季节变化对污泥厌氧消化产气量影响及应对措施.docVIP

季节变化对污泥厌氧消化产气量影响及应对措施.doc

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季节变化对污泥厌氧消化产气量影响及应对措施   摘 要:上海白龙港污水处理厂污泥厌氧消化系统设计处理量204tDS/d,为目前国内规模最大的污泥厌氧消化系统。通过对其日常运行数据的分析,探究污泥厌氧消化系统沼气产量随季节变化的规律及其可能的原因,并提出相应的措施。   关键词:污水处理厂;污泥;厌氧消化;沼气   1 工程概述   白龙港污水处理厂位于上海浦东新区,总处理量为200万m3/d,采用多模式厌氧/缺氧/好氧(AAO)的污水处理工艺[1][2],出水经过紫外线消毒后排入长江。污水处理过程中产生的污泥通过重力浓缩和机械浓缩后,进入污泥消化系统,部分消化污泥经过离心脱水后进入流化床干化,另一部分进入深度脱水。   白龙港污泥消化系统采用中温厌氧消化工艺,采用国际先进的卵形消化池,共8座,单体容积12400m3,消化时间24.3天。设计处理量204tDS/d,日产沼气为44152m3/d。其处理流程如图1所示。   污水生物处理产生的初沉污泥与剩余污泥,在匀质池经过均匀混合后形成混合污泥,与循环污泥一起进入消化池内进行厌氧消化。消化池进泥方式为顶部连续进泥,出泥方式为底部连续出泥,使用导流管式螺旋桨搅拌器对消化液进行搅拌。污泥消化产生的沼气经过脱硫后被锅炉利用,为消化池进行加热。   2 工艺运行控制   2.1 消化池进泥及排泥控制   经过浓缩后的初沉污泥与剩余污泥在匀质池混合,混合后进入集泥井,再由污泥螺杆泵将混合后的污泥泵送至消化池内。每座消化池配置一台进泥螺杆泵,采用配以电磁流量计来控制进泥流量。   消化池正常运行时采用顶部进泥、底部出泥,通过套筒阀溢流式重力排泥,排出的消化污泥重力流至储泥池。   2.2 污泥混合与搅拌   搅拌系统采用池内导流式和池外泵循环相结合的水力循环搅拌。池内导流式是在消化池内设有导流筒,在导流筒内安装螺旋桨搅拌器,从而实现污泥的池内循环,搅拌机采用连续搅拌的搅拌方式。   池外泵循环是在消化池外设置污泥循环泵,生污泥与消化池排出的污泥通过接种器进行混合,混合后的污泥进入套管式换热器,加热后的污泥通过污泥循环泵泵入消化池。池外泵循环既可以达到生污泥与循环污泥混合的目的,也可以对消化池内的污泥进行搅拌。   2.3 消化池的温度控制   消化池加热系统包括:锅炉、热水交换器、余热回收设施组成。为了使消化池内的温度控制在35~36℃[3],以及避免水温太高造成热水交换器内污泥板结、堵塞热水交换器,热水交换器的进口水温控制在90℃,出口水温控制在70℃。   另为配合能源循环节约利用的原则,本厂干化系统污泥冷却水作为热源回用,加热消化生污泥,减少锅炉沼气用量,在一般情况下可使消化池进泥温度较原温度提高1-2摄氏度,有效降低了消化系统的加热能耗。   2.4 沼气处理及储存系统   沼气处理设施包括砾石过滤器、湿式脱硫塔和干式脱硫塔组成。沼气经砾石过滤器去除其中大颗粒杂质及大部分水后,由湿式脱硫系统去除其中大部分H2S气体。由于湿式脱硫系统处理效果良好,干式脱硫系统仅作为辅助脱硫设施使用[4]。   沼气储存系统由4座单体5000m3的无压沼气柜组成。经过脱硫处理的沼气储存在无压沼气柜的干式气囊中,供后续的消化锅炉及干化锅炉作为能源使用。   3 污泥厌氧消化系统运行情况   图2 所示为消化池日均沼气产量与消化池进泥干基量关系图。自6月起,消化池沼气产量并未随着进泥干基量的提高展示出上升趋势,反而沼气产量有所下降,这一趋势直至9月份才得以终止,至10月起消化产气量又显现出上升趋势。3月期间由于污水系统施工,消化池有长达15天以上处于未进泥状态,亦对消化池运行情况造成影响。但根据运行表明,15天的未进泥对厌氧系统的工艺环境影响较小,恢复较为迅速。同时比对消化进泥有机份化验数据,自6月起进泥VSS/SS开始出现下降趋势,该月VSS/SS已降至60%,7月发生突降至52%,从而直接影响到了污泥厌氧消化系统的产气效能。直到10月消化进泥VSS/SS才重新展现上升趋势,消化池产气效率逐步恢复,产气量提高。此趋势与2012年白龙港污水处理厂厌氧消化系统运行情况基本吻合,分析主要原因可能为,7至10月期间全厂进水有机物含量较低,从而造成污泥中有机质含量下降。   4 结束语   污泥厌氧消化系统在实际运行中,污泥性质及污泥产率等工艺运行情况展现出不同季节性变化,总体来说存在春季较高、秋季较低的季节性变化规律,这与厂区内污水系统运行情况有密切关系,进泥中VSS/SS含量、氨氮浓度存在变化。为了减小全年沼气产量波动,可以采取在夏秋季节增加消化进泥干基量、提高进泥中有机质含量与降低氨氮对消化系统的抑制等措施,确保沼气产量全年稳定,满足污水处理厂对沼气需求及

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