汽轮机半频振动测试分析与故障诊断.pdf

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第17卷增刊 振 动 工 程 学 报 V01.17NO.S 2004年8月 ofVibration Aug.2004 Journal Engineering 汽轮机半频振动测试分析与故障诊断 袁立平1 郭玉杰1 田建旭2 (1河南电力试验研究所郑州,450052)(2河南新中益电力有限公司新乡,453011) 摘 要针对某台200MW汽轮机轴承振动故障,进行了现场测试与工况参数分析,确定为轴系半频振动的自激失 稳振动,立即停机检查处理,避免了事故的扩大。 关键词:汽轮机;轴承;半频振动;故障诊断 中图分类号:TK263 线监测记录。当日18:42随即捕提到轴承振动增大 1 机组概况 故障现象,振动频谱表明:振动幅值的突增和变化是 1 由于出现25 Hz的半频(÷x)分量所致。 厶 某台国产N200一130/535/535—1型汽轮机为三 依据转子动力学关于低频自激振动的故障机理 缸三排汽结构,轴系由高压、中压、低压三根转子组 和汽轮机运行状态参数影响因素的综合分析,安排 成,其中高压与中压转子为二轴三支承形式。在线的 进行如下变工况试验: TSI监测系统为德国菲力浦公司RMS一700型装置, (1)机组增减负荷运行方式:140~120MW; 1—7号轴承各有一个速度型振动传感器,在2、4、5 (2)调整润滑油冷油器出口油温:41~45。C; 号轴承附近配有轴振传感器,其中2号轴振传感器 (3)调整高压缸调节阀门组态:单阀控制I+Ⅱ 位于高中压转子对轮位置。轴系结构如图1。 +nl—I+Ⅱ+Ⅳ。 调整工况试验时重点监控TSI系统的轴承振 动状态,振幅不大于70肛m为安全限定值。同时注 HH 西 重观察DEH系统中各轴瓦金属温度与回油温度, 顶轴油系统的各轴瓦油膜压力状态。 200 图1 Mw汽轮发电机组轴系 3数据分析 2003年底该机组进行汽轮机通流部分技术改 造,2004年1月启动运行考核,达到额定功率220试验期间,多次出现轴系振动失稳振荡,主要表 Mw的预期目标。在额定转速负荷工况下,机组1—7现在汽轮机的1—3号轴承,2号轴振也同步变化超 号轴承振动小于30,um,基本稳定,但是2号轴振幅 标满量程。 值随负荷增加,由120 btm升至220

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