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转炉煤气回收技术的研究与应用9.26

型钢炼钢厂转炉煤气回收利用率自投产以来,回收率只有50%左右,转炉煤气回收率低一直受各种因素限制,比如煤气柜容量、煤气成分、外界用户、转炉煤气管网输送能力、炼钢工艺改变、设备运行可靠率等。因为型钢转炉煤气并网方式只有两路:一路并入混合煤气支管,只有大H型钢和中宽带两个用户,一条线检修停机时段,因用量减少势必影响转炉煤气并网;一路并入高炉煤气管道,型钢区高炉煤气相对富裕,压力高并网受限,而高炉休风管网压力低时段如增加并网,煤气热值变化大影响焦化厂焦炉正常加热。 原因一: 煤气柜容量利用不足,煤气柜满造成放散:由于新区8万转炉煤气柜的容积实际按3.5-7万m3柜容控制,实际相当于一座6万m3煤气柜,造成煤气柜缓冲、储存作用降低,当瞬时煤气发生量较大时,回收的煤气量与送用户使用的煤气量无法匹配(回收大于消耗),就会造成转炉煤气因柜满而无法继续回收。 原因二: 转炉煤气管网输送能力影响:并网管道原流量计为内部倒锥形,阻力大,另外,加压机入口管道、并网管道设计能力为4万m3/h,输送煤气能力较低使并网受限非常明显。 1、直接经济效益: 计算依据:转炉煤气价格:28元/GJ。2012年1-8月份累计转炉煤气回收量达到了108m3/t,钢转炉煤气回收累计总热值0.682 GJ/t钢。 去年同期:2011年1-8月份累计转炉煤气回收量达到了72.77m3/t,转炉煤气回收累计总热值0.474 GJ/t钢; 2012年1-8月份产量:2271995.30吨,同比增加效益: 2271995.30t×(0.682-0.474)GJ/t×28元/GJ =1323.21万元。 2、社会效益: 通过这次技术研究,转炉煤气回收技术取得重大突破,煤气回收量达到了国内同类转炉先进水平,有效减少了煤气放散对大气的严重污染及对周围人群的毒害,同时也减少了对煤气设备的损失及放散能源的消耗,提高了二次能源的利用率。 Page * * * Page * * Page * * 莱芜钢铁集团有限公司 汇报内容 一、前 沿 二、现状分析 三、具体实施方案 四、技术应用效果 五、经济效益 一 、前 沿 二、现状分析 (一)并网受限的主要原因 二、现状分析 (一)并网受限的主要原因 原因三: 部分钢种采用双联炼钢,使铁水中的碳含量降低造成煤气回收量下降占总放散量的3-5%。 二、现状分析 (一)并网受限的主要原因 条件一:2012年2月,能源动力厂新增转炉煤气并特钢和宽厚板管线,开发了转炉煤气新用户。 条件二:当前钢铁市场形势严峻,降低钢铁生产成本,就要从各个环节入手,而二次能源的利用,更是经济效益挖潜的强力股。 条件三:公司对于能源管理的重视,加大了对煤气的产生和消耗的整体调度。 二、现状分析 (二)目前并网的有利条件 转炉煤气回收区间进行调整后转炉煤气热值降低,会给煤气用户带来安全隐患,尤其炼钢自身就是转炉煤气用户之一,为此,需要新增具备使用混合煤气的管道,以免影响正常生产。 二、现状分析 (三)并网程序调整后存在的问题 安装DN1000煤气阀门、煤气管道系统将新区转炉煤气自用总管与能源动力厂DN1800混合煤气总管合茬,实现新区转炉煤气用户使用混合煤气,见图1。 三、具体方案措施 1.炼钢区新增用混合煤气管道方案 图1:管网布置图 利用能源动力厂煤气管道合茬时间,对全厂煤气回收系统进行全面检查,主要对是对煤气回收系统的眼镜阀、钟形阀限位和线路、煤气冷却系统等进行检查,对存在的隐患进行彻底处理,并增加了煤气水封(如:图2),确保煤气的含尘量小于10mg/Nm3,充分满足转炉煤气回收条件。 2.对转炉煤气回收系统设备进行全面检查 三、具体方案措施 图2:煤气水封 根据碳平衡法可以对转炉煤气理论极限回收量进行了测算,但是随着煤气回收量的增加,转炉煤气热值将会相应降低,影响煤气品种,直接影响用户的满意度。通理想状态对转炉煤气理论极限回收量进行测算如下表1: 三、具体方案措施 3.研究CO和O2浓度随吹炼时间变化的规律 三、具体方案措施 125 吨钢可回收转炉煤气量(m3/t) 17113 每炉钢可回收转炉煤气(m3/炉) 0.25% γ:废钢中 碳含量 0.0%  H2 (%) 4.50% β:铁块中 碳含量 0.8% O2 (%) 4.50% α:铁水中 碳含量 34.5% N2 (%) 126.0 钢产量(t/炉) 19.5% CO2 (%) 5.7 矿石装入量(t/炉钢) 45.2% CO (%) 3.2 ω3:废钢装入量(t/炉钢) 100% 回收转炉煤气成份: 3.

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