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翻车机、堆取料机故障及解决办法.doc

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翻车机、堆取料机故障及解决办法

自动化常见故障及解决办法 公 司: 中化煤化工有限责任公司 车 间: 备煤车间 专 业: 自 动 化 第一章 :翻车机问题集合 2 一 、拨车机问题集锦 2 1 、走行问题 2 2 、拨车机大臂问题 4 二 、翻车机问题集锦 6 1 、翻车机部分问题 6 2 、压靠车部分问题 8 三 、迁车台及推车机问题集锦 8 1 、推车机问题 8 2 、迁车台问题 9 四 、翻车机备注 9 1 、设备资料 9 2 、翻车机使用过程中需注意的问题 9 五 、翻车机事故记录及分析 9 第二章 :堆取料机问题集合 10 一 、一期堆取料机问题 10 二 、二期堆取料机问题 10 三 、堆取料机备注 10 1 、一期堆取料机设备资料 10 2 、二期堆取料机设备资料 10 3 、堆取料机使用过程中需注意问题 10 四 、堆取料机事故记录及分析 10 第三章 :皮带、粉碎机及配料系统问题集合 11 一 、皮带、粉碎机问题集锦 11 二 、配料系统问题集锦 11 三 、设备资料 11 四 、事故记录及分析 11 第四章 :PLC故障处理 11 一 、故障记录及处理 11 :翻车机问题集合 、拨车机问题集锦 、走行问题 案例1: 2008年2月26日12点50分,翻车机出现故障,表现为翻反不到位,压车不返回,拨车机牵车方向不动。 拨车机不动作的原因:翻车机动作是顺序的,因翻车机翻返不到位,压车返回条件不满足,压车梁抬不起来,故拨车机无法牵车。相关程序如图—1.11: 图 1.1 案例2: 2008年3月25日,拨车机牵车时一走一停,无法正常牵车。 原因:检查程序发现拨车机重舌限位时有时无,处理后问题解决。相关程序如图—1.12: 案例3: 2008年4月27日拨车机不会行走。 原因:检查线路、抱闸及控制系统均无问题,怀疑是变频器故障,更换变频后仍不会行走,求助迁安变频专业人员,对变频器逐个测试,发现主电机(中间)有问题,打开电机发现接受滚键。由于拨车机电机是主从形式,主电机不动则剩余两个从电机也不动,因此主电机出现问题,整个拨车机都不动。 图 1.12 案例4: 拨车机行走有停顿现象 原因:拨大臂重舌处限位挡板晃,导致限位信号闪,造成拨车机停顿。程序如图—1.12。 案例5: 2008年7月26日,拨车机不会行走。 原因:拨车机重购销连接杆断开,焊好后问题解决。 案例6: 2008年9月17日,拨车机不会行走。 原因:拨车机机旁转换开关打错了位置。 案例7: 2009年7月8日拨车机不会向北行走。 原因:程序中拨车机0度在发车及区域内的点没上来,恢复后故障解除。相关程序如图1.13、图1.14。 - 图 1.13 图 1.14 案例8: 2009年8月18日拨车机不会行走,手动、自动、点动都不能走 原因:拨车机2#电机抱闸打不开,经检查是抱闸盒线圈烧坏,更换新的线圈问题解决。 案例9: 、拨车机大臂问题 经典案例: 2009年1月13日白班(丁班),翻车机14:40开始卸唐山煤(操作时使用自动控制),当翻到12节车皮时(15:40)拨车机行至北侧大臂上升至与水平夹角约30度时自动停止,到机旁操作也无动作,1月13日16时,我们所有点检立刻组织协力赶赴现场展开检修,由于液压系统的特殊性,任何一个部位不畅通都可能导致执行机构没响应,所以,根据液压流程我们从叶片泵开始逐个排查,结合以往处理类似故障的经验,我们主要把注意力集中在几组电磁阀、液压阀上,调节阀体调节旋钮,发现各阀均零活可用。晚上19:00左右从滨河村把维检张殿光接来帮忙排查故障,晚上20:30左右工作组决定更换拨车机摆动马达(油马达),联系铲车去库房领取备件,大约21:30运送备件到现场, 14日凌晨2点半更换基本完毕,当准备接油管注液压油时发现管接头不合适,(原来的油马达生产厂家是天津优瑞纳斯液压机械有限公司,新备件生产厂家是北京力德液压设备公司)(之前协力徐师傅试,可以旋上些,后来拿样板螺纹测量螺纹直径虽然都是33,但螺距不一样,原来的油马达接口螺距P=2.5,而新备件螺距P=2.0,致使无法与高压油管紧固配合);大约凌晨3点40打算接维检刘金龙重新加工两个管接头(一端是33*2.0,另外一端是36*2.0,螺纹长度都是14的)14日早上6点40左右拿来第一个管接头试合适可使,8点拿来第二个,8点40接管、加液压油完成后起泵等油温达到25℃时,刚要调试,突然停电,上午10点40左右恢复送电

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