煤基甲醇制丙烯工业装置运行问题探讨.pdfVIP

煤基甲醇制丙烯工业装置运行问题探讨.pdf

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2014’(第十三届)中国煤化工技术、市场、信息交流会暨产业发展研讨会 煤基甲醇制丙烯工业装置运行问题探讨 王 林,严国辉,雍晓静,张 垄,王 峰,罗春桃 (神华宁夏煤业集团煤炭化学上业分公司,宁夏银川750411) 1 概 述 稳.各项指标接近设计值,但运行期间暴露出工艺 蒸汽中杂离子超标、干燥器吸附能力差、DME反应 丙烯作为重要的石油化]i基础原料,需求量逐 器床层超温和激冷水系统油水分离不达标等诸多 年增加,针对我国“富煤、贫油、少气”的能源现状, 技术难题。现就宁煤50万t/a煤基聚丙烯装置运行 建立非石油路线的独立丙烯生产技术刻不容缓。甲 中存在的问题进行探讨。 醇制丙烯(MTP)技术应运而生.方兴未艾。由于煤 2 MTP工艺流程简述 制甲醇技术已经T、lp化并成熟,应用MTP技术,从 甲醇制备丙烯就具有原料成本上的优势。目前, MTP技术已经进入工业示范阶段(神华宁夏煤业集 MTP工艺流程示意图见图l。来自界区的甲醇 团和大唐国际发电股份有限公司的50万t,a煤基(100%)进入甲醇缓冲罐,通过甲醇给料泵加压,分 甲醇制丙烯项目,分别简称宁煤和大唐),宁煤/大 为两路,其中一路(约70%)‘j来自甲醇回收塔顶含 有甲醇、二甲醚(DME)和水蒸气混合物的循环物流 唐的MTP技术均采用Lur西公司开发的固定床反 应器专有技术,通过该装置,将上游甲醇装置生产 混合,经预热、汽化、过热后,从顶部进入DME反应 的精甲醇加工成聚合级丙烯,来作为下游聚丙烯装 器;另一路甲醇(约30%)则进入脱丙烷塔,作为 置原料。 DME的吸收剂。 作为首套煤基丙烯工业化装置,宁煤50万t/a DME反应器是单级绝热反应器。在DME反应 煤基聚丙烯项目于2007年5月开工建设,2010年器中,甲醇蒸汽在氧化铝基催化剂(cat.1)作用下. 9月进入伞面投料试车阶段,2011年4月28日产生成DME。该反应为放热反应,反应几乎可达到热 出合格聚丙烯产品.进入试生产阶段.装置在主产 力学平衡,而且反应为等体积反应,所以平衡几乎 50万t/a丙烯的同时,还副广:18.4万t/a汽油、4.1不受操作压力影响。 万t/aLPG和2万t/a乙烯:虽然装置目前运行平 DME反麻器的底部物流分为两股,其中一股与 图l MTP工艺流程示意图 一73— 2014’f第十三届)中国煤化工技术、市场、信息交流会暨产业发展研讨会 来自精制单元的c:、c。、c,,c。循环物流和部分循环 需要在激冷水中加入碱液,来中和反应生成的酸性 水蒸气混合后,经加热炉加热,从顶部进入MTP反 气体.从而引入了钠离子、钾离子。一L艺蒸汽塔内的 应器。另外一股则经冷却后,进入DME分离器,分 泡罩塔盘是用以保证工艺蒸汽中钠、钾离子含量控 离出气液两相,气相被分成5股,经加热后,作为热 制在50x104以内,但实际上其含量远远超出预期, 进料,从侧线送入MTP反虚器的2、3、4、5、6催化含量范围为200×10。9—2000×10一。原因可能是:(1) 剂床层.液相则继续经冷凝后,作为冷进料,从侧线 激冷水系统过于庞大,pH值在线分析仪可能存在 进入MTP反应器.以调节各催化剂床层温度。 一定的滞后.导致碱液加人量过大;(2)工艺蒸汽塔 装置设3台MTP同定床反应器,每个MTP反 设备结构不合理,不能有效脱除钠离子、钾离子,由 应器设计有6个催

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