CW250D动车组转向架制动横梁加工工艺改进.pdfVIP

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冷热工艺 机车车辆工艺 第2期2015年4月 文章编号:1∞7枷34(2015)02瑚22-02 郭桂娟,安 然,王成菲 (北车长春轨道客车股份有限公司,吉林长春130062) 摘 要:CW250(D)转向架制动横梁由于为悬臂结构,刚性较差,属于典型的难加工异形件。文中对 原加工工艺导致零件形位尺寸超差、变形等问题进行了分析,通过采取用磁力表打表装夹、制作原点 找正工装、改进加工工艺等措施,解决了成品率过低问题,实现了产品合格率达98%以上的目标。 关键词:制动横梁;Cw250(D)动车组;转向架 中图分类号:U260.33l+.9文献标识码:B 1 问题的提出 动(拖)车制动横梁(以下简称制动横梁)是 CW250(0)动车组转向架制动系统中的一个重要零 部件,制动横梁为悬臂结构,由于刚性较差等原因, 开始加工时屡次出现各种质量问题。 制动横梁为组焊件,见图1。出现的质量问题 有:加工过程中容易受应力释放产生较大变形;焊接 后需要回火处理,回火后及容易产生变形;调修难度 较大,很难调修到图纸要求的尺寸。该产品相关要 求的尺寸为立体尺寸,不在一个平面,无法用常用量 具检测,每一件都要求3D检测,重点检测项点为A、 Al、B、B1、C、G、E、F、K等9项尺寸。试制加工后, 多次3D检测都不合格,其中检测表中B值、G值、K 一 一 一 : 值常有不合格现象,E值、F值也时有超差。 制动横梁结构(对称结构,图中下图为右半部结构) 原加工工艺流程为:定位装夹一找出x轴加工 坐标原点一铣B、B1处各面(留量)一预钻肋板前端上的x中心是人为找正,存在划线误差,容易造成K 值超差。 咖70mm底孔_+铣支承板处G尺寸两面一钻铣咖74 mm各孔一精镗各孔一孔口倒 (3)支承板及肋板处刚性差,铣面时由于有让 mm孔一钻肋板处函9 角。 刀现象,造成尺寸超差。 mm孔公差带为0.03mm, (4)肋板端部的咖70 2误差产生的原因分析 外形为三角形,切削热引起的焊接件应力变形不均 (1)因为制动梁刚性不好,装夹时夹紧力过大, 匀导致内孔圆度超差,难以保证0.03mm公差。 造成变形,加工完成松开后回弹,造成误差,导致E (5)焊接调修不好经常出现问题,导致加工后 孔壁厚超差。 值(175.9±O.5)mm、G值(559±0.75)mm等尺寸 超差。 (6)回火变形导致工件与夹具定位时插定位销 mm超差, 困难,稍有蹩劲,加工后松开时影响E值175.9mm, (2)焊接3个制动吊座的尺寸470 mm的加工尺寸。 G值559 导致加工K值(390±2)mm时超差;另外在此方向 (7)焊接3个吊座处的间距如果超差,机加工 收稿日期:2014—03—12 时K值390mm尺寸一定超差

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