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应用仿真模拟技术提升铸造工艺水平

附件10:

模拟得真知--提高浇注速度的法宝

一、优化浇注系统前后质量情况对比:

铸二车间最先批产的B3200气缸盖总废品率4.10%,特别是气孔

废品率3.8%,浇注速度(在不改变外模的横浇道前提下)很难降下

来,在改变外模的横浇道等措施后,浇注速度提高很大,从原来的

19~21秒,下降到15~16秒左右,下降了4~5秒,气孔率降低非常明

显,攻关后,2013年9月到12月,B3200气缸盖生产了30903件,

气孔废品率为0.3%,总废品率为0.69%。

二、有效措施:

B3200气缸盖提高浇注速度一共采取了措施有(见图1):

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1、虑网前的横浇道加高了12mm,截面积由3136mm增到4100mm,

增幅约31%。(按制造技术部下发的工艺文件临时更改通知单

(GE130519)更改)

2、直浇道涡加大一点(因受砂芯位置的影响,变化不大).

3、分直浇道加大。

4、进铁水前的横浇道上移到铸件面。

5、内浇道进水面积保持不变。

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应用仿真模拟技术提升铸造工艺水平

仅加高横浇

道12mm

图1图2

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应用仿真模拟技术提升铸造工艺水平

三、模拟对比:

在B3200气缸盖攻关总结会上的结论是:最有效的措施是提高

虑网前的横浇道和加大直浇道涡,到底是哪个措施对提高浇注速度最

有效,为了得到这个结论,B3200气缸盖在原浇注系统,仅加高虑网

前的横浇道12mm来模拟(见图2),其余组元不变,结果是浇注速度

下降了3.2秒,推算到生产实际为16秒/型左右。

四、结论

加大虑网前的横浇道截面积,对提高浇注速度起决定性作用,

无论是加高横浇道还是直浇道涡都起作用,但由于直浇道涡受砂芯的

影响,很难加大太多,所以横浇道加高起决定性作用,推荐值:虑网

前横浇道:内浇道=1.5~1.7:1。

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应用仿真模拟技术提升铸造工艺水平

五、推广

在今后新设计的铸造工艺中或提高浇注速度攻关过程中,建议改

变传统的不太关注虑网前的横浇道截面积比例(传统:横浇道:内=

1.1:1就行了),改为推荐值:虑网前横浇道截面积:内浇道面积=

1.5~1.7:1。

(正在模拟:这一推荐值在K6000机体提高浇注速度(气孔攻关)

的模拟上进一步验证。)

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