雷门沟钼矿选矿厂工艺改造和生产实践.docVIP

雷门沟钼矿选矿厂工艺改造和生产实践.doc

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雷门沟钼矿选矿厂工艺改造和生产实践

雷门沟钼矿选矿厂工艺改造和生产实践   【摘 要】雷门沟钼矿选矿厂设计为3000T/d的单一浮钼的选矿厂,于2005年12月投产运行。在生产初期存在尾矿高,精矿杂质超标,流程阶段选别工艺紊乱等问题。经试验研究分析,有针对性的进行有效的局部流程改造后,使各项指标稳定提高,取得了较好的经济效益和社会效益,具有借鉴推广应用的意义。   【关键词】工艺流程;存在问题;改造效果;强化扫选   雷门沟钼矿是含矿斑岩体侵入新太古代变质花岗岩――绿岩带的典型斑岩型钼矿床。其规模大,品位偏低,整个矿床金属量达34万吨。雷门沟钼矿选矿厂是设计能力为3000T/d的单一浮钼的选矿厂,于2005年3月基建动工,同年12月试车生产,2006年5月?_产。经过一年多的生产运行,矿石供应量和性质逐步稳定,操作人员技术素质不断提高,但生产实践中存在着工艺指标周期性波动[1],选别现象难以控制,精选段分选紊乱,尾矿偏高,精矿含有害元素铜超标等现象。通过对原工艺流程进行数据采集考察,试验研究分析,结合典型同行选矿厂的案例,有针对性对原流程精选段进行了局部改造。改造后,尾矿降低,回收率显著提高,可达到82%左右,钼精矿质量达标,合理利用了部分低品位难处理矿石,降低了生产成本;为进一步集约资源,挖潜增效,该选矿厂开展了资源高效回收利用研究---强化尾矿再选的实践,不断提升自身的技术水平,最大化的利用有限的资源,增强了企业核心竞争力[2]。   一、原矿性质   (一)原矿矿物组成及基本特征   雷门沟钼矿矿石中目的矿物为辉钼矿,铜矿物为黄铜矿,其它金属矿物主要为黄铁矿,其次少量磁黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿、金红石等;脉石矿物主要为石英、白云母、长石,其次为少量高岭石,绿泥石等[3]。其矿石可分为斑岩、片麻岩、混合岩、氧化斑岩、氧化片麻岩等自然类型;各类型的钼矿石中,钼均以独立钼矿物-辉钼矿的形式存在。辉钼矿主要以片状叠聚合物的形态存在,大多数嵌生在脉石裂隙或晶界处,少数在致密脉石中侵染,它的大多数呈中粒0.02-0.10?L嵌布;亦有部分呈粗粒0.10?L;少量呈中细粒0.02?L嵌布;绝大多数可以实现单体解离。黄铜矿以中细粒为主,部分呈粗粒,大多在脉石裂隙或晶间充填,一般与辉钼矿关系密切,适当增加磨石可以实现单体解离。黄铁矿是含量最高的硫化矿物,在整个矿石分布不均,但大多呈粗粒,非常易实现解离。   (二)矿石的多元素及物象分析   矿石的有益元素成份主要为Mo,另有Fe、S、微量Cu,杂质成份主要是SiO2,AL2O3和少量CaO和MgO,其矿物成份见图0、表1、表2、表3。   二、原工艺流程及生产状况   (一)原流程及特点   原工艺流程磨矿为一般粗磨,中矿一次再磨,精选两次再磨的磨矿工艺。选矿为一次粗选,两次扫选,四次精选,精尾一次扫选的工艺。原流程见图1。   一段磨矿作业有4.27×6.1溢流型球磨机一台,同500型旋流器组构成循环闭路磨矿,溢流细度为60%-0.074?L,浓度为33%。粗选为30m3 充气式浮选机六台组成,扫选一、二由30m3充气式浮选机各三台组成。一次精选由充气式8m3浮选机三台组成,水平配置,顺序返回。二精、三精、四精分别由B1212、B1212、B0912型浮选柱各一台组成。精扫选由2m3自吸式浮选机组成。中矿再磨、一精精矿再磨、二精精矿再磨分别由JM1200、JM800、JM800型塔磨机各一台闭路组成。   该工艺有以下特点:   ①流程布局紧凑,结构简单,浮选机、浮选柱、加药机实现了PC机闭环控制,自动化程度高,各浆体输送均有变频调节,稳定方便节能。   ②一段粗磨,中矿、粗精矿再磨的工艺,提高一段磨矿的产能,降低单耗,又实现了有用矿物的单体解离,提质降杂,稳定指标。   ③机柱联合工艺应用,使选矿设备优势互补,大型充气式搅拌浮选机,充入气量足,及U型槽底设计解决了粗选段压槽,堵塞的难题;浮选柱细粒级浮选二次富集比大,动耗低,基建费少,流程短等优点较适合再磨后的精选段应用[3]。   (二)工艺指标状况   随着矿山采矿台阶的深入,形成多点配矿,稳定了原矿供给性质,及工艺操作人员对选别现象辨识和调控能力加强,生产指标有所提高。但实际生产实践中仍存在选矿回收率低,在69-78%之间;尾矿偏高,含钼在0.036%左右;精矿含元铜素高,达1%左右。时有选别现象难以控制,精选段分选紊乱、周期性波动(当将精选段矿浆完全放掉,指标会有所好转,10-15天后指标将逐步恶化,并有逃尾,逆浮现象)。各指标状况见表4、表5、表6。   (三)原工艺存在的问题   从原工艺流程图1和表4、5、6,结合实际生产情况分析表明该流程存在主要问题是:   (1).分选段尾矿返回点不合理,特别是二次精选尾矿含钼

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