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大型电子厂房空调水系统设计注意事项
中国电子系统工程第二建设有限公司
摘要:空调水系统对于大型电子厂房是至关重要的,因为净化间的温度
及各种空调冷冻水水温直接关系到产品的质量。在运行及试验过程中发现的问题 更能反馈山供热通风与空调设计及施工中细节要求。木文就工程实例进行论述, 来对安装及设计过程中存在的不利因素进行说明,并在如何避免问题出现进行分 析。
关键词:暖通冷热源;成品三通;凝结水回收;多台设备并联
一、 项目介绍
某项目TFT-LCD生产线,该项目一旦投产,24小时连续运转,对动力系 统要求极高,不能出现系统停机的故障,否则将会造成重大损失。生产线环境要
求:温度 23plusmn;2°C,相对湿度 55plusmn;5%,洁净度 ISO 14644 10-1000
级。
暖通冷热源概况:热源有2个一级热源,市政蒸汽和6台热回收机组(其 中5台最大回收热量10831KW, 1台最大回收热量5400KW),在热回收热量不 足使用时,再使用蒸汽作为补充热源加热低温热水;二级热源有2个:低温热水 (36/26°C,空调末端加热用),高温热水80/60°C (采暖系统用);冷源2个:中 温冷冻水14/2VC (生产线干盘管控制温度及部分配电室降温用,由13台中温 冷水机组提供,其中7台单机制冷量3300冷吨,5台单机制冷量2720冷吨,1 台单机制冷量1360冷吨);低温冷冻水7/14°C (新风机组及风机盘管用),由6 台低温冷水机组提供,单台制冷量2700冷吨;冷却塔52台,单台水量 600msup3;/H,分为5组独立运行。低温热水、低温冷冻水及中温冷冻水均釆 用二次泵系统,一二次泵、冷却水泵及冷却塔风机均变频运行。
二、 原设计方案
2.1低温冷冻水系统设计方案见附件图纸1
2.2中温冷冻水系统设计方案见附件图纸2
2.3低温热水系统设计方案见附件图纸3、4
2.4高温热水系统设计方案见附件图纸5
三、建设及运行过程中的问题和原因
3.1 在低温冷却水管道试压完成后,进行泄水时,管道严重变形,见 如下照片。
原因分析:在安装管道三通时,没有采用成品三通,而是在主管道上直 接开孔引出支管,破坏了管道的结构,降低了管道强度。
管道试压吋,机电安装包商关闭所奋冷却塔塔盘的进出水阀门、放气阀 前的手动阀门;试压完成后进行泄水,但是没奋先打开冷却塔塔盘进出阀门及放 气阀前的手动阀;所以泄水后管道系统抽空,形成负压;最终导致管道变形。
3.2洁浄室热负荷增大,蒸汽用量达到60吨/小吋后蒸汽凝结水冋收 不足,大量溢流,见如下图片。
原因分析:凝结水回收原方案为水箱+水泵方案,凝结水量90CMH,后 来改为6套蒸汽动力凝结水冋收泵;但是因为这么大水量的凝结水泵,供货商是 第一次销售,性能不稳定;凝结水泵加压后的管道本身也存在不合理性,泵如果 不同吋使用吋,存在水锤击坏泵的机构。
3.3系统补水吋间过长。
原因分析:系统刚投入运行吋,由于很多设备首次通水、末端频繁泄放 水,经常需要补水;而系统补水采用纯水站的一级纯水供水,管道只有DN50, 正常运行吋足够使用,但紧急补水吋就不够使用。
3.4中温冷却水管道再次严重变形,见如下图片。
原因分析:在安装管道三通时,没有采用成品三通,而是在主管道上直
接开孔引出支管,破坏了管道的结构,降低了管道强度。
调试过程中,冷却塔塔盘进出水管道被同时关闭,但水泵处于运转状态, 所以管道系统抽空,形成负压;最终导致管道变形。
3.5同一组冷却塔,运行中冇的吸空,冇的溢流。
原因分析:冷却塔管路塔盘出水管道不是同程式,近端阻力小,容易吸 空;远端阻力大,容易溢流;尽管有平衡管到,但管径太小,且为重力自然流, 流速远小于塔盘出水的机械流,无法起到完全平衡作用。
3.6制冷机、冷却水泵及冷冻水一次泵三者中坏了任何一个就无法幵启, 设备运行可靠性非常低。
原因分析:制冷机、冷却水泵及冷冻水一次泵采用一一对应的关系,没 有在制冷机的进出水管之间设置连通管,使制冷机、冷却水泵及冷冻水一次泵三 者互为备用。
3.7制冷机组的水泵频率低于42赫兹运转吋,制冷机无法启动。
原因分析:制冷机选型时,只考虑按照设计下的标准工况运行,没有考 虑低负荷运行和过渡季节水泵低频率节能运行,所以制冷机供货商水流开关按照 定频率运行大压差选择。
3.8动力站内水泵房启动电柜密布,检修空间小,散热量多,环境温
度过高。
原因分析:所有一二次水泵都集中在动力站内设置,空间利用不合理。
四、项0教训及设计注意事项
冷却水管道两次严重变形,运行中多次补水不及时定压压力过低,一次 系统严重进气导致停机排气以及调试初期制冷机无法启动的教训,值得我们深刻 检讨。
为此,对于如此大型的空调水系统,在设计上,要着重注意如下几个问 题:
4.1冷却水、
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