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罗定电厂氧化风机出口风温偏高研究和处理
【摘要】对于脱硫系统氧化风机使用过程中常 出现出口风温偏高的故障进行了介绍,分析了各种故障产生 的原因,然后针对性地从环境温度、设备质量、运行管理、 检修管理等方面提出预防对策,具有一定的借鉴意义。
【关键词】氧化风机出口风温偏高原因制定对策
罗定电厂为2X135MW燃煤发电机组共用一套脱硫系统 (俗称两炉一塔)。
脱硫系统采用的是:湿法石灰石一石膏脱硫工艺。工作 原理是:脱硫装置使锅炉的烟气通过大面积与含石灰石 (CaC03)的吸收塔浆液接触,使烟气中的二氧化硫溶解于 水,并于石灰石浆液反应生成亚硫酸氢钙(Ca (HS03) 2), 在使用氧化风机连续不断鼓入大量空气的条件下,使得亚硫 酸氢钙(Ca (HS03) 2)氧化生成二水石膏(2CaS04?2H20), 从而达到降低烟气中二氧化硫的目的。湿法石灰石一石膏脱 硫工艺具有技术成熟、运行费用低、运行可靠等优点。
罗定电厂的氧化风机在正常运行中,连锁保护条件:氧 化空气出口母管温度27(TC报警,28(rc,延时3秒保护停 氧化风机。实际运行过程中一一氧化风机本体温度较高致使 出口风温高,氧化空气出口母管风温上升较快的现象频繁, 多次造成氧化风机跳闸。
1氧化风机的组成和工作原理:
罗定电厂采用的氧化风机,设备型号:RBS817型,是意 大利进口三叶罗茨风机。主要组成部分为:RBS系列风机裸 机、电机、联轴器、进、出口消音器、安全阀、卸载阀等。 如图1所示。
工作原理:利用两个相互啮合并反向旋转的三叶转子, 将进气口的气体强制移动到排气口,形成连续稳定的气流。 机壳的排气口侧开有回流槽,用于消除压力波动降低排气噪 音。为确保运行安全稳定,配置两台氧化风机一运一备。
2氧化风机出口风温偏髙的原因分析及制定对策
2. 1环境温度高产生的原因及制定对策
2. 1. 1氧化风机房环境温度高的原因分析
基建安装时,将两台氧化风机与三台循环浆液泵安装在 同一室内。室内外平均温差较大,同时,氧化风机本体轴承 温度接近90°C,长期高温运行,极易造成风机轴承损坏。
2. 1.2制定对策
在氧化风机室墙壁5米高位置加装8台通风风机。 在夏季炎热期间,保证8台风机连续运行。定期对风扇进行 清理,确保通风效果。
从室外接管进入氧化风机进口滤网,降低氧化风 机进口风温,从而达到降低出口风温的目的。
2.2氧化风机设备质量问题
2. 2.1设备质量问题引起风温偏高的原因分析
氧化风机本体的质量问题。常见的故障表现为风 机内部间隙大,出现漏风现象。热风在风机内部不断打循环, 造成出口风温偏高。
氧化风机润滑油质出现异常。厂家指导采用的是 中负荷工业齿轮油L-CKC320,使用一段时间后,发现油质容 易发黑、变粘、更换较频繁。主要原因是:该油粘度大,流 动阻力大,不利于散热。
2. 2.2制定对策
风机质量验收把关。每次氧化风机安装前或检修 后均对风机内部间隙进行测量:拆下进口过滤消音器,从进 气口处用塞尺检查叶轮间隙,用手转动轴测得各个不同部位 的间隙。对内、外部结构进行仔细检查,符合要求后才允许 安装运行。
加装冷却油泵系统同时更换润滑油。为进一步保 证润滑油的冷却,对风机两侧轴承箱加装冷却油泵系统,采 用工业水冷却方式。定期检查冷油器水侧结垢情况,如发现 换热效果差,要对水管进行化学清洗。
2.3运行管理过程中产生的原因及制定对策
(1)根据罗定电厂《脱硫装置运行技术标准》要求, 吸收塔液位8. 1米至9. 1米,浆液密度范围1090kg/m3至 1150kg/m3o经过多次观察发现,吸收塔液位 6米以上时, 氧化风机出口风压高,风机出力增加,温度增加,容易造成 风机出口风温高而引起风机停运。而吸收塔浆液浓度的增大 也会影响风机的出力。
(2)在设备正常运行过程中,运行人员的维护与检查 可以减少甚至是避免风机出口风温偏高现象的发生:1)检 查并确认氧化风机管路上所有阀门全开。2)检查氧化风机 轴承润滑油质正常、油位正确,各轴承温度正常;3)检查 空气管道冷却水门开启,出口氧化风温及至吸收塔的氧化空 气温度正常;4)吸收塔液位高低及浆液浓度的大小对氧化 风机运行情况有着直接关系。经过多次调整,维持吸收塔液 位8. 5米以下、浆液密度范围1120kg/m3以下,可以保证风 机的正常运行。
2. 4检修过程中的质量控制
在对氧化风机进行检修时,严格执行检修工艺要求。
(1)地脚螺栓定位的机组安装要求进行基础底座二次 浇注(通常采用水泥浇注)。基础边沿距最近的地脚螺栓不 得小于150mm,混凝土层必须有28天的硬化时间。灌注水泥 不仅是为了弥补基础表面与底座表面之间的不平度,而且可 以抑制扭曲。因此,在独立底座下灌注水泥需有足够的厚度, 一般灌注水泥至槽钢的中部
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