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2025年工艺工程师工作总结及2026年工作安排

2025年是工艺技术深度融合生产实际、推动制造能力升级的关键一年。作为工艺工程师,全年工作紧密围绕“效率提升、质量稳定、成本可控、技术创新”四大核心目标展开,通过项目攻坚、流程优化、团队协同等多维度发力,在解决生产痛点、突破技术瓶颈、完善工艺体系等方面取得阶段性成果。现将本年度工作总结及2026年重点工作安排梳理如下:

一、2025年工作总结

(一)工艺优化与效率提升:聚焦瓶颈,实现关键工序突破

本年度主导完成5项核心工艺优化项目,覆盖焊接、装配、表面处理三大关键环节,直接推动产线综合效率提升18.6%,单台产品制造周期缩短22分钟。以某主力机型的精密装配工序为例,原工艺因零件配合精度要求高(±0.05mm),需人工反复校准,单工序耗时45分钟,不良率达2.8%。通过三方面改进:一是联合设计部门开展DFM(可制造性设计)评审,将3处复杂曲面配合改为模块化预装配结构,减少现场调整点;二是引入视觉引导装配系统,利用工业相机实时检测零件位置,自动纠偏精度至±0.02mm;三是优化作业动线,将工具架由单侧布局改为环形可旋转结构,取放时间缩短40%。改进后,该工序耗时降至20分钟,不良率低于0.5%,年节约人工成本约120万元。

在自动化改造方面,针对小批量多品种产品的换型效率问题,主导设计“快换工装系统”。通过标准化定位接口、模块化夹具设计,将产线换型时间从平均2.5小时压缩至40分钟,设备综合利用率(OEE)从68%提升至82%。该方案已在3条柔性产线推广,全年支持23次紧急插单任务,交期达成率从91%提升至98%。

(二)技术攻关与质量改进:精准施策,解决长期痛点问题

本年度重点攻克3项质量顽疾,其中“铝合金压铸件气孔缺陷”问题历时6个月完成闭环。该问题长期导致某关键部件不良率达15%,月均报废成本超30万元。通过鱼刺图分析锁定“模具排气不畅”“熔炼除气不彻底”“浇注温度波动”三大主因:一是优化模具排气槽设计,将原0.2mm深度增加至0.3mm,宽度由2mm扩展至3mm,同时在型腔末端增设3个φ1mm排气针;二是引入在线除气设备,将熔炼过程中氢含量控制在0.15ml/100g以下(原0.25ml/100g);三是加装浇注温度实时监控系统,将温度波动范围从±15℃缩小至±5℃。改进后,该部件不良率降至2.1%,年节约成本约360万元,相关经验已纳入《压铸件工艺控制手册》。

针对“电子组件焊接虚焊”问题,通过DOE(实验设计)方法验证焊锡成分、预热温度、焊接时间三因素对焊点强度的影响,确定最优参数组合(Sn63Pb37焊料、预热温度120℃、焊接时间3秒),配合自动焊锡机的视觉检测功能,虚焊率从1.2%降至0.15%,客户投诉量同比下降65%。

(三)标准化建设与经验沉淀:构建体系,强化技术传承

全年完成12份工艺文件修订、8份新工艺标准编制,建立“工艺参数-操作规范-检验标准”三级联动机制。针对过去工艺文件与实际操作脱节的问题,推行“现场验证制”:每份新文件发布前需经产线实操验证,由工艺、生产、质量三方签字确认;同时建立“工艺变更电子台账”,记录每次参数调整的原因、验证数据及效果,实现技术变更可追溯。目前,工艺文件与现场一致性达98%,因文件错误导致的生产异常减少70%。

在经验沉淀方面,主导编写《常见工艺问题解决案例集》,收录本年度23个典型问题的分析过程、解决方法及预防措施,通过月度技术分享会向团队讲解。该案例集已成为新员工培训的核心教材,新人独立处理常规问题的时间从3个月缩短至1个月。

(四)团队协作与能力培养:双向赋能,提升整体作战水平

作为工艺组负责人,全年通过“项目带教+专题培训”模式培养后备力量。针对3名新入职工程师,安排参与“快换工装系统”“压铸件气孔改善”等实战项目,由资深工程师“一对一”指导,从方案设计、现场调试到效果验证全程跟进;同时每月组织“工艺技术沙龙”,围绕DFMEA(设计失效模式分析)、SPC(统计过程控制)等工具开展专题培训,全年累计培训24课时,团队成员工具应用能力提升40%。目前,团队中2人已能独立负责中型工艺项目,1人获公司“技术创新奖”。

跨部门协作方面,建立“工艺-生产-质量”联合例会制度,每周四固定时间讨论生产异常、质量问题及工艺改进需求,全年共解决跨部门问题87项,问题响应时间从24小时缩短至4小时。与设备部门联合开展“设备工艺匹配性”专项评估,针对5台关键设备调整参数,使设备故障率下降12%,工艺适配性提升20%。

二、存在的不足与反思

尽管本年度取得一定成绩,但仍存在三方面短板:一是智能化工艺应用深度不足,目前仅在装配环节试点视觉引导系统,数字孪生、工艺仿真等技术尚未

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