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中水回用反渗透浓水的优化改造
随着国家节水环保政策的缩短,反渗技术的应用越来越广泛。在采用膜技术浓缩水的过程中会产生大量的反渗透浓水
1 反渗透回收率
河南省新乡市某氮肥企业实施中水回用项目,回用水源主要是循环水排污和污水终端处理合格的水,其中循环水排污量约150 t/h,终端出水量约130t/h,反渗透回收率70%。循环水排污包括合成、尿素和空分3个循环水站的排污水,终端水主要包括水煤浆气化的排水、生物污水和生产装置的冲洗水等,回用水经过膜浓缩后TN的质量浓度达到50 mg/L左右,需要通过优化改造降到10 mg/L以下,达到公司的内控外排指标。各循环水站排污、终端出水和中水回用进水水质见表1,中水回用浓水的平均水质情况见表2。
由表2可见,中水回用浓水中的TN主要成分是NO
2 流程和主要设备
2.1 设计脱氮塔及反硝化反应
根据水源组成,随着循环水水质和终端生化效果的变化,中水回用浓水水质也处于波动的状态,在设计处理工艺的时候要有一定的抗冲击性,适应水量和水质的变化,同时应能够适应中水回用浓水高含盐、高硬度的特性。原水中的COD有一定的生化性,为充分利用原水碳源,降低投资和处理成本,故采用生物膜法,设计2座深度脱氮塔,单塔处理能力50 t/h,总处理能力100 t/h,塔内布置软性填料,耐盐的反硝化菌种在填料上附着繁殖形成生物膜,充分利用原水中的碳源(不足部分外加甲醇作为碳源),进行反硝化反应,降解浓水中的NO
中水回用原有一个闲置的水池,为节约投资成本,将该水池分隔改造后作为脱氮进水池和脱氮产水池。中水回用反渗透浓水带压进入脱氮进水池,通过脱氮进水泵提升进入2个脱氮塔,在塔内反硝化细菌的作用下,把NO
2.2 反渗透ro系统
1)脱氮进水池。利旧改造,调节进水水量的稳定性。水池长×高×宽为5 m×5 m×6 m,半地下池,地下深度1.5 m,钢砼结构,内壁采用三布五油玻璃钢防腐。水池的有效容积130 m
2)深度脱氮装置。2套,脱氮塔主体为碳钢材质,内壁采用环氧煤沥青防腐,直径3 m,高10.5 m。配套设备:1套NO
3)加药装置。碳源投加系统1套,甲醇储罐利用相邻污水处理原有储罐。配套设备:2台碳源投加泵,q
4)脱氮产水池。利旧改造,缓冲产水,稳定外送水量。水池长×高×宽为5 m×5 m×6 m,半地下池,地下深度1.5 m,钢砼结构,内壁采用三布五油玻璃钢防腐。水池的有效容积130 m
3 调试和运营
3.1 单塔投加菌种量
深度除氮装置从2019年7月开始投加活性污泥进行调试,污泥驯化时间约为40 d,出水TN的质量浓度稳定达到10 mg/L以下。投加的接种污泥为培养好的优势菌种,驯化过程中单塔投加菌种量共20 t,分2次投加,每次投加10 t,间隔时间7 d。
第1次投加甲醇后,设定进水量30 m
由表3可见,进水TN的质量浓度大部分高于设计的50 mg/L,出水TN含量也不合格,整体去除率较低,因进水数据异常,通过排查循环水系统,发现生产装置的换热器有泄漏,经过处理之后,TN含量恢复正常,重新加10 t活性污泥,再次进行调试,进水体积流量设置为50 m
由图2可知,调整后,进水TN的质量浓度基本在30~50 mg/L,出水TN的质量浓度在10 mg/L以下,满足设计指标要求。
3.2 处理工艺运行指标
装置调试合格,稳定运行1个月后,对装置进行168 h性能考核。
1)水量。单塔设计处理水量50 t/h,期间进水量50~52 t/h,满足处理水量考核指标。
2)水质。设计装置出水TN的质量浓度小于5mg/L,其他指标不高于进水指标,主要是考虑避免在除氮过程中因投加过多的甲醇,导致出水COD升高过多。性能考核期间进出水TN含量和COD如图3所示。
由图3可知,经过脱氮塔的降解作用,出水TN的质量浓度稳定在5 mg/L以下,进出水COD基本持平,甲醇投加量适中,满足预期要求。
3)运行成本。性能考核期间共处理浓水7 220.4 t,共用电量2 354 k W·h,共消耗甲醇量400 kg。则水处理耗电量为0.326 k W·h/t,消耗甲醇为0.055 kg/t。电费按0.6元/(k W·h),甲醇按2 400元/t进行核算,则吨水直接处理成本为0.33元,满足设计要求。
4 结论
本装置处理中水回用反渗透的浓水,处理能力100 t/h,装置的核心是深度脱氮塔,采用NO
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