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藁城化肥总厂尿素装置技改综述.pdf
第十八届全国尿素厂年会论文资料集
藁城化肥总厂尿素装置技改综述
张彦祥彭俊华张二龙
(河北省藁城市化肥总厂052160)
0 概况
藁城市化肥总厂60kt/a尿素装置采用水溶液全循环生产工艺,于1997年建成投产,经
过近几年不断的挖潜和技术改造,20m3单尿素合成塔装置已达到140kt/a生产能力,且系
统运行稳定,各项消耗指标均有所下降,达到了增产节能降耗的目的。现将改造的内容以及
实际的运行效果总结如下。
I 改造内容及运行效果
1.1高压系统
1.1.1 20
m3尿素合塔原设计自下而上3层旋流板,4层多孔板.随着生产负荷的不断加大,
C02转化率明显下降,严重影响产量的提高,各项消耗也有所上升。在合成塔不增大的情况
下,要提高合成转化率。主要途径就是采用先进技术改造塔内件。
2005年11月大修期间采用宁波远东化工集团有限公司的专利产品——新型高效内件球
帽式塔板,12层进行改造,塔底保留3块旋流板,塔顶部2层多孔板,塔板总数共17层。
球帽式塔板采用气室型原理,使气体与液体在气室处分离。对气体通道增加阻力以减少
气液间的速度差,从而降低返混作用。同时根据液流在塔壁有滞流现象,气室在塔板四周布
tur/m3·d时.
置密一些,改善液流的湍动状况,达到高效吸收的目的。改造后在生产强度20
C02转化率仍保持62%~“%。
均采用变频调速,大大提高了操作的稳定性。
1.2中压系统
1.2.1 中压分解系统由原设计的预蒸馏工艺改为预分离.预蒸馏流程.新增l台CDl200预分离
器,由于预分离气中氨分压高,过量的氨可以更好地与少量的C02反应,使CCh总量的75%在
一吸外冷器被吸收,降低了一吸塔热负荷,可减少回流氨用量。预蒸馏气相中氮分压降低.C02
分压增加,更利于蒸发热利用段中甲铵的生成,提高了热能利用率.气耗可降低100
k酢ur。
t/d
8463mm的泡罩塔。在350
1.2.2一分塔为q1012X ur时已不能满足生产的需要,造成
6%~7%,一甲液尿素含量达10%
一段分解效果差,一分液中NH3含量达12%一-15%,C02
左右,二冷C02超标,蒸发负荷加重,生产不能稳定运行。在暂无法更换的前提下,通过
3%左右,一甲液尿素含量降至0.5%~2%,蒸发负荷明显降低,系统达到了稳定运行状态。
DL.3型板板综合性能强,传质传热效率高,安装简便,运行稳定,增产降耗明显,为
日产450t尿素奠定了基础。
o
1.2.3中压吸收系统加大了一段蒸发热能利用段和一吸外冷器的换热面积,由原来的50
m24-300
和71m2分别改为130m3和150 m2使得大量的NH3和C02在一吸塔外充分反应生
成甲铵,提高了一吸塔的生产能力。
一吸塔是水溶液全循环法工艺装置的关键设备,为达到150kt/a生产能力.且要保证全
系统运行稳定.对一吸塔进行了改造:
第十八届全国尿素厂年会论文资料集
(1)将鼓泡段加长2500n-lrll,加粗300mm,加长部分由01100mm扩至01400呻,增
加了气液接触面积,同时调整了气体分布器的开孔率及入塔位置,进一步提高了C02吸收效果.
(2)将一吸塔内塔盘结构采用5块泡罩板与4块宁波远东化工科技公司的DL型塔盘组合
使用,解决了泡罩塔盘气液比大时生产能力受限制的问题,适应了大气量高负荷生产的需要.
1.3低压系统
1.3.1 二分塔上半部分改为不锈钢条片型规整填料,提高了分解效率.
1.3.2新上l台F=395m2的采用浸没式冷凝吸收的二循一冷器,使其传质与传热同时进行,
彻底消除了一冷带液现象,原一冷改用二冷
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