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- 2026-01-23 发布于四川
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2025年重型机械工程师工作总结暨下一步工作计划
2025年是重型机械行业深度调整与技术突破并行的一年。作为从事该领域十余年的工程师,我全程参与了公司从传统装备向智能化、绿色化转型的关键阶段,在技术研发、项目落地、质量管控及团队协作中承担核心职责。现将本年度工作成果、问题反思及2026年重点计划系统总结如下:
一、2025年工作成果总结
(一)技术研发:聚焦痛点突破,推动产品升级
本年度主导完成3项核心技术攻关,覆盖液压系统优化、结构轻量化及智能运维模块开发,直接支撑4款主力机型的迭代升级。
1.液压系统能效提升:针对矿用挖掘机液压系统能量损耗高(传统机型综合效率约42%)的行业共性问题,带领团队重新设计阀组流道结构,引入负载敏感变量泵与电比例控制技术,在某220吨级矿用挖掘机上实现系统效率提升至58%,单小时油耗降低12%(实测数据:满负荷工况下,油耗从112L/小时降至98.5L/小时)。该技术已申请2项发明专利(已受理),并推广至公司50-300吨级全系列矿用机械,预计年节约燃油成本超2000万元(按年作业2000小时、油价8元/L计算)。
2.结构轻量化与可靠性平衡:针对港口起重机长期面临的“自重过大-能耗高”与“负载增加-结构强度不足”矛盾,采用拓扑优化算法结合高强钢(Q960)应用,对某40吨级岸桥主梁进行结构优化。优化后自重降低18%(从120吨降至98.4吨),同时通过有限元仿真调整关键节点加强筋布局,确保最大工作载荷下应力集中区域安全系数≥1.8(原设计1.5)。经1000小时满负荷测试,未出现变形或焊缝开裂,已批量应用于新造设备,单台设备制造成本降低约5%(钢材用量减少+运输成本下降)。
3.智能运维模块开发:响应客户对“预测性维护”的迫切需求,主导开发基于边缘计算的设备健康监测系统。通过在关键部件(液压泵、减速机、轴承)部署16通道传感器(温度、振动、压力),结合机器学习算法(XGBoost模型),实现故障预警准确率≥92%(测试阶段成功预判液压泵磨损、减速机齿轮点蚀等7类故障)。该模块已集成至公司新售设备,客户反馈设备停机时间减少35%,维护成本降低25%,目前正与3家头部矿业客户试点数据平台对接,探索远程运维服务模式。
(二)项目执行:全周期管控,保障交付质量
全年主导/参与6个重点项目,其中4个为亿元级订单,涉及矿山、港口、基建等多领域。通过优化项目管理流程,实现平均交付周期缩短15%(从180天降至153天),客户满意度达95%(第三方调研数据)。
1.某大型铁矿12台350吨级矿用挖掘机项目:作为项目经理,针对项目“工期紧(合同要求120天交付)、定制化程度高(需适配高原低氧环境)”的挑战,采取“设计-采购-生产并行”策略:
-设计端:提前与客户确认23项定制需求(如发动机进气系统改进、液压油低温保护),同步完成图纸评审,减少后期变更;
-采购端:与核心供应商(发动机、液压件)签订“保供协议”,锁定产能并派驻驻厂工程师,确保关键部件到货周期从45天压缩至30天;
-生产端:实行“两班倒”+“关键工序质量门”制度(每完成大臂焊接、液压系统装配等工序后,由质量部、客户代表联合验收),最终提前7天完成交付,客户额外追加2台订单。
2.某港口5台自动化堆取料机改造项目:面对“旧设备数据接口不统一(涉及西门子、AB等5种PLC系统)、客户要求保留80%原有结构”的复杂情况,采用“协议转换网关+边缘计算盒子”方案,仅需在原控制箱内加装模块(不改动主电路),实现多源数据(设备状态、环境参数、作业指令)的统一采集与上传。项目实施期间解决3次通讯中断问题(通过优化屏蔽电缆布线、调整Modbus-TCP心跳机制),最终系统稳定性达到99.8%(连续30天无停机),成为公司“旧设备智能化改造”标杆案例。
(三)质量管控:从“事后检测”到“过程预防”
以“零缺陷”为目标,推动质量管控模式升级,全年主导完成5项工艺改进,关键零部件一次交检合格率从92%提升至97%,整机厂内测试故障率下降40%(从8.5次/台降至5.1次/台)。
1.焊接质量提升:针对厚板焊接(≥50mm)易出现的未熔合、气孔问题,引入“激光-电弧复合焊接”工艺,通过调整激光功率(3kW)与电弧电流(280A)匹配参数,结合焊前预热(150℃)与层间温度控制(≤200℃),将焊接缺陷率从6.2%降至1.1%。同时编制《厚板焊接操作手册》,组织30名焊工进行专项培训(理论+实操考核,通过率93%),实现该工艺在结构件车间的全面推广。
2.装配精度控制:针对大型减速机装配中“齿轮啮合间隙超差”问题(原合格率85%),引入“三坐标测量+虚拟装配仿真”技
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