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20140010
狙员/赦据铳针
狙员/赦据铳针
1号机抗遞油管道优《
1号机抗遞油管道优《
? ?
小组概况
小组名称成立时间课题名称课题类型活动次数历年
活动情况
汽机支检QC小触
2010^-1^
1?号机抗地油管道优化改造
观畅型
20决
注册编号 小组人数
接受QC教育课时
活动时间
循环次数
72小时
2014.3—2014.12
2009耳获山肪省煤炭行业优$QC小钮、2020耳山肪省^$QC小爼、2013耳 荻共同市优$QC小钮
小组成员以及组内分工
姓名徐籍衆付廷年糞志新
田咸志 柴空山 曹咙亮
性别
V
V
文化程度
职务/职称
组内分工
专科
瘁科
殺备部副部衣
汽机专工
汽机点枪员 汽机点枪员 汽机点枪员 汽机点检员
狙员/伤调指挥
活动计划与进厦
^时间
项目
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
行月
12月
选择课题(
-10)
现状调查
(11-20)
设定目标
(21-
M)
分析原因
(
-8)
确定主要原因
(9-20)
制定对策
(21-:
I0)
按对策实施
(1-31)
检查效果
C6.1-8.31)
制定巩固措施
(9.1-11.30
总结及下一步 打算
C1-10) |
=u
制表时间:2014年3月4日
1
1
1
1
合格振动值300um
最大振动值480U111
500
300
0
7月
良好振动值200um
优秀振动值lOOum
420
u
大达到480um,不符合200 管道合格振动值300umf 远远小于良好振动标准1°° 值200um及优秀振动标准 值100umo
道优
选题理由一:公司方针科学管理,转变观念,实现设备零故障
选题理由二:厂部要求消除设备运行不良因素,降低设备故障
小组通过查阅2013 f 年7月一12月《1号机抗I 燃油管道振动记录》, 提取抗燃油管道振动 原始数据,汇总如右图: I 可知:抗燃油管道
° 30 ■ 450 460
化改造
现状调金
现状调查
门月
12月
W
小组通过查阅2013年7月一 12月《抗燃油管道振动记录》,堆取1 动原始数据,汇总如下表: 1 #机抗燃油管道振动值统计表 |
项目
7月
振动值(um)
420
400
8月
9月
10月
430
480
_ ?
p
460
最大值
480
麗劇情况嬴r调查。经 訥机振动值原
项目
门月
1#振动值(um)
2#振动值(um)
420
230
400
240
430
220
480
260
450
230
孑结论一 通过数据统计可知,2013年7月T 2月j
妙 达到48um ,高于其同等技术2#机抗燃油
?-* JLAk %
抗燃举
480
260
460
220
二设定目标3
将1#机抗燃油管道振动值降低到3OOu m以
振动值
(um)
480
目标
现状
设定目;际的,农2
1#汽轮机抗燃油管道振动值最大达到480umo
1#汽轮机抗燃油管道振动值最大达到480umo
二工艺标准
良好振动为<200um
优秀振动为<100um
三、同类机组情况
三、同类机组情况
小组通过查阅《汽轮机管道振动记录》得知:2#汽轮机抗燃
常衢聽黑熬管道振动记录》得知:注轮机抗燃
ir
油管道振动最大为260umo
项目
机组
最大振动值 (um)
良好标准值 (um)
超标值 (um)
平均 (um)
1#汽轮机
480
200
280
170
2#汽轮机
260
200
60
+ 1 ?计算同类机组管道振动超标值一根据1#、2#汽轮机抗燃油管道振动情 况做出调查表如下:2013年7月一 12月1#、2#抗燃油管道振动超标值统计表
? 2?主要问题解决程度的计算一小组认为:可以通过活动将1#汽轮机油管振 动超标值降低到1#?2#汽轮机的平均值170um。则:
.1 #汽轮机抗燃油管道振动值:480-170 = 310um
值曾卿瞬翹蘇警宀汽轮机抗燃油管道振动
根据以上分析,小组确定课题目極1将1罐 管道振动值降低到300umo
I
蓄能器压 力不足
四、分析原摯
小组成员经过现场调查和分析,通过召开“脑暴会”找出导致 的原因,用关联图整理如下:
油动机
漏讣
燃油管道
油分配不均
燃油管道
布置不当
抗燃油管道
直径较小
安装检修质量差
设计缺陷
抗燃油管道 振动大
抗燃油油温超标
运行维
护不当
抗燃油泵压力不足
抗燃油管道卡具固定不好
厂伺服阀故障
制表:张杰时间:
制表:张杰时间:2014/04/15
制表:张杰时间:
制表:张杰时间:2014/04/15
五、确定主要鳳蜃
+针对末端原因,小组成员做出确定主要原因计划表,并逐一进行了确认: 确定主姜原因计划表 ■■
末端原因
油动机漏油
抗燃油管道布宣
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