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第37卷第 11期 应 用 化 工 V01.37No.11
2008年 11月 App~edChemicalIndustry NOV.2o08
液化石油气的质量问题及对策
王保钧,冯奇国
(陕西延长石油(集团)有限责任公司永坪炼油厂,陕西 延川 717208)
摘 要:永坪炼油厂 120×10t/a催化裂化及液化石油气精制装置通过优化催化反应温度≯51O℃,提高解吸塔底
温度至(130±2)℃,降低再吸收塔顶压力至(1.05±0.02)MPa,改善了产品中硫的分布;同时,加大吸收稳定系统
注水量,调整液化气精制操作 ,使液化气质量达到GB11174--1996标准要求。
关键词:催化裂化;液化气精制;质量;对策
中图分类号:TE962 文献标识码:B 文章编号:1671—3206(2008)11—1391-02
Qualityproblem andcountermeasureofliquefiedpetroleum gas
WANGBao-jun,FENGQi-g~o
(YongpingRefineryShaanxiYanchangPetroleum(Group)Co.,Ltd,Yanchuan717208,China)
Abstract:ThedistributionofsulfurofproductsisimprovedinYongpingrefinery,byoptimizingcatalytic
reactiontemperatureto≯510℃ inthe120×10 t/acatalyticcrackingandLPGrefiningunit.increasing
bottomtemperatureofdesorpfiontowerto(130±2)oC,andreducingtoppressureofreabsorberto
(1.05±O.02)MPa.Meanwhile,byadoptingmeasuresincludingenlargingthewaterinjectionrateofab—
sorbingstabilizingsystem,adjustingoperationofLPGrefining,htequalityofLPGmeethterequirementof
standradGB 1l174— 1996.
Keywords:catalyticcracking;LPG refining;qualiyt;countermeasure
永坪炼油厂 120×10t/a催化裂化装置及其配 化剂碱液抽提脱硫醇单元的处理能力,设计原料气
套的12.1×10t/a液化气脱硫醇精制装置由中石 中H2S含量为200mg/kg,硫醇含量为50mg/kg。
化洛阳石油化工工程设计院设计,于2004年4月建 表 1 120×104t/a催化裂化装置液化气硫含量
Table1 SulfurcontentofLPG in120×10 t/acatalytic
成投产。催化裂化装置为同轴式全常压渣油催化裂 craddn~unit
化工艺;液化气脱硫醇装置采用预碱洗脱硫化氢、催
化剂碱液抽提脱硫醇及常温固定床吸附精脱硫组合
工艺。装置 自建成投产后,运行一直较为正常,但从
2004年 l2月起,催化液化气中总硫含量增大,液化
气精制装置脱硫负荷加大,碱液发泡,精制后液化气
总硫和腐蚀不达标。为彻底解决精制装置液化气质
量问题,永坪炼油厂组织对液化气质量进行技术攻
关研究,采取措施优化催化裂化装置及液化气精制
1.2 催化裂化部分操作参数
装置运行,液化气质量得到有效控制,产品质量达到
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