600MW机组锅炉四管泄漏分析和处理对策.docVIP

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600MW机组锅炉四管泄漏分析和处理对策

600MW机组锅炉四管泄漏分析和处理对策   摘要:在大型火力发电厂中,锅炉是四大主要设备之一。“四管”泄漏是火力发电厂锅炉运行过程中经常出现的不安全事件,本文结合实际工作,探讨分析了几种600MW机组锅炉“四管”泄漏的原因,并提出了防磨防爆工作的检查重点和处理方法。   关键词:锅炉;“四管”泄漏; 防磨防爆   中图分类号:TK229文献标识码: A 文章编号:   1引言   电厂锅炉设备运行的安全性,直接关系到机组运行的稳定性和可靠性。在火力发电厂事故中,大约有60%~70%的事故是锅炉的事故,而锅炉本体的“四管”泄漏是引起事故的主要原因。要解决这个难题,必须下大力气加强受热面防磨防爆管理工作,对发生的事故原因作出正确地分析和判断,采取一系列治理措施,一定能收到明显效果。   目前新建电厂大部分为600MW或300MW机组,配备的锅炉主要有哈锅的HG-2008/17.4-YM5、HG-1900/25.4-YM4;北京巴威的BWB-2028/17.6-M;东锅的DG2070/17.5-II4、DG1000/16.8-II;等等。经过长期实践探索,分析引起锅炉“四管”泄漏的主要原因有:(1)管材不良,制造、安装、焊接工艺不合格,使用材料不当;(2)运行中超温过热,包括管内异物堵塞使传热恶化;(3)炉水及蒸汽品质长期不合格,使管内壁严重腐蚀或结垢;(4)管子被严重磨损减薄。这里磨损减薄和超温过热对锅炉的威胁最大,而磨损减薄尤其突出和难以防治!   经过长期的工作实践总结,只要能对锅炉“四管”缺陷作出正确预判并做到及时发现,同时对发生缺陷的原因作出合理分析,加强对锅炉“四管”缺陷进行有计划、有针对性的治理改造,强化防磨防爆工作组织管理,承压部件泄漏问题是完全可以控制的。下面对几种不同型号600MW机组锅炉的防磨防爆工作中总结的“四管”磨损减薄和超温过热原因分析进行逐一介绍。   2HG-2008/17.4-YM5型锅炉   此型号锅炉虽然运行年限较短,但受热面磨损已很严重。   2.1检查重点   (1)水平低温过热器(管材规范:15CrMo、Φ57×7mm)   检查立式过热器下方的水平低温过热器,发现120排水平低过每排中的12根管,在立式过热器处悬吊管吊耳迎风侧的低过管均被磨损,Φ57×7的管子被磨损了3~4毫米。此部位的磨损非常隐蔽,因为此型锅炉采用的是干除灰,尾部受热面不允许用水力冲洗,即便是用水力冲洗也很难发现。   (2)水冷壁(管材规范:SA—210A、Φ50.7×6.2 mm)   ①检查四角燃烧器两侧的水冷壁散管,火嘴与火嘴之间会发现水冷壁散管被吹损,管子被磨损了3~4毫米。由于火嘴与散管间缝隙较小,所以此部位的磨损非常隐蔽。   ②短行程吹灰器附近水冷壁管,以吹灰器为中心向两侧1~10根水冷壁管子,被吹损或个别管子有拉裂现象,此部位缺陷较明显,易被发现。   ③水冷壁冷灰斗下爬坡与两侧墙相交处,有些漏风的地方水冷壁管子被吹损。此部位易被工作人员忽视漏查。   2.2原因分析与处理   (1)水平低温过热器:在立式过热器处悬吊管吊耳迎风侧的低过管,由于立式过热器截流导向,使通过此处的烟气带灰量增加,烟气带灰经过悬吊管吊耳折射使此部位磨损,又因为此部位安装两台长行程吹灰器,加大了烟气的流速,从而加剧了此部位的磨损。此类问题在大唐托电#1机组,大唐王滩#1机组等HG-2008/17.4-YM5型锅炉均有发现,若此缺陷不及时发现处理,使管子磨损超标或泄漏,将使检修难度异常增大,经过仔细的分析,认为此缺陷应采取导流的方法解决,每根悬吊管前加导流槽。此方法在王滩#1机组中被采用,经过约两年的运行,此部位磨损现象基本消失。   (2)水冷壁   ①检查四角燃烧器两侧的水冷壁散管,火嘴与火嘴之间会发现水冷壁散管被吹损,经过HG-2008/17.4-YM5型锅炉燃烧器的结构分析,原因有三方面:(1)运行中空气预热器换热元件中的积灰被带入空气侧,空气侧带灰直接导致二次风箱带灰,从而使二次风与燃烬风带灰,吹损水冷壁散管。(2)炉本体水冷壁密封不严导致二次风箱中带灰,从而使二次风与燃烬风带灰吹损水冷壁散管。(3)火嘴与火嘴间、火嘴与散管间均有缝隙,使一次风、二次风、燃烬风带粉带灰吹损。处理方法:首先将二次风箱中的存灰清除干净,并找到炉本体水冷壁鳍片漏风处,进行补焊密封处理,然后在火嘴与散管间的缝隙处加耐高温防护钢板(厚度6~8毫米)覆盖水冷壁散管,此方法在大唐陕西韩城二电#1和#2机组中被采用,经过一个检修周期运行,此处完好无损,据推算再历经两个大修周期此处将不会发生水冷壁吹损泄漏事故。   ②短行程吹灰器附近水冷壁管,由于炉膛吹灰器安装尺寸(吹灰器运行中喷嘴中心与水冷壁之间的距离)有

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