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建网加周年 生产工艺技术研究 ·185·
反拉力对钢丝尖状断裂的影响
李微微
(辽宁通达建材实业有限公司,辽宁辽阳 111200)
摘要分析预应力钢绞线用半成品钢丝在拉拔过程发生尖断的原因,以012.5衄SwIlH82B线材拉拔至
中5.07锄过程钢丝尖断为例,采用金相分析、拉拔工艺分析和应变时效分析,得出导致尖断的原因:
拉丝机张力臂压力设定过高,导致拉丝时反拉力和拉拔力过大,钢丝应力状态恶化,塑性降低。实践证
明,适当降低拉丝机张力臂压力可消除反拉力造成的钢丝尖断。
关键词swRH82B线材:拉拔尖断;断裂分析;反拉力:张力臂压力:压力控制;改进措施
辽宁通达建材实业有限公司(以下称辽宁通达)在生产预应力钢绞线用半成品钢丝时,使用
相同的原料、拉丝机和拉丝工艺,在其中的一条拉丝机上,多次发生钢丝尖断,其余拉丝机没有
发生同类问题。尖断导致生产作业率下降,废品增多,并给钢绞线带来质量隐患。笔者分析尖断
产生的原因和并给出解决办法。
1 问题描述
采用进口的1200/9直进式拉丝机,拉丝机卷筒间有张力臂自动调速,保证各卷筒钢丝秒流
量相同,拉丝机带有窄缝冷却和风冷功能。原料采用①12.5唧的SwRH82B线材,酸洗、磷化、
涂硼后进行拉拔,经9道次拉拔至①5.07硼,拉拔速度6~8m/s,张力臂的压力由操作者设定,
并根据张紧程度调整。在上述工艺条件下,4条进口1200/9拉丝机中,只有2号拉丝机的9号卷
筒多次发生钢丝尖断,断口形貌如图1所示。
图1钢丝尖断断口形貌
2原因分析
影响钢丝中心断裂的原因主要有:铸坯的中心偏析、线材的索氏体化、钢丝拉拔工艺,以及
钢丝的应变时效【1.2】。
2.1金相检验
在断口附近取样进行金相分析,抛光状态下中心夹杂物较聚集,参照GB10561—89评级标
准,评为1.5级,如图2所示。用体积分数为4%硝酸酒精浸蚀后,组织为正常的索氏体加少量铁
素体,如图3所示。
2.2拉拔工艺
①12.5衄s1嘲82B线材拉拔至①5.07砌钢丝的拉拔工艺见表l,拉丝模工作区角度为11。~
】20。
·1%· 纪念全国金属制品信息网建网柏周年暨约14金属制品行业技术信息交流会论文集 2014年
图2非金属夹杂物 ×2∞ 图3断丝处纤维组织 ×200
表1 S豫H82B拉丝工艺
道次 直径/咖 压缩率/% 道次 直径/衄 压缩率/% 道次 直径/衄 压缩率/%
1 11.23 19.3 4 8.05 18.8 7 6.09 17.2
2 10.06 19.8 5 7.37 18.2 8 5.56 16.6
3 9.04 19.3 6 6.69 17.7 9 5.07 17.2
2.3钢丝测温结果
为了分析应变时效的影响,测量了钢丝出模口和出卷筒的温度,结果见表2。
表2钢丝测温结果 ℃
道次 出模口温度 出卷筒温度 道次 出模口温度 出卷筒温度 道次 出模口温度 出卷筒温度
1 165 43 4 20l 38 7 180 42
2 192 41 5 200 41 8 171 38
3 198 40 6 190 45 9 162 40
2.4结果分析
金相检验表明,盘条的显微组织没有问题,虽然有非金属夹杂物,但对于①5.07姗的钢丝,
其所占的断面比例很小,在正常拉拔条件下,不足
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