再论新版罐式煅烧炉设计特点.pdfVIP

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再论新版罐式煅烧炉设计特点 悄产祯 (沈阳市何氏炭素炉窑设计所) 摘要:介绍原版、改进版、新版罐式煅烧炉的发展改进过程和比较及新版罐 式煅烧炉的结构设计简介。 关键词:各版罐式煅烧炉比较 火道的顺流式煅烧炉是原版设计。从70年代开始,各厂和设计单位根据煅烧料的变化, 总结原版设计的煅烧炉生产经验,设计出改进版罐式煅烧炉,有逆流式和顺流式两种。 从2006年开始,我所又总结改进版罐式煅烧炉的生产经验和存在的问题,进行了罐式 煅烧炉的新版设计。本文简介原版、改进版罐式煅烧炉的基本情况和新版罐式煅烧炉的 结构设计详情。 1.原版24罐煅烧炉简介 1.1 6层火道顺流式煅烧炉产量低、投资大、需外加热源(因煅烧釜式焦的挥发份 含量低,不能满足热平衡),产品成本高,见图1。 1.2余热利用经济效益差,设置庞大的蓄热装置预热空气(40多种异形砖),投资 大,效果差。 1.3挥发份道和溢出口断面小,不适宜煅烧高挥发份石油焦。 1.4煤气喷嘴处选用异形高铝砖等,热稳定性差、易坏。投资大,效果差。 2.改进版24罐煅烧炉简介 在原版基础上,对煅烧炉进行了较大改动,见图2。如:由原6层火道改为8层火 道(有顺、逆流两种形式),加长高温煅烧带,是优质高产的好方法,取消庞大预热空 气的蓄热装置改为余热利用在余热锅炉或余热热油炉(较多)上。 随着我国石油工业的飞速发展,70年代开始,油焦生产采用了延迟焦化的新工艺, 而釜式焦化法逐渐被淘汰,油焦生产工艺的变化,使延迟焦成了炭素工业的主要原料来 源。由于延迟焦挥发份大、粉料多。用原来的罐式煅烧炉进行煅烧经常发生结焦、堵炉 现象,严重影响煅烧产量和质量。 为了解决这个课题,多数厂采取在延迟焦挥发份含量高于11%时,返配煅后料约 10%来组织生产、但降低了产量。吉林炭素厂从1972年6月开始建设试验炉和改造l 号炉(顺流改为逆流)。经三年努力终于取得成功(笔者参与了该改造炉的研究和成果 鉴定工作),使改造炉能完全煅烧延迟焦(不用返配煅后焦),提高了炉产量。由于延迟 焦挥发份高,燃烧后能满足炉的热平衡,不再用外加热源,节省了煤气。 3.新版顺流式煅烧炉 从前几年开始,我所在改进版罐式煅烧炉的基础上,针对改进版罐式煅烧炉的生产 .90. 经验和存在的问题争取各方专家的意见,集思广益设计了第一台12罐罐式煅烧炉用于 天津炭素厂和河北元氏县化工厂。经一年多生产实践后,又设计了新版24~48罐煅烧 炉,用于包头东方希望炭素有限公司(共8台,32罐,8层火道)和山东天阳炭素公司 (4台48罐10层火道),见图3。 4.新版与改进版罐式煅烧炉异同点 4.1炉侧烟道移至炉墙内,由原3排炉支柱改为2排炉支柱,减少占地面积(炉宽 由8.2米改为6.6米),每台炉节省钢材、铸铁、耐火材料和施工费用等共计20多万元 (24罐煅烧炉)。由于炉体变小,降低炉体蓄热和散热量。 4.2烘炉灶由炉外临时搭建改为炉墙内永久设施(每条火道设置一个),减少搭拆炉 灶的工作量。 4.3加大炉项挥发份通道面积(增加50%),减少挥发份流通阻力和清理间隔时间 由一周变为二周。 4.4炉罐体项部可控制料面高度可手工探料,当挥发份高时不用返配煅后料,提高 产量(这是吸收了逆流式罐式煅烧炉的优点)。 4.5二层火道可供给热空气供挥发份燃烧,提高热效率。 4.6炉底与水套连接的支承铸铁板内衬砖,原设计易掉砖,影响生产,现改为牢固 结构,不易掉砖,不影响生产。 4.7改进冷却水套设计,降低冷却水套出水口温度,出水口处不易结垢,延长出水 口清理时间。 4.8新设计48罐l O层火道煅烧炉和罐体长度加长近2.Om的长罐煅烧炉,其主要 目的是增加产量和提高质量。 5.需要探讨的几个问题 5.1关于煅烧设备的选型问题 目前石油焦的煅烧设备主要是:煅烧炉和回转窑。在生产石墨电极的炭素厂,回转 窑早已被淘汰,部分专业煅烧厂的回转窑也停用,只有少数铝用炭素厂和针状焦煅烧厂 在使用。 近些年年产煅后焦几十万吨的大厂也开始选

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