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翻车机、堆取料机故障及解决办法
自动化常见故障及解决办法
公 司: 中化煤化工有限责任公司
车 间: 备煤车间
专 业: 自 动 化
第一章 :翻车机问题集合 2
一 、拨车机问题集锦 2
1 、走行问题 2
2 、拨车机大臂问题 4
二 、翻车机问题集锦 6
1 、翻车机部分问题 6
2 、压靠车部分问题 8
三 、迁车台及推车机问题集锦 8
1 、推车机问题 8
2 、迁车台问题 9
四 、翻车机备注 9
1 、设备资料 9
2 、翻车机使用过程中需注意的问题 9
五 、翻车机事故记录及分析 9
第二章 :堆取料机问题集合 10
一 、一期堆取料机问题 10
二 、二期堆取料机问题 10
三 、堆取料机备注 10
1 、一期堆取料机设备资料 10
2 、二期堆取料机设备资料 10
3 、堆取料机使用过程中需注意问题 10
四 、堆取料机事故记录及分析 10
第三章 :皮带、粉碎机及配料系统问题集合 11
一 、皮带、粉碎机问题集锦 11
二 、配料系统问题集锦 11
三 、设备资料 11
四 、事故记录及分析 11
第四章 :PLC故障处理 11
一 、故障记录及处理 11
:翻车机问题集合
、拨车机问题集锦
、走行问题
案例1:
2008年2月26日12点50分,翻车机出现故障,表现为翻反不到位,压车不返回,拨车机牵车方向不动。
拨车机不动作的原因:翻车机动作是顺序的,因翻车机翻返不到位,压车返回条件不满足,压车梁抬不起来,故拨车机无法牵车。相关程序如图—1.11:
图 1.1
案例2:
2008年3月25日,拨车机牵车时一走一停,无法正常牵车。
原因:检查程序发现拨车机重舌限位时有时无,处理后问题解决。相关程序如图—1.12:
案例3:
2008年4月27日拨车机不会行走。
原因:检查线路、抱闸及控制系统均无问题,怀疑是变频器故障,更换变频后仍不会行走,求助迁安变频专业人员,对变频器逐个测试,发现主电机(中间)有问题,打开电机发现接受滚键。由于拨车机电机是主从形式,主电机不动则剩余两个从电机也不动,因此主电机出现问题,整个拨车机都不动。
图 1.12
案例4:
拨车机行走有停顿现象
原因:拨大臂重舌处限位挡板晃,导致限位信号闪,造成拨车机停顿。程序如图—1.12。
案例5:
2008年7月26日,拨车机不会行走。
原因:拨车机重购销连接杆断开,焊好后问题解决。
案例6:
2008年9月17日,拨车机不会行走。
原因:拨车机机旁转换开关打错了位置。
案例7:
2009年7月8日拨车机不会向北行走。
原因:程序中拨车机0度在发车及区域内的点没上来,恢复后故障解除。相关程序如图1.13、图1.14。
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图 1.13
图 1.14
案例8:
2009年8月18日拨车机不会行走,手动、自动、点动都不能走
原因:拨车机2#电机抱闸打不开,经检查是抱闸盒线圈烧坏,更换新的线圈问题解决。
案例9:
、拨车机大臂问题
经典案例:
2009年1月13日白班(丁班),翻车机14:40开始卸唐山煤(操作时使用自动控制),当翻到12节车皮时(15:40)拨车机行至北侧大臂上升至与水平夹角约30度时自动停止,到机旁操作也无动作,1月13日16时,我们所有点检立刻组织协力赶赴现场展开检修,由于液压系统的特殊性,任何一个部位不畅通都可能导致执行机构没响应,所以,根据液压流程我们从叶片泵开始逐个排查,结合以往处理类似故障的经验,我们主要把注意力集中在几组电磁阀、液压阀上,调节阀体调节旋钮,发现各阀均零活可用。晚上19:00左右从滨河村把维检张殿光接来帮忙排查故障,晚上20:30左右工作组决定更换拨车机摆动马达(油马达),联系铲车去库房领取备件,大约21:30运送备件到现场, 14日凌晨2点半更换基本完毕,当准备接油管注液压油时发现管接头不合适,(原来的油马达生产厂家是天津优瑞纳斯液压机械有限公司,新备件生产厂家是北京力德液压设备公司)(之前协力徐师傅试,可以旋上些,后来拿样板螺纹测量螺纹直径虽然都是33,但螺距不一样,原来的油马达接口螺距P=2.5,而新备件螺距P=2.0,致使无法与高压油管紧固配合);大约凌晨3点40打算接维检刘金龙重新加工两个管接头(一端是33*2.0,另外一端是36*2.0,螺纹长度都是14的)14日早上6点40左右拿来第一个管接头试合适可使,8点拿来第二个,8点40接管、加液压油完成后起泵等油温达到25℃时,刚要调试,突然停电,上午10点40左右恢复送电
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