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60 .焊工之友. 焊接技术 第37卷第3期2008年6月
文章编号:1002--r025X(2008)03—0060—02
二氧化碳吸收塔焊缝裂纹的原因分析和处理
龚洪宾
(贵州省锅炉压力容器检验中心,贵州贵阳550002)
关键词:吸收塔;焊缝;裂纹;措施
中图分类号:TG457.5 文献标识码:B
开罐检验,发现在去年出现裂纹的4条环焊缝上重新
1 概述 、 发现有新生裂缝,裂纹出现的位置也是在焊趾上,用
本省某化工厂的1台二氧化碳吸收塔,其规格为 超声波作进一步地检测发现,裂纹的深度达7~8 mm,
西3 000:mmx30 000 mm(高)x22 mm,材质16MnR, 裂纹长度较去年检验时有所增加,最长的达1 In。为
介质变换气,设计压力2.0 MPa,设计温度 180 oC。 此。施工单位组织了对该容器新生裂纹的修理,并对
该容器自投入使用以来,运行正常。1998年,根据容 修理的焊缝用火焰进行局部热处理,经检验合格后,
器内部磨损和腐蚀情况,对该容器的中间3个筒节进 再次投入使用,但检验人员要求监护使用,在第2年
行更换,如图1所示。 设备检修中,对该容器的焊缝再次确认。
2000年,该塔再次开罐检验,发现4条环缝上重
新出现了焊趾裂纹,最长处长度达1.5 In,最深处达
11 mm,严重地影响了该塔的安全使用,检验人员不
再同意对该4条焊缝重新修理后的使用。
鉴于以上情况,厂家决定对这4条环缝进行全部
割除,牺牲一部分塔高,重新焊接。但该方案存在以
3个待更换筒节
下问题:首先。施工费用高。工期长,影响生产;其
次,由于产生的裂纹原因未弄清,在重新组装焊缝
后,有可能再次出现裂纹,最终导致整个设备报废。
为此,检验单位与厂家合作,寻找产生裂纹的原因,
制定合理的施工方案,减少损失,保障生产。
圈1 二氧化硪吸收塔待更换的筒节示意图
2 产生裂纹原因的分析
施工单位应具相应资质,各种手续及施工方案齐 2.1 原因查找
全且完善,工程如期完成。但在施工后的检验中,检 重新查阅筒节更换过程的各个施工工艺细节及相
验人员用MT对筒体内表面的环缝和纵缝进行检测, 关数据,再次对材质及焊材进行确认,均没有发现问
结果发现3个筒节的4条环焊缝焊趾上均出现细小微裂 题,但焊后的消除应力热处理过程却引起了专业人员
纹,裂纹长度不等,呈断续状,用角向磨光机进行修 的注意。在现场安装焊接完成后,施工单位使用履带
磨,因微裂纹深度较浅,经打磨消除后,该容器即可 式加热器对焊缝进行局部消除应力热处理,履带式加
投入使用。1 a后,该厂设备大修,二氧化碳吸收塔
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