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汽轮机组真空度过低原因探析和解决措施
汽轮机组真空度过低原因探析和解决措施
摘 要:重点讨论了凝汽系统和真空系统两方面的内容,说明了可能导致汽轮机真空度降低的原因,并给出了有针对性的解决措施,很好地解决了这个问题。
关键词:汽轮机;真空度;凝气系统;真空系统
中图分类号:TK268 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.02.157
进入新时期以来,随着我国经济的飞速发展,生产和生活对能源的需求量在不断上升,汽轮机也被广泛应用于很多方面。但是,由于操作不当和机组运行异常等原因,经常会发生真空度降低的问题,严重影响了汽轮机的正常运行。目前,相关工作人员最重要的工作就是解决该问题。
1 设备现状
某电厂的1#、2#发电机组分别于2005年、2006年投入使用,投运至今,汽轮机的真空情况恶化。在正常运行的过程中,冬季的真空度应该在-0.094 MPa,夏季的真空度应该维持在-0.091 MPa左右,但是,有时候汽机真空度会降至-0.080 MPa,本来一用一备的射抽系统也经常会出现2台射水抽气器同时运行才能勉强满足机组真空度的被动局面。真空度差必然会使排气温度上升,如果排气温度持续过高,一方面,会造成后汽缸膨胀不均,排汽缸和轴承座受热膨胀,转子中心变化,动静部分摩擦,引起机组振动,而且排气温度高还可能会使凝汽器冷却水管胀口松弛,破坏了机器的严密性,进一步影响真空度,形成恶性循环,影响机组的安全运行;另一方面,它会使汽轮机的进汽焓降减少,降低汽轮机的工作效率。
2 原因分析
通过分析50 MW汽轮机6年的运行状况,并应用逐项排除法和灌水查漏法检查汽轮机的具体情况,再结合其他各单位同样机组在真空方面的经验教训,发现影响汽轮机真空的原因有很多,但其主要集中在凝汽系统和真空系统两方面。
2.1 凝汽系统的检查
2.1.1 循环水系统
当循环水量不足或者温度较高时,会影响冷凝效果,进而影响真空度。根据2009年某节能公司对循环水管道流量的在线监测情况可知,实际测得2台机组的循环水流量为16 435 t/h,完全符合2台机组凝汽器所需的用水量。由此可以判断,其水量是充足的。
2.1.2 射水抽气系统
50 MW机组设有2台射水泵和2台射水抽气器,正常运行方式为一用一备,单泵对应单台射水抽气器。
射水抽气器型号为TD32型,工作水压为0.36 MPa,喉管材质为碳钢,容易受到硬水的腐蚀,曾经,作业区4台射水抽气器的喉管焊缝均有不同程度的腐蚀,严重影响了抽气效果。因此,作业区已经逐步将4台射水抽气器全部更换为同型号的合金钢射水抽气器,更换投运之后,未出现射水抽气器喉管焊缝腐蚀的问题。
2.1.3 轴加疏水系统
轴封加热器的作用是利用汽轮机的前后轴封汽加热凝结水,轴封汽遇冷凝结后的疏水会通过多级水封筒回收至凝汽器中。
将轴封疏水回收至凝汽器中,使得凝汽器与外界多了1个连接的窗口。为了防止空气随着轴封疏水通过轴进入凝汽器,所以,要在疏水与凝汽器之间加装1个特殊的设备――多级水封筒。多级水封筒的作用是通过一定的水封高度,阻断轴加与凝汽器之间的联系,只让水进入凝汽器而不让空气进入凝汽器,进而保证了真空系统的严密性。
2.1.4 冷凝器铜管
当冷凝器铜管泄漏时,凝汽器的换热面积会减少,使排汽缸的温度升高。作业区曾经发生过一起冷凝器泄漏事件,当时真空度有所下降,同时,化水监测到凝结水样硬度超标为25,在数次化验、核实硬度之后,决定停机。之后安排凝汽器进行汽侧灌水查漏,打开水侧人孔门发现,汽侧两端隔板上的连接固定杆螺帽处渗水,补焊后重新开机,凝结水硬度合格,真空度良好。因此,凝汽器铜管是否泄漏可以通过化水对凝结水的硬度监测来判断。
2.1.5 凝汽器热井水位
在机组正常运行时,机组凝汽器水位应保持在1 m左右。当凝汽器的热井水位过高,淹没凝汽器铜管或者凝汽器的抽汽口时,会导致凝汽器的内部工况发生变化,即热交换效果下降,这时,真空度就会缓慢下降。而造成凝汽器热井水位过高的原因可能是该机组密封水回水太多,超过了1台凝泵的有效负载;凝汽器磁翻板水位计卡涩,凝结水出口调整门自动误判断;凝结水出口调整门开度响应慢,排水不畅;除氧器压力过高,排挤凝结水的正常输送;低加疏水泵没有根据负荷上涨及时投用。当确定是凝汽器的热井水位升高造成凝汽器真空度缓慢下降时,必须立即检查出使凝汽器水位上升的原因,并且迅速想办法将凝汽器水位降至正常水位值。针对凝汽器磁翻板水位计卡涩的情况,在2台机组的凝汽器磁翻板水位计旁增加了玻璃管水位计,2个水位计互相比对,消除了磁翻板水位计浮球卡涩造成的错误判断。
2.1.6 低加疏水系统
在机组正常运行的过程中,由于人
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