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第 * 页 经平台现场人员的艰苦努力,甲板污油彻底清理干净。 事故原因 原因分析: 经现场落实,紧急关断阀阀体法兰配套垫片采用橡胶垫片作为密封材料,不符合相关标准要求。随着使用时间的延长,橡胶垫片腐蚀、老化,最终导致垫片发生刺漏。 第二十一页,共三十七页。 第 * 页 经平台现场人员的艰苦努力,甲板污油彻底清理干净。 第二十二页,共三十七页。 吸取教训 1、加强采购配件达标性管理,严禁将不达标的配件应用到重点石油石化设施。 2、所有的紧急关断阀及附属系统进行检查保养,更换老化的紧急关断阀配件。对所有夹式法兰阀体全部加装钢圈,提高了阀体的可靠性。 3、加强重点部位的检查巡检工作,尽量提前发现隐患,将事故降低到最小。 第二十三页,共三十七页。 山东某石化公司“7.11”爆炸事故 该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。7月10日2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,一人轻伤。事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。 案例四 事故经过 第二十四页,共三十七页。 原因分析 事故发生后,调查组对事故有关情况进行调查,经初步分析判断,排除了化学爆炸和压缩机出口超压的可能,爆炸为物理爆炸。事故发生的直接原因是2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压等严重问题,导致事故的发生。 第二十五页,共三十七页。 【吸取教训】 1.应对管材质量加大质量检验力度,严把材料关 ; 2、设备设施的安装、选材必须经过科学论证,选择有资质的设计单位进行设计、安装,严禁私自改动设计要求,如果需改变原设计应经过原批准部门同意后方可实施; 3、新装置开车前必须制定详实的试车或开车方案; 4、对于存在的事故隐患应立即消除,防止“带病” 运行; 第二十六页,共三十七页。 石油行业采购产品质量事故解析 第一页,共三十七页。 解析事故案例 牢记事故教训 控制采购质量 第二页,共三十七页。 采购物资质量控制的几个误区 1、“因小失大”:只重视总成质量,忽视了局部辅助元器件的单体质量要求,从选厂入网到签订合同,都易忽略对零部件生产厂家资质的考察和控制,往往因小部件质量缺陷而酿成大事故,教训惨痛; 2、“伪造假冒”:供应商为检验过关,伪造冒用大厂或名牌厂家的合格证、质量证明等,恰恰其产品质量又不过关后果不堪设想; 3、“侥幸拖延控制”:认为很多产品在安装投产前,施工单位会进行试压等例行检测而忽视超前控制检验,但施工单位也容易发生漏检或检测不彻底现象从而导致事故的发生; 4、“采购与使用技术脱节现象”采购要忠实于设计,采购员一定要具备相应的知识,要研究材料科学、构造科学和物资的理化特性与生产工艺和环境相适应的程度,从而及时纠正物资需求计划的错误,避免事故的发生。 第三页,共三十七页。 辽阳石化分公司2002年2月23日聚乙烯装置爆炸事故 2002年2月23日,农历正月十二,从凌晨3点左右开始,聚乙烯新线工艺参数不正常,降负荷生产,当班班长发现悬浮液接受罐压力急速上升,反应速度下降,于是安排3名操作工到现场关阀门,进行停车处理。操作工到达现场后发现现场有物料泄漏,立即打电话向装置主控室报告,在班长跑向现场不到1分钟,新线就发生了剧烈爆炸。结果造成8人死亡,1人重伤,18人轻伤,事后统计,公司直接经济损失高达452.78万元。 案例一 事故经过 第四页,共三十七页。 爆炸前 爆炸后 第五页,共三十七页。 第 * 页 爆炸前 爆炸后 第六页,共三十七页。 直接原因 经过深入的事故调查取证分析,认定这起事故的直接罪魁祸首是一块不合格的玻璃视镜。 由于聚乙烯系统运行不正常,造成压力升高,致使劣质玻璃视镜破裂,导致大量的乙烯气体瞬间喷出,溢出的乙烯又被引风机吸入沸腾床干燥器内,与聚乙烯粉末、热空气形成的爆炸混合物达到爆炸极限,被聚乙烯粉末沸腾过程中产生的静电火花引爆,发生了爆炸。这就是事故发生的直接原因。 第七页,共三十七页。 调查结果 通过多方分析这起事故,发现在物资采购、工程建设、生产操作和工艺管理、装置设计、用工管理等各个方面都存在问题,教训十分深刻。 第一,采购环节存在严重问题。 事故发生的直接原因是视镜破裂,
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