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刘店煤矿主要通风机负压解决嗣室通风技术
摘要:在矿井生产过程中,由于现场条件的制约, 不得不出现深度超过6米的碉室,为了防止巷道内甲烷等有 害气体积聚,造成事故发生,必须釆用通风方式排除有毒有 害气体,保证安全生产,如何采用安全经济的通风方法是煤 矿安全生产的重要课题,本文对此参开了分析。
关键词:矿井负压通风石同室安全经济
1概述
刘店煤矿位于安徽省涡阳县境内,为完成101采区超前 探水孔,在101回风上山施工了 一个长55米的独头巷道, 为保证探放水工作顺利进行,巷道断面为12.5m2,巷道施工 时采用局部通风机供风,计划钻孔施工结束后采用封闭的方 式解决碉室通风问题。经过卫生部门对钻孔内灰岩水化验得 知,不仅水质好,达到生活用水标准,且赋存量极其丰富, 有利用价值,为充分利用钻场内灰岩水,必须保留该巷道, 如何安全经济的解决该通风就成为一个问题。若长期采用局 扇通风,即使用最小的5. 5kw局扇,每年的电费约4. 3万元。 若施工一条巷道,实现全负压通风,则至少需要60m的巷道 工程量,按最小断面2m2计算,需要投资60万元,加上后 期巷道维护费用成本则在70万元以上。
若施工钻孔,实现负压通风,则至少需要直径lm的钻 头施工,由于是上山巷道,施工难度大,且现场需要钻场, 为保证钻孔不塌陷,需全程下套管,经计算费用至少需要40 万元,且施工过程中安全隐患较多。
以上三种方案都不够安全经济,为有效解决碉室通风问 题,根据刘店煤矿实际,利用矿井负压通风解决该问题。
2矿井主要通风机负压解决碉室通风的原理
刘店矿矿井采用中央并列式方式通风,中央风井主要通 风机负压为2930pa,根据现场实测,101绞车房回风道风门 两侧风压差为1465pa,(如图),利用风门两侧负压,计划通 过用直径500mm风筒刚性风筒,将风流引入碉室。
根据厂家提供的实测数据显示,刘店矿选用的①500mm 刚性风筒摩擦阻力系数a=0. 00314N- s2/m4,根据摩擦风阻 Rf=a ? ■和摩擦阻力hf=RfQ2计算,风筒的摩擦风阻为 Rf=0. 00314?B=45. 65N?s2/m8o另根据现场实测和计算, 风筒末端相对负压h3在-760pa一-580pa范围之内,通过计 算,风筒末端风量Q应该在?=?=4. 02m3/s-B=3. 56m3/s。
根据规程规定,无瓦斯涌出的巷道最低风速不得低于
0. 15m/s,由于该碉室主要用于防治水钻孔施工和后期灰岩
水利用,为全岩巷道,实测无瓦斯涌出,威胁安全的主要因 素是缺氧窒息和作业人员呼出的二氧化碳浓度超标,按照最 12. 5m2X0. 15m/s=l. 875m3/s ,小于预计的最低风量 3. 56m3/so根据规定,有人作业的巷道,配风量不低于4m3/ 人.min,该不同室最多时可能会有35人同时作业,最低配风 量为35X4=140m3/min=2. 33m3/s,也小于预计的最低风量 3. 56m3/s,所以采用此方式完全能够满足通风需要。
低允许风速0.15m/s计算
低允许风速0.15m/s
计算,
该巷道允许的最低风量为
3负压解决确室通风的安全效果
在选择矿井主要通风机全负压通风的方案后,刘店矿根 据设计,利用101绞车房通道两道风门对巷道两侧形成的负 压,在风门墙体上施工风筒洞,安装穿墙风筒,并用水泥堵 漏,尽可能减少风门漏风。为确保风筒风阻最低,每一节风 筒都经过严格筛选,保证风筒内侧光滑,摩擦系数尽可能低, 共安装了 70米①500mm刚性风筒,并对风筒进行了固定, 保证风筒不拐死弯,尽可能的保证了风筒的平直度,以达到 最大限度降低风筒阻力的目的。
安装结束后,测风员现场实测,风筒末端风速为 1146m/min,根据Q=VS可知,风筒末端风量为1146m/
minXO. 19625m2=225m3/min=3. 75 m3/s,符合预算结果。 在方案实施结束后,为确保安全,连续9个班,每班安排测 风员和气样分析员对现场风量、甲烷等环境进行监测,风量 能够稳定在3. 68m3/s至3. 92m3/s之间,同时,每班采集气 样送地面化验室进行检验,氧气浓度稳定在20%以上、二氧 化碳浓度稳定在0.06%以内,气体浓度符合规定,同时,无 一氧化碳、甲烷等有毒有害气体,能够满足安全生产要求。 通过调阅地面主要通风机监测数据,主要通风机负压下降 23-35pa,说明该方案在解决安全问题的同时,能起到降低 矿井通风阻力,优化通风系统的效果。
4取得的经济效果
通过计算,刘店煤矿釆用全负压通风方式解决101回风 钻场通风问题投入的材料仅是70m①500mm刚性风筒及吊挂 用的铁丝等,材料共需费用为7300元,运输、安装、调整 及数据收集整理共用工时27个,工资约8100元,后期维护
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