对煤质变化时防止锅炉灭火的探讨.pdfVIP

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重庆市电机工程学会2006年学术会议论文 1设备方面 6、调峰过程中,应尽可能控制热负荷的变化 速率,以适应电负荷的变化,但必须保证燃烧的 l、由于原煤发热量普遍较设计煤种降低 稳定性,加减负荷速率控制在:2Mw加in内: 20~30%,发相同的电量要多消耗30%左右的原 7、在加减负荷过程中,适当减少第三层二次 煤量,且煤·f;I灰份增加.可磨性系数降低。进一 风量,使两个燃烧区尽量靠近,以提高燃烧的稳 步降低了制粉系统的出力。受制粉系统设计出力 定性,降低煤质变化对燃烧稳定的影响。 限制,为了尽量满足发电的需要。我们调大了粗 8、负荷较轻或煤质较差时,可适当降低一次 粉分离器挡板的开度,将煤粉细度从R90=6~8%风总风压运行以降低一次风速,使着火保持稳定。 增至R90=7~9%。煤粉调粗虽然在一定程度上满 9、当电负荷降至130MW以下运行时: 足了发电的需要,但使机械不完全燃烧损失增大, 1)每隔45分钟投一支多功能油枪运行lO~ 降低了运行的经济性。 15分钟,以提高炉膛温度。 2、灰份含量增加,将增加制粉系统的磨损, 2)启停制粉系统过程中,投一支多功能油枪 为了减小设各的磨损,我们采用了在粗粉分离器 运行。 内锥、球磨机出口管上部粘贴防磨瓷砖、球磨机 经过努力,从去年8月份到今年4月份,尽 出口管改为防磨管等。 管来煤品质变化幅度较大,但由于负荷较重,投 3、为了保证锅炉切圆工况正常.燃烧的稳定, 运的给粉机较多,燃烧稳定性和抗干扰能力相对 防止煤粉气流冲刷水冷壁,我们利用停炉检修时。 较强,煤质转变过程较为明显,运行人员均能及 对燃烧器进行全面检查和角度校正,发现燃烧器 时发现判断出煤质变化,投入油枪助燃,稳定了 变形、角度偏羞及时消除,并在水冷壁拉稀管等处 燃烧,未造成锅炉熄火。 增设防磨铁等手段防止受热面磨损。 但自今年5月咀来,调峰幅度增加,负荷轻, 4、为了适应燃用混煤.防止来煤混杂发生制 加减负荷频繁,燃烧稳定性差,抗干扰能力减弱。 粉系统爆炸损坏设备,我们在球磨机进出口管加 5~9月份共发生锅炉灭火5次,经分析,我们认 装了防爆门,将球磨机出口温度降低了10℃运行。 为应从以下方面努力: 1、继续采取措施,尽量稳定入炉煤品质,防 2运行调整方面 止煤质大幅度波动; 2、加强对司炉的培训工作,提高其燃烧调整 防止入炉煤品质变化造成熄火应从两方面入 的能力; 手:首先:采取预防性措施稳定燃烧(特别是在 3、设备方面: 低负荷时),以增强燃烧抗干扰的能力。其次:就 1)由于锅炉两个燃烧区相隔2.4m(中间有三 是认真监盘,在燃烧工况发生变化时,及时发现 层二次风喷口相隔),低负荷或负荷变动时三、四 并采取补救措施稳定燃烧。为此: 层~次风燃烧器运行较少,特别是第三层一次风 1、当炉膛10米层温度降至1000℃时,必须燃烧器部分运行时着火不稳定,易引起燃烧波动, 投油助燃。 应将第三层一次风燃烧器改造为浓缩预热型燃烧 2、当给粉量未减少而蒸汽压力或负荷下降较 器,提高其着火稳定性; 快时,先投入油枪稳定燃烧后,再进行调整。 2)由于有下三次风的存在。降低了炉

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