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RH脱碳过程的工艺优化
龚永民
(攀钢钒提钒炼钢厂)
摘 要:分析了RH真空脱碳过程喷溅原因并提出了控制措施。工业实践表明:在RH处理前期真空度较低时采用“少量多次”的增碳方式;脱碳处理的中期采用1 700 NL/min的提升气体流量;前期和后期采用1 200 NL/min的提升气体流量;将真空度在RH处理的前5 min控制为10 000 Pa,5~10 min时控制为100~1 000 Pa,10~18 min时控制为50~100 Pa的工艺优化措施,使RH清理时间降低了1.5 h,脱碳过程喷溅得到控制。
RH;脱碳;喷溅
0 引言
由于市场需要,攀钢RH装备应用于超低碳钢(ULC、IF)生产的比例越来越大。随着超低碳钢产量日益增加,RH设备在脱气、脱碳等实践操作中出现了喷溅严重的问题。RH在处理超低碳钢的期间,碳氧反应剧烈会引起钢水在真空室内喷溅严重,喷溅起的钢液易形成冷钢并堵塞设备的抽气、冷却系统通道。当喷溅形成的冷钢达到一定厚度后,需要经常对RH设备的各种通道进行维护和清理,清理过程设备不能运行。喷溅严重已经制约了该设备的处理能力,影响了超低碳钢的产量。
1 喷溅现象原因分析
在真空下,原本在常压下已处于平衡状态的碳与氧再次进行剧烈的反应,从而实现碳脱氧或者氧降碳。为了既能高速脱碳,又能确保脱碳终了具有较低的含氧水平(w[O]≤300×10-6),以减少钢水氧化性夹杂物总量,通常对脱碳初的热力学条件有较严格的控制。真空处理时,各钢种对进入真空室钢水的碳氧浓度和比例关系有着严格的要求,但是受攀钢现有铁水条件和转炉硬件设施的限制,实际生产中超标现象突出,经常出现氧活度大大超过规定,碳氧关系不匹配。RH设备通常采取加碳粉脱氧调整碳氧比例关系的现象,加剧了碳氧反应及钢水喷溅[1-3]。
RH真空处理的深脱碳过程一般可分3个阶段:
第1阶段为RH开始处理到8 min左右,钢液中的碳含量由0.04%降至0.02%左右。虽然钢液中的碳、氧含量较高,碳氧反应激烈,但因抽真空时间不长,真空度仅为1 000~2 000 Pa,脱碳往往以自然脱碳方式进行,一定程度上减缓了钢液喷溅。
第2阶段为RH处理过程的10~20 min,钢液中的碳含量由0.02%左右降至0.005%左右。在此期间真空室的真空度可达到100 Pa左右。尽管真空度提高对脱碳有促进作用,但是该阶段的脱碳速度主要受钢液中氧含量的限制。对于初始氧含量较高的钢种,本阶段前期喷溅剧烈。
第3阶段为脱碳后期,RH处理20 min后到处理结束。钢液中的碳含量由0.005%左右降至低于0.003%。该阶段碳氧反应速度极慢,即便达到50 Pa的高真空度,对促进碳氧反应的作用也不太明显,该阶段不会发生剧烈喷溅。
因RH处理过程的第2阶段碳氧剧烈反应导致严重喷溅的现象,造成了系列生产问题:喷溅的钢渣将摄像孔堵死,操作人员看不清真空炉内循环状况影响工艺作业;MFB枪孔粘渣使MFB枪升降受阻,难以进行吹氧作业;造成真空炉顶部集渣,迫使生产中断,清渣时间通常在4 h以上,严重制约了RH处理能力。
2 工艺优化措施
2.1 脱碳工艺优化
从废气分析仪显示的数据可以判断IF钢处理过程中真空室内[C]、[O]反应的激烈程度。100炉IF钢生产时产生的废气中CO、CO2含量的平均值见图1。从图1可以得出:IF钢处理到约5~7 min时,CO浓度达到40%~60%的峰值,说明这时C、O反应激烈;处理约8 min时,CO浓度急剧下降;处理到10 min左右下降到10%以下。
在攀钢实际的钢水真空处理中,对于原始氧过高钢种,为节省处理时间,通常采取“先行集中加碳”的方式,来调整碳、氧比例关系,这进一步加剧了喷溅。
图1 工艺前RH处理过程CO、CO2气体含量
为了控制钢水喷溅,采取“少量多次”的增碳方式,当增碳量较大时(>40 kg)分批加入增碳剂。工艺优化后的CO、CO2气体含量见图2,图2中CO、CO2气体含量最大值明显比图1小。根据钢水[C][O]反应的情况,针对攀钢RH设备状况,在钢水处理前期且真空度较低时开始增碳,这样可控制钢水剧烈喷溅。
2.2 驱动气体优化
驱动气体是RH钢水循环动力源,驱动气体流量的大小直接影响钢水循环状态与脱碳效果。工艺优化前采用全程1 700 NL/min吹氩流量,由于脱碳过程中产生大量的CO气体,必然加剧钢水的喷溅程度。因此,在VCD期间驱动气体流量应先调小,随着[C]、[O]反应的减弱而适当增大。
根据实际生产情况对驱动气体流量进行优化。RH处理初期反应热力学条件较好,采用较小的驱动气体流量,一方面有利于控制喷溅,另一方面也可以减少插入管耐火材料的侵蚀。为了较好地控制剧烈喷溅又较小地影响脱碳,脱碳处理前3 min采用1 200 NL/min的循环气体流量,3 m
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