2025年工段长个人年终工作总结范文(2篇).docxVIP

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2025年工段长个人年终工作总结范文(2篇)

2025年工段长个人年终工作总结(一)

一、全年生产任务完成情况

2025年,我所在的冲压三工段共接到公司下达的正式订单287张,涉及零件号421个,总需求318.6万件。年初公司给工段下达的考核指标为“交付准时率≥98.5%,一次交验合格率≥99.2%,人均产值≥118万元”。截至12月20日,实际完成交付319.4万件,准时率99.1%,一次交验合格率99.47%,人均产值121.6万元,三项指标全部超额完成。

为了把任务落地,我把全年订单拆成“周滚动、日锁定”的细颗粒计划:每周一上午九点前,计划组把未来三周的模具、材料、人员、设备需求用一张A3表贴在现场公示栏;每天下午四点,再根据当天达成情况锁定次日最小批量。通过这种方式,我们把紧急插单占比从去年的18%压缩到9%,换型平均时间由42分钟降到27分钟,OEE从83.4%提升到88.9%。

在瓶颈设备——800吨连续冲床上,我牵头成立了“CT-攻坚小组”,用VSM把整条价值流切成“原料拆包-拆垛-清洗-伺服送料-冲压-在线检测-机器人下料-自动堆垛”八个环节,共找出21个时间损失点。通过给清洗机加装双通道过滤、给送料机增加齿形皮带快换结构、给下料机器人增加视觉二次定位,我们把连续冲床的净冲程速度从每分钟38次提升到46次,单件节拍从2.37秒降到1.96秒,全年因此多产出47.3万件,直接增加边际贡献约628万元。

二、质量管控与工艺优化

质量方面,我坚持“三不原则”不松口:不接受、不制造、不传递缺陷。年初我们统计了去年后工序反馈的TOP10缺陷,发现“毛刺超标”和“磕碰伤”占全部投诉的63%。于是我在工段推行“毛刺地图”管理:把每一副模具的刃口状态、崩缺位置、磨损量用激光雕刻编号拍照存档,每班次交接班必须比对照片,发现异常立即停机。

针对磕碰伤,我带领班组用3D打印做了25种“仿形托料块”,把原先金属托料改成聚氨酯+尼龙复合结构,表面硬度降到邵氏A85,同时增加负压吸附,零件下落高度从120mm降到20mm,磕碰伤月发生率由0.42%降到0.07%。

工艺优化上,我推动“一模多件”和“级进模合并”两个专项。以B柱加强板为例,原先需要两副单工序模、两台设备、四名操作工,我组织模具车间把落料、冲孔、翻边、整形合并到一副级进模,用氮气缸代替刚性打料,模具重量降了18%,冲床需求减一台,全年节省人工与能耗费用合计94万元。

全年工段内部质量成本为126.4万元,比去年下降21.7%,其中内部损失72.1万元,外部损失54.3万元。公司质量部年度审核共提出6项轻微不符合,已全部关闭,无重大质量事故。

三、设备管理与自动化改造

设备管理我坚持“养修并重、预防为主”。年初重新编制了《冲压三工段设备点检基准书》,把原来198条点检项目按风险度分成A、B、C三级,A级每班点检,B级每周,C级每月。全年共发现早期故障隐患97起,全部在计划停机窗口内处理,未造成一次突发停机。

我对车间12台老旧冲床做了“小脑”改造:加装IoT模块,采集电流、振动、温度、吨位曲线,通过阿里边缘计算网关上传到云端,用机器学习模型训练出“健康画像”。系统上线后,成功预测3次主电机轴承磨损、2次离合器间隙超标,提前更换配件,避免停产损失约176万元。

自动化方面,我牵头导入两台六轴机器人,实现“双机协作”:一台负责拆垛上料,一台负责下料装箱,中间用视觉相机引导定位,实现无人化换型。机器人在换型时自动调用新程序,夹具快换时间由38分钟降到6分钟,单班次减少两名操作工,全年节省人工成本约56万元。

此外,我还推动“模具立体库”项目,把原来地面堆放的328副模具全部上架,用条码+RFID管理,系统自动分配库位,叉车司机扫码即可找到对应模具,找模时间从平均25分钟降到5分钟,全年因此减少换型等待520小时,相当于多产出18.7万件。

四、成本与能耗管控

成本方面,我坚持“日清月结、班组自负盈亏”。每天早会公布前一日各班组“料工费”实际发生额,用红绿灯管理,超标班组必须说明原因并提交对策。全年材料利用率从68.4%提升到71.2%,仅钢板损耗就减少374吨,按年度平均采购价计算,节省成本约238万元。

能耗方面,我把压缩空气、电力、天然气三项能耗拆到设备级,安装二级、三级计量表,共新增计量点46个。通过数据对比发现,夜班空压机负载率仅42%,存在大量卸载浪费。我协调设备部新增一台37kWVSD变频空压机,并改造管网泄漏点37处,全年节电28.6万度,折合费用22.9万元。

同时,我对清洗机加热系统做了余热回收改造,把排放的65℃废水通过板式换热器预热新水,天然气单耗下降12.4%,全年节省燃气费用19.7万元。

全年工

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