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深海探测设备工程师季度工作计划

一、开篇:从海试现场到本季目标的思考

站在实验室里,看着墙上贴着的上一次深海海试的照片——那台蓝白相间的探测设备被机械臂缓缓吊入海中时,浪涌拍打船舷的声音仿佛还在耳边。上季度末在xx海域进行的3000米级海试中,设备虽完成了基础探测任务,但传回的声呐图像有15%的噪点,压力传感器在2800米以下出现0.3秒的响应延迟,这些问题像扎在心里的刺。作为跟着团队从第一代设备一路调试过来的工程师,我太清楚:深海探测设备的每1%性能提升,背后都是成百上千次参数调整;而用户(无论是科研团队还是探测任务组)对”更清晰、更稳定、更深潜”的需求,就是我们持续前进的号角。

本季度,我的核心目标很明确:以解决上季度海试暴露的三大问题(传感器精度、数据传输稳定性、抗压结构冗余度)为抓手,完成现有主力设备的2.1版本升级;同步启动新一代轻量型探测设备的原型机设计,为下半年5000米级海试储备技术;同时带教2名新加入的助理工程师,把积累的调试经验传下去。这三项任务环环相扣——老设备升级是眼前的”保交付”,新设备研发是未来的”谋发展”,带教新人则是团队的”续香火”。下面我逐条展开具体计划。

二、具体工作内容:分阶段、分重点推进三大任务

(一)主力设备2.1版本升级:聚焦痛点,分模块攻坚

上季度海试报告里,技术组列了7个待改进项,我和搭档老王花了两个周末逐条分析,最后把优先级排定为:传感器组件优化>数据传输链路加固>抗压壳体结构微调。这三项若能突破,设备的有效探测深度有望从3500米提升至4000米,数据完整率从89%提高到95%以上。

传感器组件优化(第1-6周)

问题根源在上次拆解设备时找到了——多波束声呐的换能器阵元在高压环境下发生了微小形变,导致声波发射角度偏移;温盐深(CTD)传感器的校准系数还是沿用实验室数据,未考虑深海低温(2-4℃)对电子元件的影响。

具体措施分三步:

第一步(第1-2周):采购高弹性模量的钛合金支架替换原有的铝合金支架,我联系了合作厂家,他们有款用于石油钻井传感器的支架材料,抗形变能力是原有材料的1.5倍,这周末就能送样。

第二步(第3-4周):在实验室搭建”深海环境模拟舱”,模拟4000米深度的压力(约40MPa)和2℃的低温环境,对CTD传感器进行24小时连续校准。上次校准只做了常温常压,这次得把环境变量全考虑进去,预计需要收集3组以上的校准曲线。

第三步(第5-6周):将优化后的传感器组件装入旧设备壳体,在公司附近的深水池(水深150米)做中压环境测试。重点观测声呐成像清晰度和CTD数据的漂移量,计划每天早中晚各测一次,连续测3天,记录100组以上数据。

数据传输链路加固(第3-8周)

上季度海试时,数据从设备到母船的传输延迟最高达到2.1秒,图像还出现过两次”花屏”。排查发现,主因是同轴电缆的屏蔽层在反复收放中出现了细微破损,电磁干扰趁虚而入;另外,数传模块的纠错算法还是5年前的版本,对突发干扰的处理能力不足。

我打算从”硬件防护+软件算法”双管齐下:

硬件方面(第3-5周):采购双层屏蔽的同轴电缆(内屏蔽层为铜网,外屏蔽层为铝箔),并在接头处增加防水胶圈。上周和供应商沟通,他们可以按我们的规格定制,本周三就能拿到样品。我计划先在实验室做”弯曲-拉伸”疲劳测试(模拟收放过程),弯曲半径设为电缆直径的6倍,拉伸力设为500N,测试500次后检查屏蔽层是否破损。

软件方面(第6-8周):和公司算法组的小李搭档,升级数传模块的纠错算法。原来的里德-所罗门码(RS码)对随机错误处理不错,但对突发干扰(比如船只发动机的电磁脉冲)效果一般。我们打算引入Turbo码,它在低信噪比下的纠错能力更强。这两周我得把设备的数传协议文档整理好给小李,方便他针对性优化。

抗压壳体结构微调(第7-10周)

现有壳体是整体式钛合金结构,重量大(约800kg),但上季度海试后做X光探伤,发现法兰连接处有0.2mm的微裂纹。虽然不影响本次任务,但长期使用有隐患。

我和结构组老张讨论过,决定采用”局部加强+轻量化”的思路:

局部加强:在法兰连接面增加一道环形加强筋(厚度3mm,高度5mm),分散应力集中点。上周用有限元软件模拟,加筋后最大应力从320MPa降到280MPa,低于钛合金的屈服强度(345MPa),安全系数足够。

轻量化:壳体其他部位(非受力区)改用钛合金网格结构,类似”鸡蛋壳”原理——在保证强度的前提下减轻重量。我找3D打印团队打了个1:10的模型,用压力机测试,承压能力和原结构差不多,但重量能减15%(约120kg)。这部分需要在第7周完成图纸设计,第8-9周采购材料,第10周完成样件加工,然后做压力测试。

(二)新一代轻量型设备原型机设计:需求导向,从0到1搭框架

公司战略规划里提到,未来要拓展”多平台适

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