关于减少烟厂加料蠕动泵泵管消耗探究.docVIP

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关于减少烟厂加料蠕动泵泵管消耗探究

关于减少烟厂加料蠕动泵泵管消耗探究   中图分类号:TS438文献标识码:A文章编号:1003-2738(2012)01-0000-02      摘要:本文通过对烟厂加料蠕动泵系统进行分析阐述,通过改进加料管路系统,减小管路压力损耗的方法,有效的减少了蠕动泵软管消耗,大大降低了生产成本费用。文章还给出了关于蠕动泵加料系统增加泵管寿命的一些经验与意见,对蠕动泵加料系统管路的改造设计提出了相关建议。   关键词:Masterflex蠕动泵;Tygon LFL泵管;伯努利方程;当量长度         一、前言   保定烟厂蠕动泵加料系统,采用美国Masterflex蠕动泵与Tygon LFL长寿命泵管,具有高流速条件可承受高压及更换维护方便等优点。但根据生产工艺需要,随着工艺参数的调整,加料负荷的增大,生产中经常出现爆管问题,软管消耗急剧增加。   二、问题的提出   1.2010年工艺指标调整前。   白沙物料流量4000 kg/h,瞬时加料量252 kg/h,泵管消耗如下:   2009年11月份叶片加料更换软管次数统计表    日期 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16 17   白沙批次 5 6 5 4 6 5 6 5 6 5 6 5 6   更换软管(根)数 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1      2.工艺参数调整后。   白沙物料流量4300 kg/h,瞬时加料量272 kg/h,泵管消耗如下:   2010年3月份叶片加料更换软管次数统计   日期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   白沙批次 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2   更换软管(根)数 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1   3.工艺参数调整前后对比。   工艺调整前平均0.20根/批次( 96元/批次),工艺调整后平均0.48根/批次(231元/批次)泵管消耗费用由以前的96元/批次提升到231元/批次,需要解决。   三、原因分析   (一)车间蠕动泵使用情况分析。   叶片加料使用的是I/Preg;77600-62 泵,Tygon LFL 06429-89泵管,该泵管设计能力150-400 kg/h流量,是该系列最大泵管。相比较,车间梗加香加料采用的是L/Sreg;系列泵,叶丝加香采用的是I/Preg;系列泵,均工作稳定,未发现问题。但叶片加料处白沙流量从252 kg/h提升到 272 kg/h后,软管损耗明显增多,说明负荷达到了泵管的一定限度。   (二)泵管寿命决定因素。   泵管寿命取决于泵速、泵压、泵管材质、化学相容性以及所传送的液体(介质)的磨蚀性。研磨性介质确实对软管内壁有磨损,使已知的软管壁厚变薄,从而因压缩不严产生内泄或倒流及流量下降;内泄进一步增大了内壁的磨损速度;但高质量的软管泵都应具备软管压缩的调节装置,在泵的使用过程中需不断地调整以阻止内泄和流量下降。   (三)叶片加料蠕动泵工作情况分析。   1.加料工艺调整,其料组配方没有改变,料液温度55℃ 没有变化。   推论1:料液化学特征没有变化。   推论2:料液物理特性没有变化。(密度ρ=1182kg/m^3)   2.叶片加料负荷增加带来了泵速的变化。   252 kg/h 泵速约99rpm ( 脉冲3300 )   272 kg/h 泵速约168rpm( 脉冲5600 )   推论1:泵速增加,单位时间内软管压缩与摩擦次数增多。   推论2:泵速非规律性增加,说明出现了内泄,加大管路内部磨损。   3.叶片加料负荷变化引起了管径变化,说明泵压急剧增大。   252 kg/h泵管膨胀外径25mm   272 kg/h泵管膨胀外径32mm   推论1:软管膨胀明显,泵压被动增加,表面摩擦压力增加。   推论2:软管膨胀后,使泵不能很好压服泵管,出现内泄。   四、提出并确定方案    有效减小软管负荷可以有效延长软管寿命,但工艺决定了料液的流量不能改变,料液的温度与成分不能改变,综合考虑确定可选方案:通过加料管路改进,降低泵管负荷。根据伯努利方程,研究工艺变化变化前后,从泵管出口到加料出口段的流体状态变化。因无外力做功方程可写成:   p+ρgz+(1/2)*ρv^2=C   或:p1+ρgz1+(1/2)*ρv1^2= p2+ρgz2+(1/2)*ρv2^2+ hf   推出:p1 = p2+ρg(z2-z1)+(1/2)*ρ(v2^2- v1^2)+ hf   1.管路分析。   工艺改变前后,加料系统管路没有变(即ρg(z2-z1)没变);出料混合室压力没

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