电熔镁石交流炉的改进.pdfVIP

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电熔镁石交流炉的改进 沈阳大学 来剐 扬春峰 鞍山热匏研完晓 汪东明 Ⅱ摘要Ⅲ本文以提高电熔方镆石产品质量,降低能耗为目的,对当前电熔镁石交 流电炉的炉型结构+短网布置.电镀升降拴锄等部分进行改进,通过工业实验证 明,改进后的电熔镁石交流炉提高了产品质量.降低了能耗,有一定的推广价值. 一,引言 电熔镁石是菱镁矿在苷炉高温下熔炼出的产品。我国是盛产菱镁矿的国家 之一,主要在辽南大石桥.海城一带.电熔镁石具有抗渣性好.耐腐蚀性强,荷 篮软化温度高等特点,所以,它作为高级耐火材料,在冶金行业和国民经济的其 它领域,充分显示其优越牲,越来越受到人们的重视.电熔镁石的绝缘性好,导 热性较好,因此.在工业上也被广泛应用为绝缘、导热材料.电熔方镁石的单晶 体具有镊好的晶话常数和光洁度,可以角作高温下的光学玻璃等,医此,在航天. 光学领域等有着重要的作用.电熔镁石的性能与它本身的纯度和结晶程度有很尢 关系,纯度越商、结晶度越犬,它的性目懿S优越,价格也就越南.因此,圜内外 的研究者和生产者,都在积板改进设备,提高技术秘工艺永平,探索获得商纯度、 太结晶电熔镁石昀有效途径. 我嗣大规模她生产龟熔镤石仅仅是从八十年代初期开始,十几年来,速度发 展很快.·生产规模不断扩大,仅辽南一带就有厂家一百多个。有几百台电熔镁石 炉.但大多数是乡镇企业,电熔镁石生产在工艺的提高,设备的改进方面十几年 来变化不大,远远低予生产规模的发展水平. 作者在实箍皂熔镁石交流炉改进研究之前,曾经傲了大量的电熔镁石模型试 验.经过实验室阶段的工作,对宅熔镤石熔融理论,熔融工艺及直流供电进行了 研究.为了进一步探索电熔镁石的-rleF产过程,使研究工作有实用性,真正地 解决生产中的问题.选择海城大屯电熔镁厂(以下简称大屯厂)进行交流电炉的 改进实验. 大屯厂所用原料为海城华略矿石,原有两台电炉,其设备参数如下: KV^ 变压嚣预定容量1200 V 二次工作电压100 二次工作电流6928^ 电饭直径230咖 1800 炉壳尺寸一1400x 熔融时间11小时 ’ 电耗3500—3700kwh/t 恢厂电炉变压器与电扳夹头之间为操镉线较连接.电扳被钢丝绳悬吊在车间 星电炉上方的横粱上,通过苗扬使电极提升和下降. ——228~ 大屯厂在生产中存在的同题电耗高.辩耗大,‘产品收褥辜征。供电设备的 配置、短同的结构不合理等.作者对电熔镁石交流电炉改进的目的就是改进目前 交流电炉上的不合理之处,以提高生产率,降低电耗和生产出更高质量的电熔镁 石产品. 二,改进的途径和措燕 大屯厂在生产中虽然也能生产出商纯度的电熔镁,但产品质量很不稳定, 电耗偏商,热效率低.分析主要原因之—是短网布置不台理.这样造成线路三相 阻抗不平衡,因而导致三相电弧加热功率不平衡,造成炉内科的溶化速率不相 同.更为严重的是造成炉壳的热负荷不均匀,炉壳局部过热,烧穿炉壳.园此改 进短网结构,保证炉子具有最小的电损耗,达到三相平衡.对于提高电效率,降 低皂耗具有重要的意义. 从目前许多电熔钱厂生产的熔坨截面来看,普遍存在着电极之间部分科不能 熔化的问题.在炉中截断面上存在著等功率加热曲线,沿等功率线的各点受热基 本均衡.由于三电板的等功率线作用,使生产中的熔坨截商为图1所示.炉内存 在低温区^和商温区B.因为A点与B点不在同一等功率线上,根明显低温区^ 一得到的热量步,这部分区域皮砂屡厚,浪费了原料翱热量,致使有效电耗降低} 圈1 龟熔镁石炉熔坨断面示意图 另外,目前电熔镁石厂的电投提丹结构也存在着很多问题.由于电极悬靠悬 吊提升,因此工作中晃动很严重。致使电弧不穗,导致熔池被动大,对料的熔化 及杂质的析出投为不利,同时很难保证三相电扳间距在工作对均等,电极易信,

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