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高炉炉喉冷却壁保护板的新型更换方法.pdf
DOI:10..3969~..issn..1群 2017~.02.20
高炉炉喉冷却壁保护板的新型更
ethod ProtectivePlate& BFThroat
|_
一
供稿I王维,曹宁昌,王庆丰 /WANGWei,CAONing—chang,WANGQing—feng
饕
謇 为保证大型高删 长寿高炉炉喉水瞰 专并P
垦 壁内部增设 了一层保护板,使得高炉布料操作时料流不会直接冲刷冷却壁 ,从而延长冷却壁使用寿
读 命 但是,一旦冷却壁保护板脱落就会使遭受料流冲刷的炉喉冷却壁加速磨损 ,对高炉稳定运行造
成极大隐患 文章介绍了在高炉不用降料面、不用炉内进入的前提下利用定修相对短的时间在外部
操作实现更换炉喉保护板的方法 、该方法利用齿轮箱布料溜槽的旋转和摆动功能,巧妙地将生产设
备作为检修辅助.7-具,把握高炉定修机会成功完成炉喉保护板的更换,有利于改善施工环境 、降低
劳动强度和施工成本,使 高炉停机率大幅降低
发钢3高炉容积4747m ,炉喉 l0500mm,
炉喉采用水冷冷却 ,在冷却蹙内f01lj发装一 俅护
饭.进免料流对冷却壁的直接冲刷 造成 损 保
护板材质为JM7,按结构分A板和B饭,A板28块为分
安装, 体质量1104kg,B板4块为 体安装( :
测温位置),整体质量988kg。经过 F多运行fI{现7
块A板下半部脱落和半脱落现象(如 1),导致高炉乍
产 料时}歧易造成料流会直接冲刷刮Ir1喉冷却 上,
从l而JJll怏冷却啭磨损,影响冷却l的他川打命
保护板脱落原因
保护板材质为JM7,主要化学成分(如表1),机 图i 脱落的保护板
作打Ipf :岔I;llql;铁厂设备科,河南 安阳 455004
燕 荨 73■
表1 .IM7化学成分(质量分数)
C Mn
Sj P Cr Ni
03~O.45 l0~3( ≤ 1.80 ≤0.06 6~l9 4~6
做r}:能 :机十拍J芝650MPa. i 曲瞍400MPa
陔材质 祭 竹造成) IJ、J部会 较 人的收缩心
J成消除 ,J4q3d个=,经过炉 的 链条的拉
紧fi-;tlF.J·J会 舶分ffli, 物 }桐I 流 自勺州 lJ
l,造成 定托耶断裂, 护舨 从脱落
护板f r高炉flJt嗽化 , 域高温 、高
、 气流 、物料冲州 , 1f1环境复 恶劣一
护饭他川 般‘为400 :, fI会达划800 :以
f 绀介r 操作 ,炉顺 .I度舟川公开 喷雾
降 ,造成 1伐 护饭 较人,J,l较人的收缩
f J. 力f.0『 收点 部集rf划 饭的安装 同定
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