煤化工装置黑水角阀磨损原因分析及处理措施.docVIP

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  • 2017-07-17 发布于福建
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煤化工装置黑水角阀磨损原因分析及处理措施.doc

煤化工装置黑水角阀磨损原因分析及处理措施

煤化工装置黑水角阀磨损原因分析及处理措施摘要:简要介绍GE水煤浆加压气化装置黑水闪蒸角阀频繁磨蚀冲透现象,分析角阀磨损原因,提出故障处理及预防措施。 关键词:气化 黑水 角阀 筒体 中石化齐鲁分公司水煤浆气化装置采用美国GE公司水煤浆气化技术,三台压力6.5MPa的气化炉,三套4级闪蒸系统,两开一备,日投煤量1700t,每小时产有效气(CO+H2)100000m3,用于生产10万吨甲醇、33万吨丁辛醇以及每小时35000m氢气外供。 煤气化装置正常运行过程中,洗涤塔产生的黑水经高压闪蒸角阀后进入高压闪蒸罐,高压闪蒸角阀后设置筒体,用以减缓高压黑水对闪蒸罐的冲击,高压闪蒸压力设定0.8MPa,由于闪蒸角阀前后压差较大,且黑水中含有大量的固体颗粒,出闪蒸角阀约240℃的高温黑水瞬间发生汽化,闪蒸角阀筒体内介质流速瞬间增大,流速增大加剧了角阀筒体的磨损,严重时角阀筒体被黑水磨穿,角阀筒体磨穿后大量黑水外溢,外溢黑水不但影响系统的正常运行,还严重影响现场工作环境。因此,本文主要对水煤浆气化装置黑水角阀磨损原因进行分析研究,通过采取措施,有效延长了黑水角阀使用寿命。 一、黑水闪蒸角阀工艺简述及运行参数 1.工艺简述 黑水闪蒸角阀是将气化炉及洗涤塔产生的黑水(固含量0.5%左右)经过减压后送入高压闪蒸罐,高压黑水中溶解有大量的酸性气体,当黑水经过高压闪蒸角阀后进入高压闪蒸罐,高压闪蒸罐压力设定0.8MPa,由于其阀后压力突然降低,各组分在气相中的分压迅速降低,在一定温度下,黑水大量汽化,溶解在水中的酸性气体逸出水面。气液两相在分离器中分开,气相为顶部产物,其中易挥发组分较为富集;液相为底部产物,其中的难挥发组分获得增浓。 为了避免高压黑水对高压闪蒸罐的冲击,在黑水闪蒸角阀后设置角阀筒体,用以减缓高压黑水及闪蒸气对高压闪蒸罐的冲击。 2.黑水闪蒸角阀筒体运行参数 二、黑水角阀及筒体磨损情况及采取措施 1.黑水角阀阀座及阀芯磨损情况及采取措施 自原始开车以来,由于气化炉及洗涤塔黑水中含有大量固体颗粒,系统运行过程中,含固黑水在高速流动过程中对黑水角阀阀座及阀芯形成冲刷磨损,高压闪蒸角阀筒体侧上部多次因冲刷发生泄漏,特别是2009年6、7月,严重时一月发生泄漏10次以上,严重制约着装置的稳定运行,气化炉系统检修时发现黑水闪蒸角阀阀座局部冲刷严重,阀芯表面硬质材料磨损严重。 经与闪蒸角阀厂家及国内同类型企业交流,进行原因分析,最后确定为阀门阀座CV值选型过大,开度变小,黑水流经角阀处形成偏流,从而导致闪蒸角阀阀座出现局部磨损严重现象。针对上述情况,对闪蒸角阀流通量进行重新核算,重新订购备件,组装投入生产运行,至今使用情况良好,阀座、阀芯磨损情况大大降低,角阀再未出现因内件磨蚀导致黑水偏喷现象。 2.黑水角阀筒体三通处磨损情况及处理措施 来自气化炉及洗涤塔的高压黑水经角阀减压后,黑水瞬间汽化膨胀,黑水的的流速急剧增大,加剧了对黑水角阀筒体的冲刷,在两相流的作用下,黑水角阀三通处磨损最为严重。 针对以上情况,在煤气化装置停车检修期间,在黑水角阀筒体三通处堆焊钢板,对闪蒸角阀筒体三通处进行加厚处理,从而增加使用周期,同时在闪蒸角阀筒体内增加耐磨衬里,减缓黑水对角阀筒体的冲刷,从而整体延长了闪蒸角阀筒体的使用寿命。 3.黑水角阀筒体底盖磨损情况 气化炉及洗涤塔的黑水经减压角阀减压流出后,由于黑水中的流速在角阀筒体内急剧增大,同时在黑水中大量固体颗粒的作用下,黑水直接喷向角阀筒体底部法兰盖,从而造成黑水角阀筒体底盖磨损严重,曾多次发生泄漏。 针对高压黑水对闪蒸角阀筒体底盖的磨损现象,曾尝试通过加厚底板厚度来解决磨损问题,但是效果不明显,最后通过在闪蒸角阀筒体底部大盖上堆焊磨煤机废旧耐磨棒,使用效果明显改善,闪蒸角阀筒体底盖使用寿命大幅提高。 三、小结 1.通过采取上述措施后,黑水闪蒸角阀阀内件使用寿命由90天提高至260天,黑水闪蒸角阀筒体使用寿命由30天提高至120天,为公司每年节约维修费用约400万元。 2.通过上述改造后,在煤气化装置运行周期内,彻底消除了角阀筒体泄漏现象,现场工作环境得到大幅度改善,为煤气化装置的长周期运行奠定了基础,并创造了良好的经济效益和社会效益。 参考文献 [1]陈永献.德士古水煤浆加压气化技术存在问题探讨[J].河南化工,2005(11):46- 47. 注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文 1

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