29 球磨机料位自动控制在制粉系统中的应用.docVIP

29 球磨机料位自动控制在制粉系统中的应用.doc

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2008年全国发电厂热工自动化专业会议论文集 PAGE PAGE 396 球磨机料位自动控制在制粉系统中的应用 李爽卓 (国电双鸭山发电有限公司,黑龙江双鸭山155136) 摘 要:中储式球磨机制粉系统是火电厂制粉系统中使用最多的磨煤设备,运行所监视及控制的主要参数相互影响,难于实现自动控制。由于运行手动控制的差异,没有合理的操作指导,不能保证制粉系统经济出力运行,导致制粉单耗高一直是难于解决的问题。通过对制粉系统的研究,可实现制粉系统的自动控制,使制粉系统的自动控制能够长期投入,从而降低运行人员劳动强度,并且通过对制粉系统的优化调整,可使制粉单耗降低10%~15%以上,解决制粉系统自动控制难问题。 关键词:磨煤机 料位 自动化控制 制粉系统单耗 国电双鸭山发电有限公司现装机容量830MW(4台火电机组),是黑龙江省的坑口火电厂;每台炉两台磨煤机为乏气送粉系统,功率各为两台800kW电机拖动,基本控制已经进入DCS系统,需要进一步优化控制。给煤系统为刮板式给煤机,已经可以实现变频调节,因此需要进一步的工作是进行优化控制。 1 设计方案提出 国电双鸭山发电有限公司锅炉的中储式球磨机制粉系统,每台锅炉2个中储式球磨机制粉系统,给煤机为皮带式给煤机,磨煤机的型号为 :DTM380/830沈阳重型机械厂制造,自投产以来一直未实现自动控制,且平均制粉单耗较高。始终没有实现全自动控制;中储式球磨机制粉系统是火电厂制粉系统中的一个多变量、强耦合、大惯性的被控对象。改变给煤、热风、冷风、再循环风中的任何一个量,都会影响磨煤机的出口温度、入口负压、存煤量、通风量等。而测量方面:如钢球装载量、原煤水分含量、钢球磨出力等均无法实现在线精确测量。设备庞大,噪声大,钢球及衬板磨损大,运行电耗高。为了有效提高钢球磨的工作效率,关键是解决物料的填充率和钢球的充填率,既磨煤机的料位和刚球量。LCS-200球磨机料位自动控制系统解决了球磨机钢球装载量、球磨机物料装载量、制粉系统通风出力等问题,使球磨机始终保持在最加工况。 2 方案实施 2005年5月利用#4机组A级检修的机会,对#4炉磨煤机加装了料位自动化控制装置;根据现有情况,球磨机的控制现为手动控制,现对球磨机的改造实现给煤量由该系统控制并实现手/自动的切换。 2.1 磨煤机的料位监控 利用磨煤机震动声频原理,完成对磨煤机料位的测量,并根据料位信号、判断是否是在自动/手动状态,如果是自动状态,则进行全自动控制,控制球磨机的给煤机的给煤量。同时,料位信号接入到DCS系统中集中监控,如图所示。 给煤量信号料位信号 给煤量信号 料位信号 出口温度 入口负压 进出口压差 冷风门 热风门 总风门 再循环风门 排粉机三次风门、入口风门, 手/自动状态 手动开度 起停状态 给煤量 磨煤机料位信号 控制器 给煤机 磨煤机 DCS系统(或控制盘) 给煤量 球磨机料位测量原理示意图 2.2 测量原理简介: 由于球磨机的转速是按照同样原则设计,即钢球与筒体的分离点至球磨机轴心的半径,与垂直线的夹角为54.44°,因此尽管不同的球磨机半径、转速不一样,但钢球的抛落运动轨迹的包络线和钢球的落点范围都是相似的。 由于球磨机的转速是不变的,因此在钢球量稳定的条件下,钢球的落点处钢球撞击筒体所发出的声音即球磨机的音频信号,是严格反映料位的,利用这个特性可以实现料位测。 2.3 测量过程: 2.3.1 通过料位传感装置拾取球磨机的音频信号,并将音频信号转变为交流电信号(10~300mVAC); 2.3.2 该交流电信号经15~16端子输入到HCS—200,经过HCS—200内部电路处理后转变为直流电信号(0~5VDC); 2.3.3 该直流电信号经A/D转换,送入单片微处理器成为音频信号并通过数码管显示(00~99); 2.3.4 通过标定过程确定标定系数(00~99),并将标定系数通过按键和数码管输入装置; 2.3.5 根据音频信号和料位标定系数,单片微处理器软件换算出料位(0~100%); 3 LCS-200方案的优化 首先,为保证在调试过程和运行过程中的准确性,对磨煤机高料位易发生漏粉现象进行科学的治理,对磨煤机出入口轴封进行仔细测量计算进行综合分析,解决了磨煤机高料位易发生漏粉和现场环境的煤尘污染现象;对制粉系统提供优化控制,在采用了球磨机料位监控系统的条件下,对钢球的装载量,物料装载量进行优化配置,同时对通风量、干燥出力、运行操作等进行优化调整,提供一套优化控制方法对风量、温度等进行优化控制,实现节能降耗、简化操作、改善文明生产,提高效益。 3.1 原磨煤机系统的DCS不变的情况下对DCS控制系统优化: 3.1.1 对上位机DCS系统上的画面及控制参数画面组态增加料位控制画面。 3.1.2 利用现有的控

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