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代鹏飞 司庆九徐发扬 齐洋郭丽
(长安汽车动力研究院401120)
摘要:本文主要阐述对某车在试车场进行疲劳试验时出现消声器开裂的问题,建立考虑动力总成的
运用有限元分析与试验结合的方法进行研究。结果表明:发动机的某阶振动频率与该排气系统的固有
频率发生耦合,引起了共振,通过改变该排气系统的局部结构等措施,从而改变排气管的固有频率,
降低了振动,经过样车试验得到了满意的结果。
关键词:排气系统 振动 频率响应 优化设计
0引言
汽车排气系统作为汽车乘坐舒适性的主要影响因素之一,其振动问题在行业中得到了广
泛的重视,其可靠性设计也非常重要;汽车在行驶过程中,排气系统的激励主要来自两个方
面:发动机的振动激励和由车身传递的路面激励;一方面发动机的扭矩振动将激起排气系统
的部分模态,通过吊耳传递到车身底板;另一方面路面激励通过车轮经由车身底板、吊耳挂
钩等传递给排气系统“3。
图1消声器断裂位置
某四缸汽油机样车路试时,在进行日常检查中,发现消声器与排气管结合处断裂(如图
1);本文通过频响分析判断危险频率点,再进行振动响应分析,并与试验相结合,对该排气
管开裂现象进行了系统分析,并根据分析结果,提出了合理的优化建议。
1有限元建立与频晌设置
建立了整个排气系统的有限元模型,材料属性的设置,约束条件以及分析工况的建立,
并用Nastran进行振动频响分析。
1.1有限元模型的建立
将动力总成简化为刚性体,对质心赋予质量属性和转动惯量属性口1,用Hypermesh软件建
立有限元模型,包括消声器筒体内部数据以及与之连接的排气歧管;其中,模型以壳单元为
主,所有壳单元赋实际部件厚度:法兰盘和挂钩简化为实体单元;三元催化器内部结构简化
为质量单元和RBE2单元,集中质量分布在几何中心b叫3;球铰和吊耳简化为弹簧单元和RBE2
单元,焊缝用实体模拟,有限元模型如图2所示。
[]
图2有限元模型示意图
1.2材料与属性
计算中所使用的管件材料参数如下:前管总成管道为SUH409(由48.1.5),其他管道为
SUH409(中42.1.5),总长约3500mm(不包括筒体内的穿孔管)。
SUH409的材料参数:
弹性模量:201GPa 材料密度:7.75e-9t/mm3
泊松比:0.3 长度单位:mm
1.3频响分析设置
在排气歧管端对系统加强迫运动模拟发动机振动激励,进行频响分析和振动应力分析;
频响分析结果可以显示出系统的关键频率点,振动应力分析可以找到系统的危险位置及所受
振动应力情况;分析中添加了结构阻尼和模态阻尼,频响计算范围20Hz~240Hz。
其中,约束激励点和吊耳弹簧的自由端,吊耳弹簧刚度设置为吊耳的实测动刚度。
2计算结果
图3,前消的焊缝位置应力不满足要求,其余各模态点对应的应力都能满足要求;由频响结
果进行初步评估,该问题为共振问题。
1 36
表1计算结果
模态值(Hz) 20.16 23.47 33.33 66.61 92.4 160.3 l83.7 216.3 227.1
70.43 45.65 12.46 19.56 18.07 12.86 41.51
I受力结果(MPa) 28.96眨5.6多
振动应力云图:
图3振动应力分析结果
3优化设计
3.1优化方案
通过对振动计算结果的分析,前消关键模态振型主要表现为上下弯折;为使排气系统减
振,应改变其固有频率晦3,考虑到排气系统为成型产品,因此,考虑在前消两端加加强筋(如
图4),采用局部加强的措施来避免排气管发生共振。
优化后,排气系统的固有频率有所改变,使发动机排气系统的振动得到了明显的改善。
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