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2025年焦化厂个人的年终总结(3篇)

2025年焦化厂个人的年终总结(一)

腊月二十三,夜班最后一炉焦炭推出时,火星像逆流的雪片扑在脸上。我站在拦焦车操作台,把全年第两千一百四十八次电流曲线截图存进手机,心里忽然生出一种奇怪的踏实感——这一年,又被滚烫的碳火焊死在记忆里了。

年初厂里给每个人发了一张A4纸,让写“年度目标”。我写了三行:把干熄焦吨焦耗电降到55kWh以下,让徒弟可以独立排故,把“安全”两个字写进每天的班前会而不是横幅上。纸早被汗水泡烂,目标却像炉墙里的硅砖,一块一块码成了日子。

一、数字里的自己

1.电量:我负责的二号干熄焦系统全年运行344天,累计处理焦炭127.6万吨,吨焦耗电54.1kWh,比去年低2.4kWh,折算成电费少支出186万元。数字冷冰冰,可我知道,那是凌晨三点蹲在循环风机房,用听音棒一根一根找出的“喘振”轴承;是顶着六十五度热风,把锅炉入口烟道漏点焊完,手套冒白烟的瞬间。

2.煤气:炉顶空间温度原来长期徘徊在820℃,造成化产收率低。我拉着调火班把43孔燃烧室火焰高度量到厘米,发现高向系数差异竟有0.18。于是把单孔煤气量下调3m3/h,空气系数提到1.21,一周下来,炉顶空间降到785℃,粗苯收率提高0.34%,一年就是520吨粗苯,合260万元。

3.安全:全年我主操的班次零事故、零非停。有人说是运气,我却把“运气”拆成三张表:隐患清单、培训清单、应急清单。每查一条隐患,就像给设备打一颗螺栓,螺栓多了,机器就死不了。

二、故障里的成长

4月12日,循环气体H?浓度突然飙到14%,DCS报警像疯狗一样叫。我冲进现场,先关冷焦排出密封阀,再手动全开氮气阀,把H?压到6%以内。事后复盘,发现是干熄槽水封被焦粉堵死,造成空气漏入。我把处理过程写成《氢气异常三步法》:关、充、查,被厂里印成小册子,成了岗位口袋书。

9月夜班,提升机钢丝绳出槽,焦罐悬在70米高空。我按住“急停”冲顶楼,用手电照出绳槽错位两厘米。用千斤顶配合倒链,把钢丝绳复位,再调滚筒垫板,两个小时后焦罐落地,生产恢复。那天夜里风很大,我在提升机房外抽烟,火星被风卷着跑,像一群逃命的萤火虫。我忽然明白,设备和人一样,都会累,都会偏,关键是你得敢伸手把它拽回来。

三、徒弟眼里的师傅

我带两个徒弟,一个98年,一个00后。年初他们连螺栓规格都分不清,年末已经能独立换循环风机轴承。我把故障案例做成“扑克牌”,一张牌一个故障,背面是原理,正面是现象。每周五夜班后,我们围在值班室打“故障斗地主”,谁输了就去现场找一张牌对应的设备,测一遍振动、画一遍曲线。

大年二十七,小赵在地下室用手电照出循环水泵出口波纹管裂纹,及时倒泵,避免了一次系统停机。他跟我说:“师傅,我现在听见电机声音不对,就像听见我妈喊我吃饭一样自然。”那一刻,我知道,我这一年的成绩,不在DCS曲线里,而在他们耳朵里的“故障母语”。

四、遗憾与裂缝

当然,也有裂缝。7月,因为炉墙窜漏,我负责的炉号K2系数只拿到0.87,比标杆炉低0.05。我连续三个白班蹲在炉顶,用红外测温枪打了一万多个点,最终发现是第23火道第5层硅砖剥蚀。厂里停炉检修时,我爬进65℃的炭化室,用风镐打掉旧砖,重新抹耐火泥,出来时像从水里捞出来的。可K2系数还是没能回到0.92,像一根刺扎在肉里。刺留着,提醒我:再平整的炉墙,也有你看不见的缝;再熟练的操作,也有你摸不到的死角。

五、把一年折成一页日历

我把全年消耗的电量、煤气、蒸汽,换算成标准煤,再除以127.6万吨焦炭,得出0.718tce/t焦,比去年低0.031。别小看这0.031,它意味着一年少烧3960吨标准煤,少排1.08万吨CO?。我把数字写在日历最后一页,贴在宿舍墙上。室友笑我“矫情”,可我知道,那是我在钢铁森林里,偷偷攒下的一点绿。

六、写给明年的信

我把2026年的目标写在小纸条,塞进配电柜最里面的端子排:

1.吨焦耗电53kWh;

2.把循环风机轴承寿命从18个月提到24个月;

3.让徒弟带出新徒弟,把“故障扑克”升级成“故障狼人杀”;

4.把K2系数干到0.92,把裂缝补上。

写完,我合上柜门,听见电流“嗡”的一声,像设备在回答:可以。

炉火照在玻璃上,映出一张被粉尘和汗水糊花的脸。我伸手擦了擦,反而更花。那就这样吧,花就花了,明年再洗。

2025年焦化厂个人的年终总结(二)

一、从“打焦”到“打样”

去年此刻,我还是炉顶工,每天扛着钢钎在45米平台“打焦”,一钎一钎捅石墨。今年三月,因为炉门冒烟治理攻关缺人

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