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莱钢科技 2008年8月
转炉生产降低钢铁料消耗的探讨与实践
左炳伟 王小璞 魏义胜 张新宪 杨普庆
(炼钢厂)
摘 要:在系统分析影响炼钢厂4转炉车间钢铁料消耗各种因素的基础上,提出了降低转炉钢铁料消
耗的技术措施,付诸实施后取得 了满意的效果。 .
关键词:钢铁料消耗 吹损率 标准化操作
2.1.1 铁水温度过高(1300oC) t
O 前言
铁水温度高时,铁水带来的物理热也相应增加,、
炼钢厂4转炉车间拥有一座60t转炉,2002年 导致操作前期温度上升过快,从而容易出现前期溢。
10月建成投产后,降低钢铁料消耗一直是不断探索 渣,增加铁水吹损。‘
实践的一项工作,尤其从 2006年开始,为进一步节 2.1.2 装入量大,炉容比小
能增效,提高企业的市场盈利能力,对影响钢铁料消 炼钢厂4转炉是由原来的45t转炉改造而来
耗的各类因素进行了不断的探讨,先后采取了稳定 的,炉容比较小 (0.71t/m),又加上装人量比较
原料条件、推行转炉标准化操作、提高计量准确率等 大,当反应过程控制不当时很容易造成前期大量溢
手段,系统降低转炉生产过程中的钢铁料消耗。 渣及后期喷溅,增加吹损。
2.1.3 供氧强度大 .
1 工艺概况
4转炉车间的供氧强度一般在4.9m。·t/rain
目前4转炉车间生产所需铁水主要由老区4 左右,较国内其他钢厂同等吨位的转炉都要高,前期
个750m 高炉提供,部分铁水由其他几区抽调补 碳氧反应十分剧烈,很容易因控制不当而造成前期
充。入炉冷料由铁块、社会废钢和 自产渣钢组成,根 大量溢渣及后期喷溅,从而增加吹损。
据市场状况,不断调整其配比。铁水经由铁水罐从 2.1.4 矿石摄入量大
炼铁厂运送至脱硫站,进行脱硫处理后兑进混铁炉 4转炉车间矿石的摄人量一般都在25kg/t以
中,然后再加入转炉和冷料一起冶炼为合格的钢水。 上,最高时曾达到50kg/t,大量矿石的加入也使得
钢水再从转炉出钢到钢包内,在钢包内经过吹Ar站 炉内的溶池温度不好控制,容易出现前期大量溢渣,
处理后,直接到达4连铸机,由4连铸机浇铸成不 增加吹损。
同规格的钢坯,而后送到中型厂轧制成不同规格的 2.1.5 操作枪位不当
H型钢。 前期枪位过高,渣内FeO多,当温度上来时反
应突然加剧导致大量溢渣;前期枪位过低,铁水的硅
2 影响钢铁料消耗的因素 锰磷等快速氧化,初期温度上升较快,同样会引起大
2.1 吹损率过大 量溢渣,从而增加吹损。
由于铁水多为中高硅铁水,因此往往习惯于大 2.1.6 氧压控制不当
渣量操作,渣中金属多,喷溅大。遇到低硅铁水时, 前期氧压过高时,铁水的硅锰磷等快速氧化,导
致初期温度上升较快,从而引起大量溢渣,增加吹
又因热量不充足,操作不能适应,造成严重后吹,使
渣中氧化铁含量大增,降低了金属收得率。经分析 损。
研究影响吹损率的因素主要有以下几个方面:
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