- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
自 动 搬 运 夹 具 效 果 分 析
虽然理论设计已经被模拟实验证实可行,但辻碍耍用实践來验证前期设计是否 达到预期效果.为此我们进行了机构实际效果的验证。
5. 1夹具实际效果
夹具经过加工制作完成装配.使用PLC控制,通过PLC勺机械于?控制粗连接进 行信号交换,从而实现整个系统整合.实现整个系统的门动化。
5. 1.1转轴和支架的强度验证
由于转轴主要承受材料的拉力.所以转轴必须满足强度要求.为此我们设定了 一个实验方案,首先把转轴安装在支架I二,然后在每个小夹具匕挂I:一个3kg的沙 袋,在这个负载卜.转杆并没仃变形.同时在气缸的帯动K转杆能顺利转动。经 过耐久试验运动为1000次,转杆转动无k滞。由此证明了转轴扭矩的强度和弯矩的 强度都满足设定的要求。负载试验见图49
图49负就试脸
Fig.49 load testing
沙袋的载荷通过转什作用在支架上.支架的末端出现弹性变形.变形址约为
1. 5mm,这变虽比理论数值大于0?5mm ?这可能是加工应力所致.F机器于?帯动夹具运
动时.夹具在启动和停止出现.夹具出现阻尼振动.但是2秒后平稳.这些并不影
响机构的使用耍求。
5. 1,2夹具使用验证
夹具的尺寸通过两个主框架进行调整.两个框架通过一排螺栓固定。夹具的宽 度可调肖加大范国为800mm?通过机器乎行程來控制长度.如果要调伏夹具夹取的尺 寸,先要把螺栓松开.然后把一侧主框架从另一框架拉出进行调整.以此来满足产 品多样化的尺寸范禺要求。
5. 1,3夹具实际验证
系统的机械于?运行速度设定为lOm/min,对此我们幣合系统进行了试运行,十材 料被搬运时?由于材料自重.出现了 F垂.但是这对材料的搬运并没有产生形响. 原材料经过加温后拿取运行较为顺利。材料定位时■因为材料较为柔软?而积很大. 需要精确定位较为困难.所以产品无用边缘的原材料需要预留较多.以此来弥补材 料定位不准确帯來的问题。但在小批虽生产时,产品某边缘并没仃出现欠料现象.
在初步调试中,原材料经过烘温后放置入压机成型模具时,斥机卜?压前?机械 T?夹具把原材料平放入卜我具.并使夹具向卜运行一段位移.使材料尽虽绷紧在模 具上.然后利用机器于到位发出到位信号给压机.压机带动上模具向卜?运动.直到 上模具材料的压紧机构压紧材料后.如果夹具不及时松开,夹具会受到较大向下压 力.压力传感器的压力值大于某个设定值时?机械于上夹具马上打开(\加上模具的 门重?总的负载超过了机械乎的负载.机械于?出现过载柠报?导致整个系统死机)。
经过多次的实柴.HVHlk力设定值设置在lkg,整个生产系统配介基本满足生产 过程.下图是夹具把材料放迓烘箱上图50。
图50夬具把材料放直烘笛上图
Fig. 50 f i xturc place the sat er ia 1 to heat box
转轴在材料的拉力卜,并没有出现变形和运动际 但支架臂在拉力作用卜出 现了变形.变形址为1mm,由此得出在使用中实际拉力和理论计算基本相符.
沙袋的载荷通过转轴作用在支架上.支架的末端出现弹性变形.变形秋约为
5mm.这变量值比理论数值大0?5泗,这可能是由于加工应力所致?但这并不彩响整个 机构的效
5. 2搬运机器人效率测试
通过整个系统连接,搬运夹具和其他设备配介基术满足耍求,搬运系统上耍应对 生产需要?而衡虽搬运系统效果是效率和人工是否满足要求:
1) 确认搬运机器人+烘箱可制作的产品,见表;
2) 验证搬运机器人生产效率高于人工,见表8
表7试做甘栗
机种
试做过和
不良率
抑定
问題点
备注
B51/BX3 地毯
共试做3次.17PCS.
无良品
100%
9C
机器人拉不住
料
机器人拉住料时 越负荷运转,自动 报警停机
C16A内上内下隔
热垫
批童制作4次.共
450PCS.无不良
0
01
残留问題点见
W2左右侧轮罩毯
试做1次,2PCS.
0
OK
问趣点汇总
表9试做比絞(以C16A隔热按为例)
设备
烘温结束至送
进成型机时间
产丹
时间
人员
产能
单烘箱
双烘箱
人工搬适
2 3s
243
2
60%
7.4PCS/人/H
8. 4PCS/A/H
槪适机S
人
20s
245
1
90%
14.7PCS/人/H
16. 7PCS/人
/H
5. 3小结
本章完成了装配搬运夹具,配合其他生产设备并连接整个系统?同时用实验验 证了夹具的变形址?得出结果基本与计算一致.并且通过实际的生产过程进行了验 证.得出夹具的功能也能满足便用要求,由此证明了搬运系统的效率比人匸生产效 率高。
术课题对汽佑内饰顶篷±产线进fr T总体设计.完成了幣条生产线的慨体fj案 设计.重点进行门动搬运夹具设计和优化.论文研究的主要工作和结论如卜
通过分析内饰顶篷的生产工艺过程?确定了生产
您可能关注的文档
最近下载
- 2022年新疆农业大学招聘事业编制人员考试真题及答案.docx VIP
- 广告创意学(湖南大学)中国大学MOOC 慕课 章节测验 期末考试客观题答案.docx VIP
- 中小学《探索三角形的面积计算公式》教学设计教育教学资料整理.docx VIP
- 武汉大学308护理综合历年部分考研真题汇编.pdf VIP
- 2023年新疆农业大学招聘事业编制工作人员31人笔试题库及答案解析.docx VIP
- 高三化学一轮复习 铁及其化合物 学案.doc VIP
- 个体工商户登记(备案)申请书.doc VIP
- 2024年新疆农业大学招聘事业编制人员考试真题.docx VIP
- 工业领域视觉大模型落地实践.pdf VIP
- TNAHIEM 121-2024 创伤中心建设与设备配置规范.docx VIP
文档评论(0)