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北京某供热厂25MW煤改气工程施工技术研究与应用
北京某供热厂25MW煤改气工程施工技术研究与应用
摘要:北京某供热厂共有25MW的热水锅炉15台,我公司负责其中7台的燃煤锅炉改燃气锅炉的工作,原锅炉为无锡锅炉厂制造的25MW的热水锅炉,燃烧方式是炉排层燃,左、右侧墙各有60×3的水冷壁管48根,后墙60×3水冷壁管共54根;左、右、后部有133×6下降管共18根;炉膛下部四周的前、后、左、右共布置四个集箱。原锅炉每小时加热水量350~360吨,出水温度为150℃,回水温度90℃,额定压力1.6MPa,小时耗煤量1.5吨。改造方法是将锅炉的链条炉排拆除,制做支承架,铺耐火砖,浇筑耐火砼;拆除左右进风门,原下置左、右集箱下降标高760mm,后集箱前移1175mm,标高降至+0.4m。前集箱保持不变,拆除煤斗及前拱用以安装两台德国扎克燃烧器。增加上部ZM-600垂直安装防爆门6个,更换左、右、后水冷壁管及下降管的下部管段。改造后的锅炉参数不变,其小时耗气量为1720m3/h。
关键字:25MW热水锅炉拆除改造
中图分类号:TK229文献标识码: A 文章编号:
一、煤改气技术关键点的研究及施工技术
1.煤改气后受热面管子及承压元件的继续使用情况
北京某供热厂25MW热水锅炉使用年限较久,由于长期的烟气冲刷,管内是否有腐蚀,管子的质量可能受到破坏,根据建设单位的计划是将管子的上部保留,只更换锅炉下部管子,这样首先要确定管子保留段是否还可以继续使用。于是我们先清除水冷壁管积焦灰渣,在非保留段用钢锯割开钢管,检查管内外情况。经检查,管内受腐蚀较轻;管外清除积灰后,有微弱的氧化层,管壁厚约有2.5~2.8MM之间,根据P×DW2×H×[]+P=Sl反算结果,确定可以继续使用。
2、煤改气后给水系统及鼓、引风系统继续使用情况
经过与建设单位联合检查,综合历年使用情况,证明鼓、引风系统及水泵系统完全可以满足继续使用条件。主要是因为①烟道、省煤器、预热器内积灰可以清除,不会增加排烟阻力。②烟、风道及给水管道腐蚀较轻,不会影响使用。③原使用的鼓、引风机也能满足继续使用。原引风机的排烟量为121830~137580m3/h,鼓风机风量为57326~64735m3/h。而燃煤改燃天然气后,根据实际烟气量=理论烟气量+(-1)×理论空气需要量,则为Vy=V0y+(-1)V0=0.239×36590/1000+2+(-1)0.268/1000×36590=20.55m3/m3因此总烟气量为35348m3,原引风量远远超过此数。从阻力上看,燃天然气比燃煤时锅炉烟气由于没有烟灰的冲击,因而阻力只能比原锅炉低。改燃天然气后需要的空气量按低位发热量计算则为:V。=0.268/1000×QD=0.268/1000×36590=9.8m3/m3,总需空气量为1720×9.8=16867m3,再乘以过剩系数得16867×1.2=20240m3,由于原锅炉两侧进风口风道拆除,只增加了与燃烧器接通的一小段风道,阻力很少;再加上炉排已拆除,因而阻力大大减少。为了使鼓、引风机适应燃气燃烧,保证锅炉效率,因而我们在风道和烟道上增加了自动调节门,以实现锅炉燃烧自动调节的需要。
3、煤改气后必须保持原锅炉的出力和效率及其它参数
由于改烧天然气减少了化学不完全热损失q3和机械不完全燃烧热损失q4,加上受热面污染减少,传热条件大大改善,排烟温度也相对减少,所以效率明显提高。尽管如此,在施工中我们尽量将炉膛内上部水冷壁管原燃烧时积焦灰渣除掉,以增加换热效果。然后将后拱往燃烧器方向靠拢,并降低了左、右集箱的标高,这样就大大增加了受热面,同时也加大了燃烧空间,确保燃料完全燃烧。经过采暖运行,实践证明北京某供热厂25MW热水锅炉燃煤改燃气后,各项指标比原锅炉均有所提高。
4、煤改气后消烟除尘,必须满足环保要求
我们知道北京现在使用的天然气,其中甲烷体积分数指标为98%,其它可燃气体丙烷、丙烯、丁烷的含量为0.3%。这些气体燃料本身就是高发热燃料,再加上煤改气后燃烧状况适中,并采用自动控制燃气量和过剩空气系数,使天然气充分燃烧,同时由于原锅炉炉排下移760mm,加大了燃烧空间,使燃料能充分燃尽。再由于其它杂质含量很少,在燃烧时几乎可以忽略SOX的发生,所以基本上不存在燃烧废气和灰分。因此经过我们改造后的北京某供热厂燃气锅炉,其烟尘浓度标态下在45~60mg/m3之间,远低于国家标准规定的100mg/m3,完全符合环保要求。
5、煤改气要求改造方案投资少、简单可行、见效快、工期短。
这个问题是目前燃煤改燃气锅炉单位都在追求的一点,因此我们也正是在这个问题上做了许多的研究和创新。
(1)技术资料的准备:当我们接到任务后,首先根据建设单位
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