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- 2026-02-07 发布于陕西
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联合芳烃车间加氢精制单元高分罐
水包界位表失灵事件
目录
➢一、事故经过
➢二、原因分析
➢三、事故教训和及防范措施
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事故经过
1、流程简介
FA-102为加氢反应产品冷凝气液分离罐,操作压力是2.8Mpa,温度
是50℃,该罐的作用为加氢精制反应馏出物在该罐内进行气、油、水
三相分离,其中水主要来自反应系统注水,注水点位于EA-101B管层入
口,FA-102水包界位设施了监控仪表LIC-1004,由调节阀LV-1004控制
采出水量,并将水送至酸性水罐FA-106,经酸性水泵GA-106送至硫磺
装置。
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事故经过
2、事件经过
2018年11月12日白班13:19分,内操监盘发现FA-102水包界位表
LV-1004(该界位表是浮筒式)失灵,(现象为酸性水中带油引起FA-
106油侧液位上涨)联系仪表进行处理。
14:05分,仪表调校完毕,该表投用,
岗位人员进行观察,并将该调节阀投自动
控制。调节阀开始逐渐关小。15:10该液
位表再次出现失灵,现象为在液位上升过
程中,浮筒液位表出现卡涩,虽然液位仍
上下浮动,但已不能准确指示实际液位。
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事故经过
2、事件经过
随后,LV-1004开始逐渐关闭,
至16:26分LV-1004完全关闭,采样
点SN-102仍有循环量。
16:02分DA-101分馏塔回流
罐液位开始出现上涨趋势,
16:30分塔底温度开始降低;
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事故经过
2、事件经过
FA-104水包液位迅速上涨,当班操作员联系外操进行脱水,同时
联系仪表对FA-102水包界位进行调校,但未能采取相应的处理措施。
16:59分DA-101塔塔压控制阀PC-1011开始出现波动;
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事故经过
2、事件经过
17:02分含水物料进入DA-101塔底,造成GA-102泵瞬间汽化抽
空,触发BA-102炉炉管流量表FCS-1014AB低流量联锁停炉,并造
成含水物料带入重整反应系统,重整反应系统出现波动,降低进料;
进料降至3反应温度降至℃;反应温降降至℃。
60m/h,500199
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事故经过
2、事件经过
采取停止注水,加强脱液等措施,将系统内的水脱净,启动GA-
102泵建立正常流量,于19:30分汽提塔逐渐恢复正常,重整单元开始
逐渐恢复。
事件造成精制油带水,对重整催化剂造成严重的水冲击、重整催
化剂硫中毒,催化剂积碳量最高达到5.8%,催化剂性能严重受损。直
接造成重整反应器馏出物空冷器EC-201B管束泄漏,重整装置非计划
停车,由于氢气中硫化氢含量超标造成歧化催化剂中毒、汽油加氢装
置重汽油硫含量超标,由于产氢量下降造成各加氢装置生产负荷波动,
并直接引起加氢裂化装置停车,造成十分恶劣的影响。
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事故原因分析
1、直接原因
1
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