- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
电机滚动轴承保持架失效原因分析
【摘要】圆柱滚子槽形保持架轴承的失效形式主要是保 持架早期磨损。针对造成该问题的几种因素:保持架加工工 艺、滚子倒角尺寸、装配工艺和表面处理工艺进行了改进和 控制,有效解决了保持架早期失效问题,提高了槽形保持架 轴承的使用寿命。
【关键词】保持架;滚子轴承;磨损;寿命;工艺
保持架在滚动轴承中起着等距离隔离滚动体并防止滚 动体掉落,引导并带动滚动体转动的作用。滚动轴承在工作 时,由于滑动摩擦而造成轴承发热和磨损,特别是在高速运 转的条件下,由于离心力的作用,加速了摩擦磨损与发热, 严重时会造成保持架烧伤和断裂,致使轴承不能正常使用。 保持架损坏在轴承失效形式中占有较大的比例。
下面以6201- 2RZ轴承的保持架为研究对象。某轴承企 业生产的6201- 2RZ轴承装在某型电机上使用不到2天就发 生抱死,且此类现象频现。在对电机进行分解后发现:轴承 外表面有变色的油脂,用手转动轴承完全卡死,轴承密封盖 打开后可观察到轴承内部较黑,剩余油脂已全部碳化,轴承 保持架有一处断裂;轴承清洗后可见大量片状碎屑,在钢球 与内滚道间居多,防尘盖附着的油脂中也混有部分碎屑。
、故障特征
鉴于轴承已经发生止转失效,部分零件已经损坏严重, 轴承的旋转精度及尺寸精度完全丧失,已无法测量,故直接 对轴承外圈切割将轴承进行分解,发现有以下几个特征:
1?一粒钢球从断裂的兜孔中脱离,挤压到相邻兜孔,两 个兜孔都已变形;钢球表面已经失去光泽,朝外一侧严重磨 损(图l)o
图1钢球从断裂的兜孔中脱离
2?内外沟道的工作轨迹均偏离沟道中心位置,且内圈工 作轨迹较宽,约占沟道宽度的3/5o内、外沟道均发现有多 个轴向压痕,工作轨迹表面出现了粗糙度下降的情况;内沟 道黏有大量金属铁屑,连续铺满约180°的内沟道表面,铁 屑已被碾压成片状。
3?保持架内径与外径方向均有明显磨损,兜孔边缘可见 挤压变形;七个兜孔中有五个兜孔保持基本完整,一片半保 持架在两个相邻的损坏的兜孔间的钾钉孔处断裂,断裂处钾 钉已不可见,断口卷曲变形(无脆性断裂特征);另一片半 保持架在对应位置有挤压变形,钾钉孔内径方向磨豁。在 未分解之前该处一粒钢球已从兜孔中脱出。在断裂处相隔一 个钾钉的位置,发现一枚钏钉在中心位置断裂,钾钉头镶嵌 在保持架上。兜孔内侧有明显的材料堆积现象,这种特征是 钢球与保持架相互挤压所造成的。
4.轴承的钢球有环形接触痕迹,处于非正常工作状态; 钢球的工作环带很宽,并可见磨损与金属粘连,该处特征与 内沟道特征完全对应,推断是钢球与碎屑、沟道碾磨时产生 的磨损与金属附着。图2中的侧面环形磨痕应是与保持架相 互磨损造成的。
5?润滑脂全部碳化变黑。防尘盖内残存部分碳化后的油 脂残留物,残留物中混有许多金属铁屑,铁屑也呈片状。
二、 故障分析
根据防尘盖并没有产生变形或机械损伤的情况,以及轴 承内部尚存有油脂碳化的颗粒,认为轴承在工作时的密封状 态是正常的。油脂的耐温温度在200°C左右,油脂产生碳化 现象,说明轴承出现过发热异常的情况。
从对故障轴承内外沟道的工作轨迹不在中心位置这一 现象分析,轴承可能承受了过大的轴向载荷或较大的冲击载 荷造成了轴承的损坏。滚动轴承的滚动体的运动十分复杂, 滚动体绕轴承轴线进行公转的同时,还要绕自身轴线进行自 转,当轴承受到过大的载荷时,轴承的间隙变小,应力增加, 摩擦增大,温升增高,导致轴承发热异常。
三、 应对措施
选定6201- 2RZ轴承有针对性地进行了大量的试验,找 出了影响质量的关键因素,并采取相应对策加以改进,取得 了较好的效果。
(-)保持架加工工艺
采用整体冲压工艺加工的保持架,保持架釆用两次弯 边,第二次弯边的钢板厚度因拉伸变薄,压印钾合时板厚的 一侧较板薄的一侧压点大、深度深,与滚子接触增大,磨损 加大。由于两侧板厚不同,保持架冲孔时定位不准确,无法 保证图2中B的尺寸(板厚不均两侧分别为B1和B2),底幅 尺寸、底幅平行差难以保证,致使滚子端面与保持架底幅接 触不良造成摩擦异常声。
图2保持架加工工艺
改整体冲压为卷圆对焊,保持架两面弯边的钢板厚底均 匀一致,钾合时压点大小、深度均匀,降低了压点的磨损和 压点与滚子接触异常声;改进工艺后取消了保持架底幅,消 除了滚子端面与保持架底幅和压点接触不良产生的‘哨 叫”等异常声。
(二) 滚子加工工艺
滚子倒角尺寸小、大小不均、形状不规则,导致倒角与 压点接触磨损。
利用硬车倒角工艺加大滚子倒角,使倒角尺寸均匀一 致,硬车后光饰加工,保证倒角与端面、外径圆滑过渡,减 小倒角与压点接触磨损,减轻保持架磨损。
(三) 装配工艺
图3装配工艺
合套模具锁点等分较差,导致在压装过程中保持架的压 点大小不一致,与滚子倒角接触处厚薄不均匀,压点薄处不 耐
文档评论(0)