大型立式电机主轴弯曲原因及现场处理.docxVIP

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大型立式电机主轴弯曲原因及现场处理2015)002027503 南水北调东线第一期工程淮安四站, 位于江苏省淮安市楚州 区三堡乡境内, 里运河与灌溉总渠交汇处, 是南水北调东线一期 工程第二个梯级的组成部分,其设计引水流量为 100 m3/s ,设 计单机流量为 334 m3/s 。淮安四站所用电机是南京公司生产的 功率为2500 kW立式大型同步电动机,型号为 TL 250040/3250 6 kV,转速为150 r/min,共4台,其中一台为备机。在安装时, 发现电动机大轴存在弯曲现象,派工作人员到现场进行实地测 量,并分析原因,提出具体处理方案,施工后电机轴线符合国家 有关标准,至今电机一切运转正常。 轴线的检测 立式同步电动机的轴线测量及调整, 是整个机组安装中一个 重要组成部分, 电机的轴线垂直与否, 将直接影响机组的安全稳 定运行 [1] 。通过盘车测量轴线垂直,见图 1 。按 SL 317-2004 中华人民共和国水利行业标准规定, 上、下导轴承中心处以及法 兰联接处测得的相对摆度值见表 1 [2] 。 经测量,现场安装的四台电机绝对摆度最大值如表 2所示, 四台电机的盘车数值中除上导轴承外都严重超标, 并且法兰盘处 与下导轴承处摆度值最大点在同一方位。 主轴弯曲原因分析及校直方案 根据图 1 立式电机的结构和以往安装经验, 产生摆度的主要 原因如下: (1) 镜板摩擦面与轴线不垂直; (2) 主轴本身弯曲。 如果镜板摩擦面与轴线不垂直, 通过处理推力头与镜板间绝 缘衬垫的方式,但是工地现场安装人员已经磨削绝缘衬垫接近 08 mm左右,下导轴承处及法兰盘处的摆度仍远不能达到最低标 准,而且出现了上导轴承处的摆度变得更大了。 在取出绝缘衬垫, 推力头与镜板直联的情况下盘车, 除上导轴承处接近达标外, 下 导轴承与法兰盘处摆度也严重超标。 由此可见, 基本排除镜板摩 擦面与轴线不垂直这种可能, 那只有主轴本身的弯曲才可能造成 这么大的摆度。 由以上的测量及分析可以得出结论, 确定四台电机的主轴发 生了弯曲现象。 4 台大型立式同步电动机的主轴弯曲,主要原因是电机转子 较长期横卧存放的缘故,见图 2,合理的存放方式见图 3,竖直 存放在架子上或者地坑中。 大型立式同步电动机的结构中主轴较长, 铁芯较短, 转子外 圆较大,其存放时在自身重力作用下,会发生弯曲现象。由图 2 可以看出, 主轴在电机转子下部至法兰盘处部分最长且较粗, 上 面还有滑转子和挡油管, 其自重最大, 在转子下部分发生弯曲的 可能最大。转子上部虽有弯曲,但其长度较下 部短,其自重小,其程度肯定比下部小。同时,盘车数据也 得出:上导轴承处的绝对摆度偏离的很小。 以下两种方案可以解决此问题。 第一种方案是运回厂里处理, 这种方案处理在技术上可达到 预想目的,但四台电机已经安装在电机机坑内,安装程度如图 4 所示,大的部件如定子、转子、上机架、下机架及其中的轴承等 都已安装到位,仅余下一些小的部件如罩座、刷架、轴承盖及盖 板等没有安装, 如果将转子拆下, 单独对整个主轴进行大的修理 与校直,相当于整个重新组装,拆卸与安装费用代价高昂,且转 子部件的运输费用不菲,对工期的影响也太大。 图 4 发现主轴弯曲时的电机安装情况 第二种方案是就地处理, 既省时又省费用, 结合施工现场情 况,参考图 4,可以看出,现场具备施工条件,具体的施工方案 是:对弯曲最大处, 即转子下部磁轭至下导轴承滑转子之间的主 轴部分进行加热除应力的方式进行校直, 转子上部主轴在加热过 程中会通过热传导作用升温, 在转子自重的作用下校直。 这种方 案动作不大, 现在已经安装好的部件几乎不用动任何手脚, 对工 期几乎无影响, 而且能最大程度校直主轴, 保证整个机组的安全 稳定运行。 依据南水北调东线第一期工程淮安四站的安装情况,采用 2 号方案―就地加热处理主轴弯曲。 校直主轴的施工流程 现场决定首先对弯曲变形最大的 3 号电机进行处理, 如果方 案成功,则其他电机类似。 在电机主轴校直施工时,施工空间如图 4 所示,非常狭小, 仅供 3 人操作。施工人员在下机架上选好立脚点, 由盘车将加热 部位旋转至正对施工人员。 用 2 只火焰枪对主轴进行均匀对称加 热,实时对加热区域进行温度监控和报数, 同时对磁轭上部的主 轴用红外测温仪进行温度监控,最高点的温度不超过 100 °C, 以免磁轭上部温度过高而烧坏转子励磁引线。 同时, 在电机上导 轴承、下导轴承以及法兰盘处的东、西、南、北四个方向各架设 一块百分表随时监控。 加热部位应在主轴弯折的背面 (见图 5) 加热部位的加热面应是梯形的, 其温度也应该如此逐次升高 (图 6),最高点的温度不超过500 C。温度达到450 C

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