以MBR为主体的新型组合工艺处理冷轧乳化液废水工业中试的研究.pdfVIP

以MBR为主体的新型组合工艺处理冷轧乳化液废水工业中试的研究.pdf

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·76· 第三届膜分离技术在冶金工业中应用研讨会论文集 2009年10月 以MBR为主体的新型组合工艺处理冷轧 乳化液废水工业中试研究 张运华1一,甘复兴1,李 梦3,吴声浩2,高云鹏2,张垒2,吴良玉2 (1.武汉大学资源与环境科学学院,武汉430072;2.武汉钢铁(集团)公司,武汉430080; 3.武汉理工大学土木工程与建筑学院,武汉430070) 摘要:冶金工业在轧钢过程中产生大量的舍油废水,其中冷轧乳化液废水持久性有机污染 物含量高,采用常规含油废水处理方法处理效果差,达标十分困难.采用气能絮凝(GEF)+电 化为主体的新型组合工艺,对冷轧乳化液废水进行了200~3000L/h工业中试规模的连续处 理试验,分析了组合工艺中各模块的运行情况,比较了两种工艺中的各项运行参数及其对 CODcr去除率的影响.试验结果表明,经过两种工艺处理后出水水质皆能满足生产回用水的要 求,但“GEF+ECO+MBR”出水水质更稳定一些,具有工业推广价值. 关键词:冷轧乳化液废水;气能絮凝;电化学催化氧化;超滤;膜生物反应器 中图分类号:TQ028.8文献标识码iA 冶金工业在轧钢过程中产生大量的含油废水, 个巨大的挑战.目前,国内外去除含油废水常采用的 主要包括带钢轧制过程中为了消除冷轧产生的热变 方法有:气浮法、絮凝法、吸附法、生化法和膜分离法 形,需要采用乳化液(乳化液主要是由2%~10%的等工艺[卜7I.然而,这些技术不同程度存在运行费 矿物油或者植物油、阴离子或非离子型的乳化剂和 用高、药剂消耗量大、出水不能稳定达标等缺点,难 水组成)进行冷却和润滑,由此而产生的冷轧乳化液 以达到理想的处理效果.例如,武钢原采用絮凝沉淀 废水;冷却带钢在松卷退火前要用碱性溶液脱脂,产 +超滤(UF)+接触氧化+沉淀工艺,虽经数次攻关 500 生的碱性含油废水;冷轧不锈钢的生产过程中,退 改造,但出水COD=仍维持在300mg/L,难以 火、酸洗、冷轧、修磨、抛光、平整和切割等工序中或 达到国家《钢铁工业水污染物排放标准》,对后续武 连续或间歇排放出含油含脂的轧制乳化液;热轧和 钢综合废水处理中水回用增加了难度.因此,必须开 硅钢厂也存在乳化液废水的排放问题.这些废水中 发新的处理技术并优化工艺参数,实现废水的稳定 以冷轧乳化液废水的处理最为困难,属目前较难处 达标排放,为企业节能减排、废水回用提供可靠的技 理的高浓度持久性有机废水,直接排放不仅浪费资 术支持.电化学催化氧化(ECO)、膜生物反应器 源且对环境造成严重污染.根据《钢铁工业水污染物 排放标准》(征求意见稿)要求:1)从2009年1月1 新的污水处理技术,尤其是电化学催化氧化法可以 日起,现有冷轧企业总排放口废水COD排放限值为 提供足够高的能量打断持久性有机污染物的化学 60 mg/L;2)从2011年1月1日起,现有冷轧企业键,使之氧化分解甚至彻底矿化,对处理难降解有机 总排放口废水COD排放限值为30rag/L(新建企业废水具有独到的优点.据此,本文提出以电化学催化 从标准实施之Et起).该排放标准要付诸实施,实现 氧化法为主体,将上述几种技术集成为两种新型组 废水真正稳定达标排放或废水回用,对钢铁行业废 水处理,尤其是对高浓度难降解废水的处理,将是一 MBR,用于处理冷轧乳化液废水.在武钢有关单位 收稿日期:2009—08—31 作者简介:张运华(1964一),男,留德双硕士,博士生,高级工程师.(shixiangqun.2005@yahoo.㈣.∞) 论文集 张运华等:以MBR为主体的新型组合工艺处理冷轧乳化液废水工业中试研究 ·77· 和协作公司上海DEPE的支持

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