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〔控机床伺服进给系统常见故障及典型案 例分析
摘要:数控机床和数控系统在工作时常出现由于伺服 进给系统原因造成的机床故障,此类故障出现的常见形式 有超程、过载、工件尺寸无规律偏差等。针对这些典型故 障现象,采用一定的机床维修技术,减少此类故障的发生 率。
关键词:伺服进给系统;精度;伺服电动机
1伺服进给系统常见故障形式
超程
当进给运动超过由软件设定的软限位或由限位开关决 定的硬限位时,就会发生超程报警,一般会在CRT上显示 报警内容,根据数控系统说明书,即可排除故障,解除超 程。
爬行
一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增 益过低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺 服和滚珠丝杠连接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本 身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠转动或伺服的转动不
同步,从而使进给忽快忽慢,产生爬行现象。
窜动
在进给时出现窜动现象,其可能原因有:1、接线端子 接触不良,如紧固的螺钉松动;2、位置控制信号受到干扰; 3、测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰 等。如果窜动发生在正、反向运动的瞬间,则一般是由于 进给传动链的反向间隙或者伺服系统增益过大引起。
过载
当进给运动的负载过大、参数设定错误、频繁正、反 向运动以及进给传动链润滑状态不良时,均会引起过载的 故障。此故障一般机床可以自行诊断出来,并在CRT显示 屏上显示过载、过热或过电流报警。同时,在进给伺服模 块上用指示灯或者数码管显示驱动单元过载、过电流等报 警信息。
伺服电动机不转
当速度、位置控制信号未输出、或者使能信号(即伺 服允许信号,一般为DC+2 4V继电器线圈电压)未接通以及 进给驱动单元故障都会造成此故障。此时应测量数控装置 的指令输出端子的信号是否正常,通过CRT观察I/O状态 分析机床PLC梯形图(或流程图),以确定进给轴的启动条 件,观察如润滑、冷却等是否满足。如是进给驱动单元故
障则用交换法,可判断出相应单元是否有故障。
2伺服进给系统常见故障典型案例分析
—台配套F ANUC7M系统的加工中心,进给加工过 程中,发现Y轴有振动现象。
为了判定故障原因,将机床操作方式置于手动方式, 用手摇脉冲发生器控制Y轴进给,发现Y轴仍有振动现象 在此方式下,通过较长时间的移动后,Y轴速度单元上OVC 报警灯亮。证明Y轴伺服驱动器发生了过电流报警,根据 以上现象,分析可能的原因如下:
电动机负载过重;②机械传动系统不良;③位置环 增益过高;④伺服电动机不良,等等。
维修时通过互换法,确认故障原因出在直流伺服电动 机上。卸下Y轴电动机,经检查发现2个电刷中有1个的 弹簧己经烧断,造成了电枢电流不平衡,使电动机输出转 矩不平衡。另外,发现电动机的轴承亦有损坏,故而引起_ 轴的振动与过电流。更换电动机轴承与电刷后,机床恢复 正常。
—台配套FANUC6 ME系统的加工中心。轴在运动
时速度不稳.由运动到停止的过程中,在停止位置出现较大 幅度的振荡,有时不能完成定位,必须关机后,才能重新 工作。
分析与处理过程:仔细观察机床的振动情况,发现,X 轴振荡频率较低,且无异常声。从振荡现象上看,故障现 象与闭环系统参数设定有关,如:系统增益设定过高、积 分时间常数设定过大等。
检查系统的参数设定、伺服驱动器的增益、积分时间 电位器调节等均在合适的范围,且与故障前的调整完全一 致,因此可以初步判断,轴的振荡与参数的设定与调节无 关。为了进一步验证,维修时在记录了原调整值的前提下 将以上参数进行了重新调节与试验,发现故障依然存在, 证明了判断的正确性。
在以上基础上,将参数与调整值重新回到原设定后, 对伺服电动机与测量系统进行了检查。首先清理了测速发 电机和伺服电动机的换向器表面,并用数字表检查测速发 电机绕组情况。检查发现,该伺服电动机的测速发电机转 子与电动机轴之间的连接存在松动,粘接部分已经脱开; 经重新连接后,开机试验,故障现象消失,机床恢复正常
工作
—台数控铣床,采用FUNAC6M系列三轴一体型伺
服驱动器,开机后,X轴工作正常,但是手动移动Z轴,发 现在较小范围内,Z轴可以运动,但继续移动Z轴,系统出 现伺服报警。分析和处理过程:根据故障现象,检查机 床实际工作情况,发现开机后Z轴可以少量运动,不久温
度迅速上升,表面发烫。
分析引起以上故障的原因,可能是机床电气控制系统 故障或机械传动系统不良。为确定故障部位,考虑到本机 床采用半闭环结构,维修时首先松开伺服与丝杠的连接, 并再次开机实验,发现故障现象不变,故确认报警是由于 电气控制系统不良引起。
由于机床Z轴伺服带有制动器,开机测量制动器的输 入电压正常,在系统、驱动器关机的情况下,对制动器单 独加入电源进行试验,手动转动z轴,发现制动器松开, 手动转动轴平稳、轻松,证明制
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