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114 内蒙古石油化工 2013年第16期
潜油电泵井应用节能新技术效果分析
张挺
(大庆油田有限责任公司第三采油厂,黑龙江大庆163000)
摘 要:原有的潜油电泵能耗比较高。比常规抽油机耗电量增加9.2%。在分析其原因的基础上,根
据电泵井运行实际,通过合理优化方案设计,应用各项节能降耗技术。有针对性的采取了综合治理措施。
本文对比分析了各项设计、技术措施应用效果.经过经济效益的评价对比,初步得到了良好的技术措施
效果。为下一步加大不同技术措施、方案应用力度提供了依据。
关键词:新技术应用;方案优化;潜油电泵;节能降耗
中图分类号:TE43文献标识码:A
电动潜油泵是机械采油中相对排量较大的一 液情况,实施调整电泵运行参数.尽可能保证电泵排
种无杆采油方式,它是很多油田不可缺少的采油力 量与油井供液能力相匹配。降低机采井能耗。
量。但由于潜油电泵机组运转的工作特性.耗电量较 1.1 应用中压变频器效果
高,油井的供液能力与所使用机组功率不能合理的 2009年以来,根据油井产量与电泵的排量情
匹配.出现大马拉小车的现象.能耗较大。 况,在某厂应用中压变频器5台.应用后欠载停机的
截止2008年底,某厂共有潜油电泵井62口,占
不能正常运转情况得到有效缓解。减少了机组烧损
油井总数的1.7%.但耗电量却占油井总数的9.2%. 台数,延长了检泵周期,增加了油井相对生产时率。
平均单井年消耗电量31.94×104kW·h,对比抽油减少了更换电泵机组或改变生产方式增加的二次投
机井年多耗电26.84x104kW·h。按照电费0.57元入成本,同时降低了电泵井耗电量,取得了较好的经
/kW·h计算,平均单井年生产成本增加15.3万济效益。措施前后效果对比,平均单井日耗电由845
kw,
元。2008年电泵井平均单井有功功率为35.45
日耗电量851kw·h。主要原因是电泵井功率利用率达到34.05%。系统效率由21.59%提高到25.
率比较高,可以达到80%以上。但由于装机功率能耗 85%,提高4.26个百分点(见表1)。
比较大,当电泵排量大于油井的供液能力时,电泵仍 表1 中压变频器应用效果对比表
在按照原来的转速、排量运行,不能及时达到排量与
地层供液能力相匹配的抽汲举升目的,所以造成能
量的无故损耗。另外,现有的潜油电泵机组本身能量
消耗大.没有应用先进的电泵节能技术。也是造成电
泵能耗高的一个方面。针对电泵井能耗高问题,2009
年以来应用了变频器、永磁电机、减级泵、自动补偿
1.2应用稀土永磁同步潜油电机效果
柜等节能装置和采取了换小泵、优化方案设计等节
表2 稀土永磁电机应用效果对比表
能措施。通过各类措施的对比,见到了较好的节能效
果。
I 技术措施应用及降低能耗效果分析
为了有效控制降低电泵井在机采方面的总体能
耗,从2009年开始,根据每1:1电泵井的实际运行情
况,在某厂范围内有针对性的采取了综合治理措施。
根据现有的节能降耗技术和电泵井运行情况,相应 2009年以来,利用检泵时机,在某厂应用稀土
的大力应用不同电泵井节能新技术。根据电泵井供 永磁同步潜油电机2台套。措施前后效果对比.平均
收稿日期:2013一06—19
万方数据
2013年第i6期 张挺 潜油电泵井应用节能新技术效果分析 j】5
单井有功功率由37.48kW下降到37.04kW。节电 由表4分析可见:在产量基本保持不变的情况
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