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2025年冶金设备工程师工作总结

2025年,我作为冶金设备工程师,始终以保障设备稳定运行、推动技术升级、提升生产效率为核心目标,深度参与设备全生命周期管理、技术改造及团队能力建设。全年工作围绕“精准运维、创新驱动、协同提效”三条主线展开,现结合具体实践与数据总结如下:

一、设备精准运维:从被动响应到主动预防的体系化升级

本年度负责的设备涵盖高炉热风炉系统、转炉汽化冷却装置、连铸机结晶器及轧线精轧机组四大核心单元,总价值超8.2亿元。年初通过梳理历史故障数据发现,传统“故障后维修”模式下,设备平均故障停机时间占比达7.3%,其中因润滑不良、关键部件磨损导致的故障占比超45%。针对这一痛点,主导构建“三级预防+数字赋能”运维体系:

第一级:基础维护标准化。修订《关键设备维护作业指导书》,将高炉热风炉燃烧器清理周期从45天缩短至30天(结合煤气成分波动数据动态调整),转炉汽化冷却系统除垢频率由季度改为双月,同步开发“维护任务电子看板”,通过扫码记录维护过程,全年漏检率从12%降至2%。

第二级:状态监测智能化。引入振动分析(ISO10816标准)、红外热成像(精度±0.5℃)及油液光谱分析(检测21种金属元素)三项技术,在精轧机组齿轮箱、连铸机结晶器振动台等12台关键设备部署在线监测点。7月通过振动频谱异常(1x转频幅值突增3倍)提前3天发现精轧机高速轴轴承内圈微裂纹,避免非计划停机48小时,直接减少产量损失约2600吨(按日产520吨计算)。全年通过状态监测预警故障17次,故障停机时间同比下降41%,设备综合效率(OEE)从82%提升至87.6%。

第三级:备件管理精细化。建立“ABC分类+寿命预测”备件库存模型,A类备件(如结晶器铜板、轧辊)基于历史消耗数据及设备运行状态预测需求,库存周转天数从65天压缩至42天;B类备件(如液压阀组、电机)采用“安全库存+寄售”模式,库存资金占用减少28%;C类通用件(如密封件、螺栓)通过供应商直供,到货及时率提升至98%。全年备件库存周转率从2.1次/年提升至3.4次/年,节省资金占用约1200万元。

二、技术改造攻坚:聚焦能效与质量的核心突破

面对行业能效标杆要求(吨钢综合能耗≤500kgce)及客户对钢材表面质量(氧化铁皮缺陷率≤0.3%)的更高需求,本年度主导实施3项关键改造,均达到或超预期目标:

1.转炉余热梯级利用系统升级

原转炉汽化冷却系统仅回收高压蒸汽用于发电,低品位余热(150-300℃)直接排放,热效率约68%。通过调研及热力学计算,新增“余热锅炉+有机朗肯循环(ORC)”装置:将转炉烟气经汽化冷却后剩余热量(约1200℃)先通过余热锅炉产生中压蒸汽(3.8MPa、450℃)驱动汽轮机发电,再将排烟温度降至280℃引入ORC系统,利用低沸点工质(R245fa)发电。改造后,吨钢余热回收量从85kgce提升至112kgce,年发电量增加1200万kWh(相当于减少标煤消耗4320吨),同时转炉烟气排放温度从300℃降至120℃,满足环保超低排放要求。项目总投资980万元,静态回收期2.8年。

2.连铸机结晶器液位控制系统优化

原系统采用电磁涡流检测,受钢水成分波动(如含碳量变化)影响,液位检测误差达±3mm,导致结晶器铜板磨损不均(最大差值1.2mm)、铸坯表面纵裂缺陷率5.1%。经对比测试,改用射线(γ射线)+激光复合检测方案:γ射线穿透钢水实时测量液位,激光测距补偿结晶器铜板热膨胀变形量,通过PLC程序融合两路信号(采样频率100Hz),控制精度提升至±0.5mm。改造后,结晶器铜板寿命从280炉/套延长至350炉/套(年节约铜板成本85万元),铸坯表面纵裂缺陷率降至0.8%,年减少修磨成本约160万元。

3.轧线氧化铁皮控制技术应用

客户反馈热轧卷表面氧化铁皮压入缺陷占比2.3%,主要因粗轧阶段除鳞不彻底(原高压水压力18MPa,喷嘴堵塞率15%)。通过分析氧化铁皮生成机理(FeO在800-1200℃易与钢基体结合),提出“预除鳞+多段式除鳞”方案:粗轧前增加一道预除鳞(压力22MPa,喷嘴采用V型窄缝结构,覆盖宽度120%带钢宽度),粗轧后至精轧前增设两组除鳞箱(压力20MPa,间隔2秒喷射),并优化除鳞水温度(从50℃降至30℃,提高冷却速率)。同时建立喷嘴定期清理制度(每8小时检查1次,堵塞率控制在3%以内)。改造后,氧化铁皮缺陷率降至0.25%,客户退货率同比下降67%,高端产品(如汽车板)成材率从92%提升至94.5%。

三、项目协同与团队赋能:从个人能力到组织能力的跨越

作为技术骨干,本年度深度参与2200mm热轧线扩建项目设备安装调试,并承担团队技术培训与知识沉淀任务:

1.新线

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