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降低膏体料浆沿程阻力损失试验研究.pdf

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2011 2011年5月 第五届中国充填采矿技术与装备大会 May 降低膏体料浆沿程阻力损失的试验研究 武栓军 辜大志 张海军 (金川集团有限公司,甘肃金昌737100) 摘要:膏体充填工艺技术,是多年来充填界关注的核心充填工艺技术,也是每次国际充 填采矿会议讨论最多的充填工艺技术,然而,膏体充填系统沿程阻力损失大,严重影响膏 体系统的正常运行,制约着膏体充填技术的进步与发展。本文结合国家膏体充填技术成 功运用者金川镍矿实际,在膏体料浆中添加减水剂对此进行了研究。研究表明,在膏体料 浆中添加1%一1.5%的JKJ—NF型泵送减水剂,能够降低泵的工作压力、提高膏体料浆 的流动性、提高充填体的各龄期强度,有利于改善矿山在高强度采矿条件下的安全生产环 境,有利于促进膏体充填系统的进一步完善和向深部开采系统延伸。 关键词:膏体技术;沿程阻力损失;减水剂;料浆流动性;龄期强度 膏体充填工艺技术,是多年来充填界关注的核 矿山在高强度采矿条件下的安全生产环境,有利于 心充填工艺技术,也是每次国际充填采矿会议讨论 促进膏体充填系统的迸一步完善和向深部开采系统 最多的充填工艺技术,从世界范围及长远发展来看, 的延伸,解决了制约我国膏体充填技术发展的关键 是充填采矿技术发展的主力方向。然而,膏体泵送 核心问题。 充填系统从地表通过充填小井、充填钻孔、主充填道 1试验原材料 到采场完成充填作业,整套管路系统拐弯多、总输送 距离大,造成管路系统的沿程阻力损失很大,导致膏 试验原材料选用实际生产中使用的全尾砂、一 体充填泵的工作压力增大,进而造成管路爆裂、接头 3mm棒磨砂、粉煤灰和P·032.5普通硅酸盐水泥, 泄漏等,严重影响着膏体充填系统的正常运行。金 减水剂选用J对一NF型泵送减水剂。其中全尾砂 川镍矿是我国膏体充填技术成功运用者,对此进行 密度为2.879/cm3,空隙率为54.7%;棒磨砂密度为 了研究,在膏体料浆中添加l%一1.5%的Jl(J—NF 型泵送减水剂,能够降低泵的工作压力、提高膏体料 cm3,空隙率为63.5%。主要理化指标分别见表l、 浆的流动性、提高充填体的各龄期强度,有利于改善 表2。 表1试验材料的主要化学成分 表2试验材料的物料性质 2试验设计及试验结果 根据金川镍矿的生产实践,目前膏体充填系统 要求的砂浆重量浓度为78%一80%。根据本次试验 目的,主要考虑JⅪ一NF型泵送减水剂的添加量对 泵压及充填质量的影响,其中棒磨砂:尾砂=l:l一3 88 武检军,等: 降低膏体料浆沿程阻力损失的试验研究会议论文集 人,然后用电动流量泵计量进行定量控制添加。泵 150kg/m3,料浆流量80—100m3/h,JKJ—NF型泵送 减水剂添加量选取了l%一1.5%之间,分别制样后 的工作压力在泵送车间进行现场实测,添加前后的 测试3、7、28天养护龄期下抗压强度及坍落度。 充填体强度在搅拌槽的尾端进行料浆取样,然后在 试验采用电子秤、托盘天平、量筒等计量设备计 SBY一

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