统缺陷、完善了系统功能,提高 了系统的可靠性。
【关键词】连退线;急停系统;TDC 中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司是一家以生 产中低牌号硅钢为产品的公司。该公司所拥有的连续退火线 使用了 一套由西门子S 7 - 315 F为平台设计的独立急停系统。 通过急停系统与主控TDC系统的通讯协调来保证连退机组在 事故时能快速停车。但在实际生产应用中,当主控TDC系统 出现故障时,因控制失效易造成堆带、断带事故。本次改造 对系统进行了有针对性的功能的测试及改造。
连退线的自控与急停系统的构成及原理
1.1连退线机组自动化设备分布
连退线机组分为入口段、入口活套、清洗段、退火炉段、 干燥段、出口活套和出口段几部分。通过开卷机、卷取机、 入出口活套主卷扬、H7#张力辊维持生产线的运行和张力稳 定。具体分布如图1所示。
1.2连退线控制系统组成
连退线自控系统由四部分组成:主令控制系统,顺序控
制系统,传动控制系统,急停控制系统,HMI人机画面系统。 主令控制系统是由西门子TDC控制器构成,负责全线的速度、 张力、物料跟踪等功能。顺控系统由西门子S7-400系列PLC 构成,负责全线公辅设备以及顺序控制。传动系统由西门子 最新的Sinamics S120系列传动系统组成。急停系统由西 门子专门用于安全急停系统的S7-315F系列PLC组成。HMI 人机界面是由两台工程计算机搭载WINCC平台组成的冗余服 务器,连接现场4台客户机完成人机互动。
1.3急停动作流程
当急停动作被触发时。首先由急停系统获取触发信号, 经处理通过profibus-DP网路将其传给主令控制系统TDC。 由TDC分配各段动作任务下发至S7-400顺控系统,同时将 停车速度斜坡发给传动系统。传动接收到速度后执行停车动 作,当停车完成后返回完成信号给主令。主令系统接收到完 成信号后转给急停系统,急停系统接收到完成信号,或者延 时时间到后切断现场ET站输出信号供电。
使用中存在的问题
在正常生产中急停系统能够稳定正常的工作。但由于 TDC系统的不稳定,时常产生死机故障的情况。在TDC故障 的情况下,急停系统由于丢失了中间环节导致控制不稳定, 时常出现机组无法正常停车或者虽能停车但堆带断带等情 况。给生产、安全、设备造成了重大的影响,严重制约生产
的顺行,产品质量失控,产生了巨大损失,为此,要求急需 对其进行改造与完善。
对现有系统的功能测试
3. 1测试方案
3. 1. 1测试条件
全线以80m/min的工艺段速度跑带,带钢为调整材;入 出口活套固定保持在40%的套量。涂层机、测厚仪离线,涂 层机组接手必须拆除、清洗段所有辊子打开到非工作位置。 以上措施以保证测试时人员和设备的安全。
3.1.2测试目的
检测机组运行时急停系统的动作情况,以及各段连锁动 作情况。检测运行时抱间动作情况以及动作效果。检测在控 制系统失灵的情况下急停系统的可靠性和动作步骤。
3. 1.3主控TDC故障情况下急停系统测试
全线处于80m/min跑带状态,入出口活套套量保 持在40%;
安排电气人员分别在入出口活套及各张力辊处监 控运行状态。
安排操作人员在机组易造成堆带的位置进行监控。
切断TDC电源,通知现场人员进行监控并记录。
切断TDC电源20秒后,全线所有急停按钮拍下, 各段人员进行监控并记录。
观测炉辊运行情况。
3.2测试数据及结论分析
3.2.1急停系统测试数据
主要测试了开卷取机和7个张力辊在TDC断电后运行情 况,急停拍下后运行情况及对应的设备停止时间和抱闸动作 情况。根据记录TDC控制器断电后,操作画面颜色有变化, 正常信号颜色全部变成灰色,数据不更新。TDC控制器无法 给传动系统发出减速速度指令,导致电机只能按自身惯性减 速运行并最终停车。TDC断电20秒拍急停按钮后,电机按急 停斜波减速停车。TDC断电后无法给抱闸锁紧信号,因此抱 闸不动作。由于各段残存张力的影响,设备在停机后仍然会 以很低的速度运行,入口段、入口活套、清洗段、退火炉、 干燥炉无明显堆带现象,出口活套、卷取机有明显堆带现象。 炉辊摆动出现无法停止的状况,以原工艺段速度继续运行, 而同时退火炉段张力出现急剧增大的情况。测试时发现退火 炉段的张力释放装置在失电后没有缩回,导致停机状态下, 张力释放装置失效,无法将张力释放。
3.2.2测试结果及存在的问题
当TDC控制器正常工作时,急停系统能按要求及时停车, 各段张力稳定。当TDC控制器故障时,画面显示异常,机组 处于失控状态,各段张力、速度无法协调控制,因此必然出 现堆带现象。拍急停按钮后
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