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- 2019-04-14 发布于江西
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学兔兔
基于三菱PLC的装卸车机械手控制技术应用
The app¨cationofcontroltechniquefora transport
,
manipulatorbased on m itsubishiPLC
李晨辉,李占贤
LlChen-hui.LIZhan-xian
(河北联合大学机械工程学院,唐山063000)
摘 要:文章以某陶瓷厂卫浴生产线中青坯装卸车机械手为研究对象,搭建了以三菱高性能qo2H
PLc、定位模块QD75M4、通讯模块qd71024N及E—vlew触摸屏为核心的控制系统硬件构架。
在机械手运动路径规划基础上,优化了示教数据,利用三菱PLO编程软件Gx—Developer、伺
服控制软件Gx—Configurator—qP及触摸屏软件EV5000一V1.5联合开发了机械手软件控制系
统,并根据机械手实际运行状态,合理设置伺服增益参数,实践证明该机械手示教方便、运
行稳定、减轻了劳动强度并提高了生产效率。
关键词:装卸车机械手;PLC;QD75M4;路径规划;示教数据;伺服增益参数
中图分类号:TP241 文献标识码:A 文章编号:1009-0134(2015)04(上)一0014-03
Doi:10.3969/J.issn.1009-0134.2015.04(七).05
0 引言
其伺服单元搭建了机械手的硬件系统及软件控制系统。
卫生陶瓷生产线中,刚注浆成型的卫浴产品俗称青 并设计了以E.view触摸屏为平台的人机界面,使操作者
坯 ,青坯在烧结之前,含有大量水分,需要将其转移至 能够方便的进行示教、调试及监视等操作。
烘干室进行烘干,才能进行打磨、施釉及烧结等工序。
而在转移过程 中,需要将注浆下线 的青坯搬运到运输车 1 机械手硬件系统搭建
上,由运输车输送到烘干室,但青坯非常脆弱,易碎,在 基于上述直角坐标型机器人及其工作特点,采
人工搬运过程中极易破损,从而增大了废品率 ,造成大量 用三菱Q系列控制器及其伺服单元,主控制器选用高
资源的浪费,而且人工搬运劳动强度大,生产效率低 。 性~,PLCQ02H,运动控制器选用 四轴运动控制模块
随着装备制造业的发展,机器人 以其运行平稳 、生 QD75M4,伺服 电机及驱动器采用HC.SFS系列伺服 电
产效率高及减轻人工劳动强度等优点,越来越多的应用 机和MR—J2.Super系列伺服驱动器,I/O模块选用QX10
于各种生产行业领域,完成产品的搬运、加工、装配及 及QY10,通讯模块选用QJ7lC24N。人机界面采用
喷涂等任务 0j。 E.view~E业触摸屏MT45223~ 。
本研究以取代人工搬运青坯为 目的,开
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