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300MW机组凝汽器的改造.pdf

第33卷 第3期 华 电技术 V01.33 No.3 2011年 3月 HuadianTechnology Mar.201l 300MW 机组凝汽器 的改造 吴宝华 ,刘慧,刘斌 (国投曲靖发电有限公司,云南 曲靖 655000) 摘 要:结合某电厂现场实际改造情况,分析了凝汽器铜管发生泄漏的原因,对选用不锈钢作为凝汽器冷却管进行了探 讨,为火 电机组凝汽器的改造提供一定的参考。 关键词:凝汽器;铜管;不锈钢;改造;安全性 ;经济性 中图分类号:TK264.2 1 文献标志码:B 文章编号:1674—1951(2011)03—0050—02 (5)电偶腐蚀 。凝汽器中冷却管与管板所用材 0 引言 料不同,管材与管板材料在冷却水中的电位也不同, 某300MW机组采用N300~16.7—538型亚临 所以,在凝汽器管与管板之间也存在 电偶腐蚀的 界压力、一次中问再热、高中压合缸、双缸双排气、单 可能 。 轴反动凝汽式汽轮机 ,配置 N一17650一 /I型单背 (6)其他腐蚀。应力腐蚀、点蚀、垢下腐蚀等。 压、单壳体、对分双流程、表面式凝汽器 。凝汽器主 2 改造措施及方案 要技术参数:冷却面积,17650m ;循环水量,37300 m /h;清洁系数,0.85;循环水进水温度 ,20℃;水 (1)排管方式。采用 目前较 为先进 、成熟 的 阻,50kPa;凝汽器传热端差,2.8℃;冷却管材 BD—TP模块式排管对原凝汽器的排管方式进行了 质,HSn70—1/BFe30—1—1;冷凝管数量,19520 优化,减少 了凝汽器的汽阻,使凝汽器的热负荷分配 根;冷凝管规格,28mm×1mm×10387mm。机组 更为均匀,凝汽器无 明显的蒸汽湍流区和空气积聚 于 1998年2月投产后运行至今,凝汽器铜管老化、 区。此外,蒸汽还可 以直接下到热井,减少了过热 结垢、腐蚀严重,近几年频繁发生泄漏,导致凝结水 度,确保 了良好的除氧效果。经试验计算表明,该排 水质长期超标,严重影响机组的安全和经济运行。 管方式可使凝汽器总体传热系数 比美国热交换管凝 1 凝汽器铜管发生泄漏的原因 汽器标准(HEI)计算值高 15% ~30%,提高了凝汽 器运行的经济性。 (1)端部腐蚀。冷却水在进入管端部分时出现 (2)端板和管板。将端板更换为65+40mm的 涡流,使管子入 口端部分的水流速度 比其他部分要 TP304+Q235B不锈钢复合板,以增强端板的抗腐 大得多,水流在管端部分的流动剪切应力 比管 内其 蚀性能,杜绝冷却管端 口因腐蚀而发生泄漏,同时可 他部分大,可破坏铜管的钝化膜而产生管端腐蚀。 延长端板的使用寿命 ;管板 由10块增加为 12块,并 (2)冲刷腐蚀。由于冷却水的湍流及进入水流 将间距 由原来的910mm调整为760mm,厚度 由40 的气体或沙砾等异物的冲蚀磨削作用,使凝汽器铜 mill调整为20mm,从而改善冷却管的振动特性,限 管表面局部的保护膜遭到破坏。冲刷腐蚀一般发生

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