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尾巷抽放在综采工作面回采期间作用研究
摘要:随着矿井开采深度的不断延伸,综采工作 面在回采期间,瓦斯涌出量不断增大,特别是在工作面过断 层、高位钻场期间,较大的瓦斯涌出量严重制约了工作面的 安全生产。本文重点分析了利用工作面改造形成的尾巷,对 采空区进行插管抽放,在工作面瓦斯治理中起到的作用。
关键词:瓦斯治理;上顺槽尾巷;高负压抽放
#160;#160;
中图分类号:F407.22文献标识码:A
1、工作面概况:
1121 (3)工作面,位于潘北矿东一采区13T煤层第二 块段,工作面南面有1111 (3)工作面,与1111 (3)工作 面下顺槽留设10m煤柱,与1121 (1)工作面相邻同采,高 差均在80?100mo其中1111 (3)已回采完毕。13-1煤层呈 块状及粉末状,煤层产状变化较大,煤层产状为:倾向40。 左右,倾角13?42° ,煤厚3.0?6. 0m,平均煤厚4.4m。直 接顶底板均为泥岩,伪顶为炭质泥岩。煤层普氏硬度f=0. 3? 0.5o根据1121 (3)上、下顺槽及切眼掘进资料,工作面已 揭露6条落差2.5m以上的断层,另外工作面中部发育宽缓 的褶曲。1121 (3)回采工作面正常回采期间,绝对瓦斯涌 出量为7. 5?llm3/min,平均为9. 25 m3/min。相对瓦斯涌
出量最大为5. 76m3/t,平均为4. 84 m3/to
1121 (3)工作面改造前后通风系统图
2、实施尾巷插管高负压抽放
2. 1工作面改造原因
高位钻场顶板走向钻孔抽放、上隅角插管抽放,是潘北
矿目前综米工作面米取的主要瓦斯抽放方法。1121 (3)综 采面由于受地质条件的影响,工作面上出口断面仅能保证维 持在6平方米,工作面风量刚符合作业规程规定的 1400m3/min的风量,工作面在过髙位钻场、断层期间,上述 两种抽放方法对瓦斯治理的效果一直不佳。在过高位钻场、 断层时,瞬间涌向开采空间的瓦斯,处理不及时就会造成架 头超前、上隅角处瓦斯积聚。上述原因给工作面安全生产造 成了极大的威胁,也影响了工作面推进速度。
2.2施工改造巷
1121 (3)上风巷改造设计长度为585米,跟13-1煤顶 板施工,支护方式为“工”字钢棚支护,改造巷分为里段 与外段,改造巷与原上风巷之间并施工联络巷。改造风巷贯 通后,利用1121 (3)工作面原上风巷作为尾巷,封闭严实 后进行高负压抽放。
当工作面上风巷尾端进入采空区之后,在第一联巷上出 口处砌一组封闭墙(如上图)。封闭墙用编织袋装煤砌筑, 两墙之间用风筒布蒙实。封闭墙施工完之前,插入瓦斯管(管 口用金属网包裹)、观测管、注浆管、注氮管,瓦斯管、注 氮管、观测管的高度距底板不小于1.5米,并用铁丝固定在 棚梁下。为防止瓦斯管受采动影响而被压断或砸断,在封闭 墙外口加筑一道木垛墙,并用聚胺脂、黄泥封堵,确保封闭 墙严密不漏风。回采期间,上风巷每段联巷均按上述方法布 置抽放管路,同时每班按排专人检查,以保证抽放系统的高 负压,抽放过程中,每班由抽排工进行系统放水及检查维护, 并测定抽放参数,考察抽放效果。
2.3尾巷抽放效果
1121 (3)工作面在进行尾巷高负压抽放前,工作面上 隅角一直采取大面积挂风障导风,处理上隅角瓦斯,但风障 易损坏且可靠性差,同时也影响工作面的正常作业,只能作 为处理上隅角、架头超前瓦斯积聚的辅助措施。上隅角充填 墙内瓦斯也经常在1.0%左右,回风瓦斯探头经常处于 0. 4-0. 6%左右,瓦斯隐患大,安全生产没有保障。采取尾巷 高负压抽放后,工作面在过高位钻场、断层时上隅角瓦斯基 本保持在0. 3-0. 5左右%,回风瓦斯探头0. 2-0. 4左右%,瓦 斯得到了根本的治理,杜绝了该工作面的瓦斯积聚现象,从 而确保了工作面的安全生产。尾巷高负压抽放也提高1121
(3)的抽采率。尾巷抽放与高位钻场顶板走向钻孔、上隅 角插管抽放瓦斯方法相配合,1121 (3)工作面抽放流量一 直保持在4m3/min以上,抽放始终保持在50%?60%,抽放效 果比较明显,也提高了 1121 (3)工作面推进速度,确保了 工作面的安全生产。
3、认识与体会
1) 尾巷抽放过程中,高负压抽放管路会增加采空区的 漏风量,因此必须加强对封闭墙内和抽放管内的气体、温度、 负压等参数检测,同时辅以定期取样化验分析,防止采空区 及两巷间煤垛的自燃发火。
2) 高产高效工作面仅靠单一方法,已不能很好治理瓦 斯超限、积聚等问题。必须运用综合瓦斯治理措施,采用多 种抽放方法相结合的形式,解决采煤工作面过钻场、断层问 题,并不断改进技术,提高抽放效果,以达到治理瓦斯目的, 确保工作面的安全生产。
3) 加强对工作面尾巷抽放瓦斯效果的考察,为矿井下 一步瓦斯治理提供可靠的数据。虽然工作面实施尾巷抽
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